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1、★上海東景化工科技有限公司25-1間歇式造氣爐現(xiàn)階段必須深刻認(rèn)識(shí)的幾個(gè)問題陳松濤安徽三星化工有限公司前幾年,國內(nèi)大規(guī)模試用粉煤富氧連續(xù)氣化造氣爐,雖然在技術(shù)上有所突破。但由于投資大,國產(chǎn)能力差,全自動(dòng)操作性強(qiáng),故障率高,運(yùn)行周期短,不適宜化工連續(xù)生產(chǎn)。由于粉煤的加工,富氧的設(shè)備投資,污水的大量生產(chǎn),電耗增加,也沒有從根本上解決環(huán)保問題,總體生產(chǎn)效益也不容樂觀。各省、市根據(jù)自身煤化工企業(yè)的資產(chǎn)、技術(shù)現(xiàn)狀認(rèn)為固定床間歇造氣爐在我國經(jīng)過70多年的發(fā)展,改進(jìn)技術(shù)比較成熟,消耗較低,效益較高,比較適合我國國情,值得大力推廣,但技術(shù)上還需繼續(xù)提高。國家發(fā)改委認(rèn)
2、識(shí)到這一問題的實(shí)質(zhì)根源也不再強(qiáng)求上粉煤富氧連續(xù)氣化,這給固定床間歇造氣爐提供了一個(gè)大力發(fā)展機(jī)會(huì)?,F(xiàn)今,小氮肥的小爐型在向大爐型發(fā)展,如湖北三寧爐型從φ2600發(fā)展到φ2800,又間歇式造氣爐現(xiàn)階段必須深刻認(rèn)識(shí)的幾個(gè)問題★上海東景化工科技有限公司25-2從φ2800發(fā)展到φ3000,氣化強(qiáng)度較高,消耗較低;而大多數(shù)原來的中氮廠,由于氣化強(qiáng)度低、返焦高、消耗高,則把φ3000系列造氣爐改造成φ2650或φ2800造氣爐。究其原因,這是由固定床間歇造氣爐自身的特點(diǎn)及人們對它的認(rèn)識(shí)程度決定的。間歇式造氣爐一般構(gòu)成及附屬管線:加焦機(jī)構(gòu)、筒體、夾套、爐箅、上灰
3、倉(中氮叫爐裙)、爐底、左右灰倉、中灰倉,及蒸汽、空氣、煤氣管線和控制閥門構(gòu)成,這就決定了間歇式造氣爐的特點(diǎn):1)首先它是一個(gè)反應(yīng)器,它是一個(gè)氣體固體組成的非均相反應(yīng)系。2)原料從頂部中心爐口加入,現(xiàn)在給料機(jī)構(gòu)基本上是上提式散布加料,這就決定了不同原料的自然分布形式。3)流體間歇交替進(jìn)入,要求空氣、蒸汽入爐緩沖時(shí)間越短越好。4)灰渣外排方式,要求爐膛徑向氣化強(qiáng)度不一,并按一定規(guī)律變化。由于間歇式造氣爐具有以上四個(gè)特點(diǎn),所以它不能像其他化工均相、連續(xù)反應(yīng)器一樣去理論核算,理論操作,也不能像氣流床造氣爐、流化床鍋爐那樣理論可控性強(qiáng)。因此,間歇式固定床造
4、氣爐就成了一個(gè)黑匣子,讓人展開豐富的想象力,去探索、研究,于是出現(xiàn)了似間歇式造氣爐現(xiàn)階段必須深刻認(rèn)識(shí)的幾個(gè)問題★上海東景化工科技有限公司25-3是而非的理念,給人一誤導(dǎo),甚至出現(xiàn)很多截然相反的想法、做法卻得到了相同的結(jié)論。筆者就現(xiàn)階段出現(xiàn)的一些現(xiàn)象以個(gè)人的粗淺認(rèn)識(shí)闡述一下間歇式造氣爐必須客觀掌握的幾個(gè)問題,以供參考。1理論認(rèn)識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合固定床間歇式造氣爐的節(jié)能降耗大多數(shù)人從理論上核算原料的熱量利用率(包括潛熱和顯熱),原料的單程轉(zhuǎn)化率,蒸汽的分解率,以及風(fēng)機(jī)的電耗。但是無論以何種方式計(jì)算卻解決不了根本問題,只是給我們一個(gè)可望而不可及的目標(biāo)。因?yàn)檫@
