焦?fàn)t煤氣初冷洗萘的生產(chǎn)實踐

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1、焦?fàn)t煤氣初冷洗萘的生產(chǎn)實踐  (內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司焦化廠,內(nèi)蒙古包頭014010)   摘要:文章主要介紹了包鋼焦化廠煤氣凈化初冷洗萘的生產(chǎn)實踐過程中存在的問題,并針對問題進行了分析和改進,經(jīng)改進解決了初冷器噴灑系統(tǒng)堵塞的問題,使其達到了生產(chǎn)要求。 關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣;初冷洗萘;煤氣凈化   中圖分類號:TF526+.1文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1007—6921(XX)17—0083—01   在煤干餾制取焦炭的過程中,煤中的水分、揮發(fā)分等也同時氣化,變成煤氣,這種煤氣稱為荒煤氣。煤氣初冷器的作用是將80℃

2、~85℃的荒煤氣冷卻至23℃左右,在煤氣冷卻過程中,同時脫除萘、焦油、水汽、雜質(zhì)等沉積物,否則這些沉積物帶到后序系統(tǒng)中,將發(fā)生堵塞障礙,嚴重影響設(shè)備生產(chǎn)能力和管道輸送能力,甚至導(dǎo)致正常操作被破壞。萘又是貴重的化工產(chǎn)品,多回收萘有利于增加經(jīng)濟效益[1]。因此煤氣初冷洗萘系統(tǒng)是不容忽視的。   包鋼焦化廠10萬m3/h煤氣凈化系統(tǒng)初冷采用的是三段橫管式間接初冷器,管程使用循環(huán)冷卻水進行冷卻,在中段、下段的殼程(煤氣側(cè))采用不同比例的焦油氨水混合物噴灑液洗滌萘、雜質(zhì)等。該工藝在我廠運行多年,系統(tǒng)出現(xiàn)很多問題,我們在生產(chǎn)實踐

3、的過程中不斷地總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗,并針對問題進行分析改進,使該系統(tǒng)達到了生產(chǎn)要求。 1存在的問題 1.1初冷器噴灑液管堵塞頻繁   初冷器噴灑液管堵塞的問題從開工以來一直困擾著生產(chǎn)的正常運行,噴灑液管一旦堵塞,需停初冷器,將噴灑液管拆卸下來人工清理,費時、費力。 1.2初冷器洗萘效果差   初冷器洗萘效果差,主要表現(xiàn)在焦油含萘量低,煤氣含萘高、初冷器阻力高。造成后序系統(tǒng)堵塞,煤氣輸送困難,增加了鼓風(fēng)機的負荷。 2原因分析 2.1噴灑液中雜質(zhì)多   在煉焦的過程中,不可避免地將有一些焦粉等雜質(zhì)隨煤氣進入到集氣管中

4、,混合在冷卻用的循環(huán)氨水和冷凝下來的焦油中,雖然經(jīng)機械化澄清槽進行沉降分離、除渣,但很難徹底清除干凈。配制噴灑液時,進入到噴灑液中,與焦油粘結(jié)在起極易堵塞噴灑液管噴嘴。 2.2噴灑液管孔徑小   內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司焦化廠噴灑液管采用的是翅式噴灑管,噴灑孔徑為Φ6mm,雜質(zhì)粒度大,易堵。 2.3噴灑液配制比例不合適   噴灑液從焦油氨水的界面取出,由于其界面很不穩(wěn)定,很難保證焦油和氨水的比例。 2.4初冷器中段冷卻后煤氣溫度高   初冷器中段煤氣冷卻后溫度控制在35℃~45℃,根據(jù)萘在焦油與煤氣中的平衡關(guān)

5、系[2](見圖1),我們可以看出,溫度控制偏高。   740)this.width=740"border=undefined> 2.5噴灑液量不夠   噴灑液泵流量小、壓頭低,噴灑液到達噴灑管末端幾乎沒有壓力,無法使初冷器的橫斷面整個均勻噴灑。 3改進措施 3.1增設(shè)過濾系統(tǒng)除去噴灑中的雜質(zhì)   經(jīng)過我們多次試驗并取樣分析,發(fā)現(xiàn)氨水中懸浮物很少,幾乎沒有雜質(zhì),雜質(zhì)主要存在于焦油中,因此我們在用于噴灑的焦油管線上增加過濾設(shè)施,采用一用一備,并可隨時用氨水進行清掃(見圖2)。由于過濾孔徑小,易堵

6、塞,為了隨時觀察過濾器的堵塞情況,我們在過濾器入口管道上加裝壓力表,通過壓力表的指數(shù)判斷過濾網(wǎng)堵塞情況,以便及時清掃,這樣既省時省力,又可保證過濾器的正常工作。 3.2改造噴灑液管   雖然噴灑液中的雜質(zhì)通過過濾器絕大部分被除去,但是由于雜質(zhì)與焦油粘結(jié)在一起,難免還是要堵塞噴灑液管噴嘴。加大噴灑液管噴嘴孔徑,雖然能夠改善堵塞情況,但是噴灑效果差,洗萘效率低,因此我們將噴灑液管進行了改造。加大噴灑液管噴嘴孔徑,在噴嘴下方加濺液盤,既能防止堵塞,又能夠保證初冷器的橫斷面整個均勻噴灑,使煤氣與噴灑液充分接觸,達到洗萘的目的。

7、 3.3改變噴灑液的配制方式   噴灑液中焦油氨水比例的控制也是至關(guān)重要的,氨水多,萘洗不下來;焦油多,煤氣夾帶焦油多,影響后序系統(tǒng)操作。為了保證噴灑液中焦油氨水的比例達到要求,我們分別取焦油和氨水,然后進入到一個混合槽中進行混合配成噴灑液,并且在焦油取出管道上加裝了流量計,使噴灑液比例盡量符合生產(chǎn)要求(見圖2)。   740)this.width=740"border=undefined> 3.4嚴格控制初冷器中段煤氣溫度   初冷器中段煤氣冷卻后溫度控制對于整個煤氣凈化系統(tǒng)的操作起著關(guān)鍵性的作用。根據(jù)萘在煤氣焦油中

8、的平衡關(guān)系圖,及生產(chǎn)操作情況,我們選擇初冷器中段煤氣冷卻后溫度控制在30℃~40℃。 3.5增大噴灑液量   通過計算選型,將原噴灑液泵改為流量大的泵。 4效果   焦?fàn)t煤氣初冷洗萘系統(tǒng)經(jīng)改造及生產(chǎn)指標(biāo)的調(diào)整,解決了初冷器噴灑系統(tǒng)堵塞的問題,使其達到了生產(chǎn)要求,通

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