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1、總第152期山西化工Total1522014年第4期SHANXICHEMICAIINDUSTRYNo.4,2014謄0謄產(chǎn)與唐薅■!煤制甲醇合成回路技改夏江賓(河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南渫陽457000)摘要:簡述煤制甲醇合成回路工藝原理和工藝流程,分析原回路不能達(dá)到設(shè)計指標(biāo),而無法滿足氣化爐滿負(fù)荷狀態(tài)運行的原因,提出改造方案。改造后,運行效果良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。關(guān)鍵詞:甲醇合成;技術(shù)改造;煤化工中圖分類號:TQ522.6文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1004—7050(2014)04—0048—03河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司煤化工項目2工藝流程[。]是年產(chǎn)5O
2、萬t甲醇裝置,合成裝置采用丹麥托普索設(shè)計整套工藝包。其特點是流程簡潔、轉(zhuǎn)化率高、催從低溫甲醇洗送來的新鮮原料氣(3.1MPa、化劑裝填量小、使用壽命長、投資少,設(shè)計產(chǎn)能是1330℃、168209m3/h)在兩段合成氣體壓縮機(jī)07Koo1產(chǎn)甲醇1500t。但實際生產(chǎn)過程中熱負(fù)荷大、催化中被壓縮至7.8MPa,在進(jìn)入第一進(jìn)氣/出氣換熱器劑抗中毒能力差,隨后提出改造。08E001前,與來自鍋爐給水(壓力11.8MPa、溫度15O℃、流量669kg/h)的鍋爐水混合。1生產(chǎn)工藝原理加入水是為了確保下游硫保護(hù)器08R002中甲醇合成反應(yīng)以反應(yīng)式(1)、(2)在合成塔中COS的水解。
3、通過與甲醇反應(yīng)器08R001中出口氣進(jìn)行。體換熱,合成氣在第一進(jìn)氣/出氣換熱器08E001中CO+2H。一CH。oH+Q(1)被預(yù)熱。預(yù)熱后的合成氣被送至硫保護(hù)器08R002Co2+3H一CH30H+H2O+Q(2)中,C0S和H。S在此按反應(yīng)式(3)、(4)被去除。甲醇合成反應(yīng)是體積縮小、可逆的放熱反應(yīng)。COS+HOCO+H2S(3)由化學(xué)平衡理論可知,低溫、高壓有利于甲醇合成反H2S+ZnOH2O+ZnS(4)應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行。經(jīng)過08E001加熱到210℃進(jìn)入精脫硫08R002甲醇合成單程轉(zhuǎn)化率低,是部分生成的反應(yīng)。進(jìn)一步脫硫后,與來自循環(huán)氣壓縮機(jī)o7KOO2出口
4、為得到所需的甲醇產(chǎn)品,并使未反應(yīng)的原料氣循環(huán)的循環(huán)氣(7.8MPa、46.8℃、2357171TI。/h)在第三利用,在合成反應(yīng)后采取一系列的降溫過程,使生成進(jìn)氣/出氣換熱器08E003和第二進(jìn)氣/換氣換熱器的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來,作為合成工08E002中被預(yù)熱210℃后混合,被送至甲醇合成塔段的粗甲醇送出,未反應(yīng)的原料氣經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)08R001轉(zhuǎn)化為甲醇。在甲醇合成反應(yīng)后采取一系加壓后循環(huán)利用_】]。列的降溫過程,生成的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來,成為合成工段最終產(chǎn)品粗甲醇。甲醇合成塔為水浴列管式反應(yīng)器,列管數(shù)量3323根。催化劑采用托普索MK一121,
5、裝填體積29.4m。。甲醇合成催化劑分別裝填在各管子中,管收稿日期:2014—05—13子殼側(cè)被沸水包圍,沸水有效地移走由甲醇合成產(chǎn)作者簡介:夏江賓,男,1986年出生,2011年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京),現(xiàn)主要從事化工生產(chǎn)技術(shù)工作。生的反應(yīng)熱量。通過調(diào)節(jié)鍋爐水/蒸汽混合物的壓2014年第4期夏江賓:煤制甲醇合成回路技改·49·力很容易地控制床層熱點溫度j。同時,也嚴(yán)重制約著氣化激冷氣壓縮機(jī)改造后的滿負(fù)荷生產(chǎn)。這與滿負(fù)荷生產(chǎn)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題濟(jì)效益的發(fā)展方向是背道而馳的,所以,公司決定對在投用初期,無論是第一爐還是第二爐催化劑,托普索合成回路進(jìn)行
6、改造。合成回路75%的負(fù)荷情況下,合成塔出口溫度在現(xiàn)有合成塔上并聯(lián)1臺新的合成塔,分擔(dān)一233℃,壓差140kPa,運行狀態(tài)良好。但隨著生產(chǎn)部分負(fù)荷,降低現(xiàn)有合成塔催化劑使用強(qiáng)度和催化時間的延長,合成塔出口溫度上升。我公司通過專劑床層熱負(fù)荷,增強(qiáng)催化劑抗中毒能力,延長其使用題會討論方案,采取了嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),調(diào)整壽命。08E003出口旁路、循環(huán)氣量、組分等手段來降低合此時,在安化甲醇項目上正好擱置1臺合成塔,成塔出口溫度,但效果不明顯。隨后,溫度上升到催化劑裝填量為30m。,和我公司合成塔類似,可直255oC,合成塔壓差達(dá)到300kPa,且合成效率低。接運來使用。因此,
7、技改方案為2臺合成塔并聯(lián)運經(jīng)過對運行參數(shù)的判斷,認(rèn)定催化劑的使用已進(jìn)入行,新增1個汽包,同時配備汽包需要的鍋爐給水及中、后期。結(jié)合兩爐催化劑使用情況,運行最好也就副產(chǎn)蒸汽調(diào)控閥門,催化劑考慮國產(chǎn)化。一年,同時不能達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能,又增加了運行成本,改造工藝流程:合成氣進(jìn)入合成塔前分出2股,給公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。分別進(jìn)入新、老合成塔。兩塔入口分別加一碟閥用于調(diào)整各塔負(fù)荷。在2座合成塔反應(yīng)后匯合,再進(jìn)4改造方案入到下一工序。新老合成塔溫度分別通過各自汽包通過前、后兩爐催化劑的使用總結(jié),同時對國內(nèi)及其壓力控制閥間接控制,2個汽包上水獨