5、種理論上的計(jì)算忽視了間歇式固定床造氣爐的固有特點(diǎn)。建國后,我們建設(shè)的中氮廠采用美國進(jìn)口的UGI型φ2745造氣爐和前蘇聯(lián)生產(chǎn)φ3600造氣爐,這兩種造氣爐當(dāng)時(shí)可謂流程先進(jìn),自動(dòng)化程度高,各種工藝參數(shù)必須經(jīng)過專家協(xié)作組或企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席研究來確定,就是階段時(shí)間調(diào)整1s車間也沒有這個(gè)權(quán)利。假如說某一個(gè)參數(shù)不準(zhǔn),操作工就沒有辦法操作了。安徽渦陽化肥廠在20世紀(jì)八九十年代是全國小氮肥行業(yè)的標(biāo)兵,并率先甩掉了國家的統(tǒng)配煤而實(shí)行在自采煤,1994年上了4臺(tái)φ3600造氣爐,同時(shí)采用了小爐子的操作方法,大膽對φ3600造氣爐工藝進(jìn)行摸索、研究。對上下行溫度指標(biāo)、
6、循環(huán)時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,由塊煤到小粒煤,從晉城、陽城煤到河南焦作煤,現(xiàn)在又間歇式造氣爐現(xiàn)階段必須深刻認(rèn)識(shí)的幾個(gè)問題★上海東景化工科技有限公司25-4燒永城小粒煤,消耗較低,始終處在中氮廠的前列。湖北三寧公司造氣車間原先只有φ2600造氣爐,造氣爐況較穩(wěn)消耗較低,后來上的φ2800造氣爐達(dá)到了同樣的效果。2008年上了24臺(tái)φ3000造氣爐燒晉城煤末做成的煤棒,配置D700風(fēng)機(jī),一次開車成功,單爐日產(chǎn)氨75t以上,達(dá)到大爐子前所未有的水平。而中氮廠卻將造氣爐改造成φ2600或φ2800造氣爐,有的甚至推到重建。他們認(rèn)為φ2600或φ2800造氣爐技術(shù)比
7、較成熟,結(jié)果并非如他們想象所愿,消耗同樣是高,即使消耗有所下降,也降不了多少,與小氮的消耗相差甚遠(yuǎn)。據(jù)筆者了解中氮廠燒塊煤返焦低于20的甚少,氣化強(qiáng)度也不高。試想,不管是φ3m系列還是φ2m系列造氣爐,爐膛的結(jié)構(gòu),系統(tǒng)的流程只是大與小的關(guān)系,其他沒有根本性的差異。關(guān)鍵是大爐型是較大企業(yè)才有能力上的,理論上的核算、調(diào)整參數(shù)較多;而小爐子只有小氮才上,且爐子又少,為了降低消耗,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不論造氣車間采用什么方法,只要降低消耗就行,且小氮的原料粒度、煤種又不穩(wěn)定,這給小氮帶來了調(diào)整工藝的困難,同時(shí)也給小氮帶來了調(diào)整工藝的經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)了小氮造氣工藝的成熟,這是
8、小氮造氣消耗較低的根本原因。因此,造氣工藝不僅要有理論上的指導(dǎo),更要有實(shí)踐上深刻認(rèn)識(shí),達(dá)到理論認(rèn)識(shí)與造氣客觀規(guī)律相一致,而