300mw汽機(jī)調(diào)門波動(dòng)的原因

300mw汽機(jī)調(diào)門波動(dòng)的原因

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1、300MW汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)的原因分析作者:李杰??發(fā)布日期:2009-7-612:06:31??(閱555次)關(guān)鍵詞:?波動(dòng)?分析?高壓調(diào)節(jié)閥門【摘要】針對(duì)采用數(shù)字電液控制系統(tǒng)的汽輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行中出現(xiàn)的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)的問(wèn)題,分析了了造成閥門波動(dòng)的可能原因,并詳細(xì)介紹了因?yàn)殚y門流量特性曲線不合理而造成的閥門波動(dòng)現(xiàn)象,提出了解決方案?!娟P(guān)鍵詞】高壓調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)分析   華能德州電廠#1~4機(jī)組系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的D42型300MW機(jī)組,汽輪機(jī)控制系統(tǒng)采用的是上海新華控制工程有限公司的DEH-Ⅲ型控制系統(tǒng),機(jī)組于1991年—1993年相繼投產(chǎn)。

2、由于機(jī)組原DEH-Ⅲ型控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面的不合理性及設(shè)備本身難以消除的缺陷,在1998年—2001年期間的各機(jī)組大修期間先后將DEH-Ⅲ型控制系統(tǒng)改為新華公司的DEH-ⅢA型。即將原來(lái)的電-液并存型中壓抗燃油控制系統(tǒng)改為純電調(diào)高壓抗燃油系統(tǒng),該液壓系統(tǒng)由以下四部分組成,即液壓伺服系統(tǒng)、高壓遮斷系統(tǒng)、低壓透平油遮斷系統(tǒng)和高壓抗燃油供油系統(tǒng)。高壓抗燃油系統(tǒng)由新華公司成套供應(yīng),低壓保安油系統(tǒng)、閥門操縱座由東汽供應(yīng)??刂葡到y(tǒng)改造后,四臺(tái)機(jī)組在運(yùn)行期間曾多次出現(xiàn)變負(fù)荷過(guò)程中汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)的現(xiàn)象,引起機(jī)組負(fù)荷、壓力等參數(shù)的波動(dòng),嚴(yán)重影響著機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)

3、行。  1DEH-ⅢA型系統(tǒng)工作原理  該機(jī)組的10個(gè)閥門(2個(gè)高壓主汽門、2個(gè)中壓主汽門、4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥門、2個(gè)中壓調(diào)節(jié)閥門)除2個(gè)中壓主汽門屬于開(kāi)關(guān)型外,其余均采用伺服閥控制閉環(huán)回路。DEH控制系統(tǒng)包括2個(gè)閉環(huán)回路:一是伺服閥控制回路,對(duì)閥門進(jìn)行定位控制,采用PI調(diào)節(jié)規(guī)律;另一是轉(zhuǎn)速、功率控制回路,對(duì)轉(zhuǎn)速和功率進(jìn)行閉環(huán)控制,也是采用PI調(diào)節(jié)規(guī)律。(如圖1)               圖1DEH-ⅢA型系統(tǒng)控制回路原理  2可能引起調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)的原因  能造成調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)的原因有許多種,伺服閥控制回路中任一環(huán)節(jié)的設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題,都會(huì)引起調(diào)節(jié)閥

4、門的波動(dòng),一般出現(xiàn)以下幾方面的問(wèn)題:(1)控制器本身出現(xiàn)故障引起計(jì)算機(jī)的指令不穩(wěn)而使調(diào)節(jié)閥門波動(dòng),此問(wèn)題可通過(guò)對(duì)主控制器進(jìn)行檢查,監(jiān)視其輸出點(diǎn)信號(hào)是否波動(dòng)便能確定是否有問(wèn)題。(2)閥門特性曲線不正確引起的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng),這主要出現(xiàn)在順序閥控制方式下后續(xù)調(diào)節(jié)閥門主閥即將開(kāi)啟時(shí)刻。(3)伺服閥卡澀或其濾網(wǎng)堵塞造成的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng),此問(wèn)題可通過(guò)檢查伺服控制卡(VCC卡)的輸出電壓信號(hào)(范圍是0~5V)即可判斷。一般在閥門開(kāi)度不變的情況下,為克服伺服閥機(jī)械零偏,此電壓約為0.2~0.3V之間。如果該電壓值在增大過(guò)程中,其閥門不隨之開(kāi)大或有明顯的滯后現(xiàn)象,則

