水平井復(fù)雜解卡、打撈工藝探析

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1、水平井復(fù)雜解卡、打撈工藝探析  一、引言隨著勘探、鉆井技術(shù)的發(fā)展水平井技術(shù)不斷推廣應(yīng)用,水平井?dāng)?shù)量不斷增加,水平井修井工作的迫切性也日益顯現(xiàn)出來。近年來,由于水平井的發(fā)展,我曙光工程技術(shù)處在水平井修井工藝技術(shù)上也有一些成功的應(yīng)用。本文將通過解卡、打撈一口灰卡管柱水平井,來探討水平井打撈的工藝技術(shù)。二、分析水平井打撈不同于普通直井,打撈難點(diǎn)有以下點(diǎn):1.大力上提、活動解卡等打撈工藝技術(shù)難實(shí)施水平井內(nèi)由于造斜段的作用,井口的上提力無法有效傳遞到井下水平段內(nèi),同時出于保護(hù)套管的原因,在直井中普遍采用的大力上提

2、、活動解卡等打撈工藝技術(shù)無法在水平井實(shí)施。2.常規(guī)的套銑、倒扣等打撈工藝比較困難同樣由于造斜段的影響,井口扭矩也無法有效傳遞到井下水平段,因此在水平井實(shí)施常規(guī)的套銑、倒扣等打撈工藝比較困難。3.修整魚頂難5采用普通的磨鞋磨銑進(jìn)尺慢,魚頂修整不齊,會留有毛邊,還有普通磨銑方式易損壞原井套管。給下一步施工帶來很大困難。三、實(shí)例研究應(yīng)用1.該井基本數(shù)據(jù)高29-平2井:套管規(guī)范:Φ139.7mm×TP100H×7.72mm×2694.35m;垂直井深:1981.92m;造斜:240.0m,斜度:4.84°;水平

3、段長:576.35m;水泥返高:地面;人工井底:2690.28m;射孔井段:2244.8m-2266.3m,21.5m/4層;2.大修原因2007年5月,小修在施工擠灰封層時,造成管柱“灌腸”,無法打撈出井內(nèi)擠灰管柱,決定上大修。3.施工過程我處大修隊于2007年6月6日搬上,施工步驟如下:3.1施工準(zhǔn)備,技術(shù)交底井內(nèi)管柱為:Φ73mm油管×235根+Φ73mm筆尖×2232.45m;擠入G級水泥漿15m3,頂替量8.2m3,帶壓候凝4小時后,放壓為零,上提管柱500KN,未提動,造成卡鉆;3.2利用卡

4、點(diǎn)公式,倒出卡點(diǎn)以上管柱(共計撈出:Φ73mm油管219根)針對解卡中落物卡點(diǎn)計算誤差大這一實(shí)況,應(yīng)該采取5:卡點(diǎn)計算修正技術(shù)。由于處理井下卡鉆事故時,首先要計算卡點(diǎn)深度,以便合理地確定上提解卡噸位,這一點(diǎn)很關(guān)鍵。理論公式為:L=K×λ/P————式1式中L-卡點(diǎn)深度(m),K-管柱伸長系數(shù),λ-上提負(fù)荷為P時管柱伸長值,P-上提負(fù)荷噸位為了使卡點(diǎn)深度計算準(zhǔn)確,有兩種途徑:一是將上提負(fù)荷P計算準(zhǔn)確或上提準(zhǔn)確;二是將卡點(diǎn)公式根據(jù)現(xiàn)場實(shí)踐予以修改,改成:L=K×λa/Pa————式2式中:λa-λ1.2.3

5、.-a次上提負(fù)荷由小到大管柱伸長的平均值,Pa-為p1.2.3.-a次上提負(fù)荷噸位的平均值至少測3次以上,計算出的卡點(diǎn)值就比較精確一些。指重表能夠在大力解卡施工時為指揮施工人員提供可靠的解卡負(fù)荷,確保安全生產(chǎn),避免盲目冒進(jìn)而出現(xiàn)意外事故,為準(zhǔn)確計算卡點(diǎn)深度,倒扣施工提供了方便,加快了打撈作業(yè)速度。3.3先套銑后打撈(共計撈出:Φ73mm油管223根)由于在造斜井段內(nèi),套銑時造成管柱破裂,因此我們選用了特制套銑筒5復(fù)式套銑筒的結(jié)構(gòu):主要由套銑鞋、凹磨鞋組成。套銑鞋由銑鞋體和YD(依托可洛依)焊條組成;凹磨

6、鞋由本體和YD焊條組成(圖1)圖1鉆具組合為:Φ73mm反扣鉆桿+Φ105mm鉆鋌+Φ118mm隨鉆打撈杯+Φ118mm套銑筒;一般的套銑筒在水平井套銑作業(yè)中,由于井斜原因造成落井管柱形成破裂多余套損管片會留在套銑筒內(nèi),堵死水眼和魚頂損壞嚴(yán)重,給施工帶來不便,而復(fù)式套銑筒的內(nèi)外磨銑功能克服了這一困難該套銑筒的優(yōu)點(diǎn)是:可以把破損片磨碎,進(jìn)入隨鉆打撈杯中,同時修整魚頂給打撈提供方便。3.4磨銑進(jìn)入水平段后,常規(guī)工藝無法實(shí)施套銑,只有選擇磨銑。進(jìn)入水平段后由于落井管柱緊貼套管壁,無法進(jìn)行套銑作業(yè),從而無法繼續(xù)

7、打撈。因此只能選擇磨銑,即把落物全部磨碎,隨修井液返出地面。5磨銑,在工具選擇和鉆具組合上走了很多彎路。既要保證磨銑的進(jìn)尺還要保證原井套管的完整。首先在工具選擇上就遇到了難題,使用普通磨鞋進(jìn)尺慢,磨完的魚頂成分散狀,給下一步施工帶來麻煩。因此我們選擇高效凹底磨鞋,它可以保證進(jìn)尺,并且保證魚頂不分散。其次是鉆具組合,要考慮四點(diǎn):①可以給下井工具足夠的鉆壓;②要有一定的韌性,可以順利在造斜井段內(nèi)旋轉(zhuǎn);③要保證不能損壞套管,不出套;④磨銑碎片帶出井筒?;谝陨峡紤]我的鉆具組合為:Φ73mm反扣鉆桿+Φ118m

8、m滾動式扶正器+Φ73mm反扣加重鉆桿8根+Φ118mm隨鉆打撈杯+Φ118mm滾動式扶正器+Φ105mm鉆鋌1根+Φ118mm滾動式扶正器+Φ105mm鉆鋌1根+Φ118mm滾動式扶正器+Φ118mm高效凹底磨鞋;4.應(yīng)用效果根據(jù)對幾個因素的改變,使施工周期大大縮短,結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際應(yīng)用,取得了比較好的成績。四、效益分析通過該井的施工,鉆具組合的合理化和工具選擇的正確性可以大大縮短施工周期,僅該井累計節(jié)約成本13多萬元。五、結(jié)論本井的施工給

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