焦?fàn)t煤調(diào)濕裝置控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計.pdf

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1、第5期(總第168期)煤化工No.5(Tot~No.168)2013年10月CoalChemicalIndustry0ct.2013焦?fàn)t煤調(diào)濕裝置控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計曹善甫,史晉文,詹仲福(天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司,甘肅蘭州730060)摘要提出了使用大型蒸汽管干燥機處理量為400t/h煤調(diào)濕的控制系統(tǒng)方案;介紹了兩種煤調(diào)濕水分控制的方法:公式法和前饋+反饋控制法,比較了兩種方法的優(yōu)缺點及使用條件,可為干燥機出口濕含量控制模塊的開發(fā)提供理論依據(jù)。關(guān)鍵詞煤調(diào)濕,干燥機,PLC控制,公式法,前饋+反饋控

2、制文章編號:1005—9598(2013)一05—0053—03中圖分類號:TP273文獻標(biāo)識碼:A煤調(diào)濕技術(shù)(CMC)是在煤干燥技術(shù)上發(fā)展起來過熱蒸汽排放的,它是利用干熄焦發(fā)電后的低壓蒸汽作為熱載體,對裝爐煤料進行干燥、脫水,以降低人爐煤水分的技。l囂析單元lI系統(tǒng)ll理單元術(shù),它可以控制煉焦能耗、改善焦?fàn)t操作、提高焦炭質(zhì)熱空氣量或擴大黏結(jié)性煤的用量。煤調(diào)濕與煤干燥的區(qū)別在于不追求最大限度地去除人爐煤的水分,而只把水分控制在一定范圍內(nèi),既可達到增加效益的目的,又不因水分過低而引起焦?fàn)t和回收系統(tǒng)操作的困難。該技水

3、去蒸汽鍋爐術(shù)的應(yīng)用可使焦?fàn)t的綜合生產(chǎn)能力提高11%左右,具循環(huán)使用有良好的經(jīng)濟效益。圖1煤調(diào)濕工藝流程示意圖1煤調(diào)濕技術(shù)工藝流程過熱蒸汽通過旋轉(zhuǎn)接頭通入干燥機,經(jīng)過換熱冷凝后的蒸汽凝液送人空氣預(yù)L熱爐單元,對空氣進行預(yù)煤調(diào)濕工藝流程示意圖如圖1所示,該系統(tǒng)主要熱,為節(jié)能降耗,經(jīng)過降溫的蒸汽凝液再進入閃蒸單由煤粉計量分析單元、蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)、空氣預(yù)元進行閃蒸,閃蒸后的蒸汽一部分用于保溫及其他作熱單元、尾氣處理單元、閃蒸單元等組成。用,另一部分降溫后的水送至鍋爐循環(huán)使用。濕煤經(jīng)計量分析單元,均勻的加入到蒸汽管回轉(zhuǎn)

4、干燥機內(nèi),干燥機傾斜放置,出口低于人口,隨著干燥2煤調(diào)濕水分控制方案機的轉(zhuǎn)動,煤粒與蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機內(nèi)布置的通有過熱蒸汽的蒸汽管充分接觸干燥,干燥后水分合格的產(chǎn)2.1水分控制方案品,經(jīng)皮帶輸送機送至焦?fàn)t。該系統(tǒng)中的常規(guī)控制回路采用PID負反饋方式進空氣作為干燥載氣經(jīng)空氣預(yù)熱單元進入干燥系行控制,這里不再贅述。主蒸汽流量的控制是煤調(diào)濕區(qū)統(tǒng),與蒸汽混合后從干燥機出料箱頂部排出,進入尾別于煤干燥系統(tǒng)的關(guān)鍵所在,它是影響煤調(diào)濕效果的處理單元處理后進行排空,尾氣夾帶的一部分煤粉經(jīng)主要因素,該系統(tǒng)由于處理量較大(每小時干燥煤

5、300t尾氣處理單元處理后,作為產(chǎn)品送至焦?fàn)t。500t),干燥機體積較大,換熱時間較長,造成了調(diào)節(jié)收稿日期:2013—04—19作者簡介:曹善甫(198O一),男,山東菏澤,工程師,學(xué)士,2004年本科畢業(yè)于中國石油大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè),主要從事化工設(shè)備、石油化工設(shè)備電氣及自動化控制方面的研究設(shè)計工作,E.mai1:csf8888@sina.com。54一煤化工2013年第5期的大滯后,這種長時間的反應(yīng)滯后,采用常規(guī)的單PID算牽扯變量較多,如全部采用PLC計算則公式繁瑣,負反饋控制方式是無法保證控制精度的。

6、占用PLC資源較多、計算周期過長,故在公式移植到煤調(diào)濕系統(tǒng)要控制出口物料的溫度,關(guān)鍵是控制PLC前需要對該公式進行簡化,簡化的原則是,所有加熱蒸汽的流量,蒸汽的通入量和人口煤粉的進料速固定不變的量取常數(shù)值,部分微小變動的量取平均率、進料溫度以及進料水分相關(guān)聯(lián),同時也與出口煤值,采用添加計算系數(shù)的方法消除固定偏差。簡化后的溫度以及水分有關(guān)系。濕煤在由皮帶輸送機系統(tǒng)經(jīng)的公式見式(3):進料螺旋送入干燥機前,由紅外溫度變送器測量出溫,,廠1,,F(xiàn),A2,)(3)度(,℃),由水分儀測量出水分(A。,%),由電子皮帶式中

7、:A.——干燥機進口煤粉濕度,%;秤測量出進料速率(F,t/h),這3個變量輸入到可編——干燥機進口煤粉溫度,℃;程流量控制器(PLC)的CPU中,作為蒸汽給定量計算卜干燥機進口煤粉流量,t/h;的3個條件。干燥機出口干煤再由紅外溫度變送器測A——干燥機出口煤粉濕度,%;量出溫度(T2,℃),由水分儀測量出水分(A,%),這2——干燥機出口煤粉溫度,℃;個變量也輸入到PLC的CPU中,作為蒸汽給定量計算K——修正系數(shù)。的2個條件。計算結(jié)果作為蒸汽流量PID控制回路的公式(3)帶入常數(shù)后,在每個分項上添加修正系外環(huán)

8、控制設(shè)定值,蒸汽流量內(nèi)環(huán)控制由蒸汽一體化質(zhì)數(shù)(修正系數(shù)初始值為1),則可簡化為公式(4):量流量變送器、調(diào)節(jié)閥以及PID控制器組成;蒸汽流Fset=(800.77K1—2.14292‘41T1—1.4987K3TI一量計算結(jié)果最終反映到調(diào)節(jié)閥的開度上,通過調(diào)節(jié)閥56.886)FI一246(4)的開度來控制蒸汽的給定量。蒸汽給定量計算可采用式中:e——干燥所需蒸汽量,kg/

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