5、很可能是伺服閥卡澀或其濾網(wǎng)堵塞。(4)油動(dòng)機(jī)引起的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng),油動(dòng)機(jī)引起的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)主要體現(xiàn)在兩方面,一是油動(dòng)機(jī)卡澀造成的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)、另一是油壓造成的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)。(5)閥位反饋環(huán)節(jié)引起的調(diào)節(jié)閥門的波動(dòng),該故障大部分出現(xiàn)在位移傳感器(LVDT)上。(6)閥門卡澀或其與油動(dòng)機(jī)連接的連接塊中有空行程造成的調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)?! ?閥門特性曲線(電氣凸輪)  改造前的電-液并存型中壓抗燃油控制系統(tǒng)是將轉(zhuǎn)速(功率)信號(hào)通過(guò)與汽輪機(jī)同軸的徑向鉆孔泵轉(zhuǎn)變?yōu)槊}動(dòng)油壓,脈動(dòng)油壓控制錯(cuò)油門、通過(guò)錯(cuò)油門來(lái)控制中壓抗燃油油動(dòng)機(jī)活塞下油壓、使油動(dòng)機(jī)開(kāi)大、關(guān)小,油動(dòng)機(jī)驅(qū)

6、動(dòng)機(jī)械凸輪的旋轉(zhuǎn),凸輪的旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)調(diào)節(jié)閥門開(kāi)大、關(guān)小。而純電調(diào)高壓抗燃油系統(tǒng)是將轉(zhuǎn)速(功率)信號(hào)變?yōu)殡娦盘?hào),然后送到主控制器上,主控制器根據(jù)閥門特性曲線(如圖2示)經(jīng)過(guò)計(jì)算,將各調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度指令信號(hào)輸出到控制該閥門的VCC卡上,轉(zhuǎn)換為閥位指令,然后經(jīng)過(guò)功放輸出去控制伺服閥油動(dòng)機(jī)?!                 D2300MW汽輪機(jī)順序閥控制時(shí)閥門特性曲線示意圖  4閥門特性曲線不合適現(xiàn)象及處理  閥門特性曲線不合適的現(xiàn)象可分為兩類,分別是在順序閥控制方式下閥門重疊度過(guò)大或過(guò)小現(xiàn)象。閥門重疊度增大的過(guò)程既是一個(gè)閥門控制方式由順序閥控制逐漸向單閥

7、控制的轉(zhuǎn)變過(guò)程,隨著重疊度的增大,閥門前后的壓差也將增大,調(diào)節(jié)閥門的節(jié)流損失也將增大,重疊度大對(duì)機(jī)組控制的穩(wěn)定性有益、但影響經(jīng)濟(jì)性。閥門重疊度過(guò)小則會(huì)造成閥位(VPOZ)與總流量曲線不平滑,在后續(xù)調(diào)節(jié)閥門主閥開(kāi)啟的瞬時(shí)出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)現(xiàn)象,從而引起調(diào)節(jié)閥門的波動(dòng)?! 〉轮蓦姀S#2機(jī)組在2007年2月份就出現(xiàn)過(guò)調(diào)節(jié)閥門波動(dòng)現(xiàn)象,在相同負(fù)荷下,#1高壓調(diào)門開(kāi)度波動(dòng)較大,具體見(jiàn)圖3示?!               D3#2機(jī)組閥門特性曲線修改前高壓調(diào)門閥位情況  其高壓調(diào)門開(kāi)度波動(dòng)原因就是由于閥門特性曲線不合理、重疊度過(guò)小的原因造成。具體原因是由于該機(jī)

8、組的四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥門其通徑DN及其對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)級(jí)的噴嘴數(shù)是不相等的,#1、#2、#3高壓調(diào)節(jié)閥門的通徑為170mm,#4高壓調(diào)節(jié)閥門的通徑為150mm;

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