隔聲材料隔聲性能--內(nèi)容

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1、隔聲材料隔聲性能--內(nèi)容第一部分降噪研究一、概述通過前一階段對南京依維柯A3010車內(nèi)噪聲的研究和分析,對降低該車車內(nèi)噪聲提出了一些改進(jìn)建議。根據(jù)建議,南京依維柯公司在機(jī)艙吸聲隔聲的基礎(chǔ)上,對A3010汽車又進(jìn)行了局部改進(jìn),主要改進(jìn)措施有:1.在暖風(fēng)機(jī)的外表面粘貼阻尼材料;2.在原進(jìn)氣口的夾層空腔處增設(shè)了隔離結(jié)構(gòu),將進(jìn)氣通道與夾層空腔隔開;3.在變速器蓋板下面增設(shè)一層吸聲墊層;4.設(shè)計(jì)了新的排氣消聲器。下面就將采取上述措施之后的汽車噪聲情況作一介紹。二、車內(nèi)噪聲情況1.暖風(fēng)機(jī)外表面粘貼阻尼在暖風(fēng)機(jī)的外表面粘貼阻尼

2、材料,在一定程度上增加了暖風(fēng)機(jī)外殼的隔聲性能,減少了通過暖風(fēng)機(jī)傳入車廂的發(fā)動機(jī)噪聲。表一列出了發(fā)動機(jī)以一定的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車停在原地的工況下測得的車內(nèi)噪聲。2.進(jìn)氣口增設(shè)隔離結(jié)構(gòu)在進(jìn)氣口的夾層空腔內(nèi)增設(shè)隔離結(jié)構(gòu),破壞了原夾層空腔的聲學(xué)特性,也減少了經(jīng)此空腔傳入車內(nèi)的進(jìn)氣噪聲。測試結(jié)果列于表2。1在變速器蓋下面加吸聲墊層的情況下,對車內(nèi)噪聲的測試表明,盡管加墊層使變速器蓋附近的近場聲有所降低(約0.5dBA),但對駕駛員耳旁和其他座位處的噪聲均效果甚微。樣車裝上新消聲器后的噪聲測試表明,新削聲器使車外噪聲有所降低,但

3、對車內(nèi)噪聲幾乎沒有影響。3.效果評價為了考察采取各項(xiàng)降噪措施后的效果,將原樣車、機(jī)艙吸聲隔聲、暖風(fēng)機(jī)包阻尼、進(jìn)氣口裝隔離結(jié)構(gòu)等狀態(tài)下,發(fā)動機(jī)以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時測得的噪聲值列于表3-表6。表中的“原狀”指未采取任何措施,隔聲指采取機(jī)艙吸聲隔聲措施?!芭L(fēng)”指暖風(fēng)機(jī)外表面包阻尼材料,“進(jìn)氣”指進(jìn)氣口裝隔離機(jī)構(gòu)。必須說明,各項(xiàng)措施是依次采用的,采取后一種措施時,前一種措施并未撤除,也就是說,后一種措施的效果是在以前措施的基礎(chǔ)之上取得的,是各項(xiàng)措施的綜合效果。2由上述各表可見,采取各項(xiàng)措施后,車內(nèi)噪聲依次有所降低。特別是采

4、取暖風(fēng)機(jī)包阻尼和進(jìn)氣口裝隔離結(jié)構(gòu),使車內(nèi)噪聲明顯下降。具體說來,采取各項(xiàng)措施后,怠速時(見表3)的駕駛員耳旁(E1)噪聲降低了3dBA,其它各點(diǎn)噪聲的下降幅度也比較大;發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)/分(表4)時,車內(nèi)噪聲下降非常顯著,駕駛員耳旁(E1)噪聲下降了7.3dBA,降噪幅度最大的E2點(diǎn)下降了10.3dBA,降噪幅度最小的E3點(diǎn)也下降了5.4dBA。發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分(表5)時,駕駛員耳旁(E1)噪聲下降了4.2dBA,E2點(diǎn)下降了5.4dBA,E3點(diǎn)下降了2.9dBA,降噪效果也很明顯。發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為3

5、800轉(zhuǎn)/分(表4)時,駕駛員耳旁(E1)噪聲降低幅度最小,只有2.2dBA;E3點(diǎn)下降較多,降了5.9dBA。相對于耳旁噪聲來說,J1、J2、J3三個測點(diǎn)處的近場噪聲在各轉(zhuǎn)速下的降低幅度都比較大。上述是對車廂內(nèi)的前半部各測點(diǎn)(E1-E4,J1-J3)噪聲的測試結(jié)果。為了考察車廂內(nèi)后半部各測點(diǎn)(E5-E8)處的噪聲,在采取機(jī)艙吸聲隔聲、暖風(fēng)機(jī)包阻尼和進(jìn)氣口裝隔離結(jié)構(gòu)等措施后,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速分別為2000轉(zhuǎn)/分、3000轉(zhuǎn)/分、3800轉(zhuǎn)/分的情況下,對這些測點(diǎn)處的噪聲進(jìn)行了測試,表7列出了這些測點(diǎn)處的A計(jì)權(quán)聲壓級,并

6、于原狀態(tài)下的相同測點(diǎn)處的噪聲值進(jìn)行了對比。表中的“進(jìn)氣”是指采取了機(jī)艙吸聲隔聲、暖風(fēng)機(jī)包阻尼材料、進(jìn)氣口裝隔離結(jié)構(gòu)等措施。3由表可見,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)/分時,E5、E6兩個測試點(diǎn)處的噪聲分別降低了3.4dBA和3.5dBA,E7、E8兩個測試點(diǎn)處的噪聲分別下降2.3dBA和1.4dBA;發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分的情況下,E5、E6兩個測試點(diǎn)處的噪聲分別下降2.7dBA和4.4dBA,而E7、E8兩處的噪聲降低較少;發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為3800轉(zhuǎn)/分時,E6、E7兩個測試點(diǎn)處的噪聲分別下降3dBA和1.4dBA,而

7、E5、E8兩個測點(diǎn)處的噪聲則有所增加。總的說來,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)/分、3000轉(zhuǎn)/分的情況下,E5、E6兩個測點(diǎn)處的噪聲下降較多,E7、E8兩個測點(diǎn)處的噪聲降低較少,而3800轉(zhuǎn)/分的情況下,幾個測點(diǎn)的降噪效果不太理想??偟膩碚f,采取上述降噪措施后,車內(nèi)中前部降噪效果良好,而后部(特別是后開門附近)降噪效果不如前部。其原因是前部車身與車架的連接采用的是彈性連接,而后部采用的是剛性連接,發(fā)動機(jī)的振動經(jīng)車架傳給后部車身,是其產(chǎn)生較大的振動輻射噪聲,在發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時這一現(xiàn)象特別明顯。三、車外噪聲情況為了考察采取

8、降噪措施后的車外噪聲,對樣件在暖風(fēng)機(jī)包阻尼和進(jìn)氣口裝隔離結(jié)構(gòu)的狀態(tài)、和裝新消聲器的狀態(tài)下,分別進(jìn)行了車外噪聲測試。為便于將測得的結(jié)果與無降噪措施和采取機(jī)艙吸聲隔聲兩種狀態(tài)下的車外噪聲進(jìn)行對比,把各種狀態(tài)下的車外噪聲列于表8。由表可見,安裝新削聲器之前的各項(xiàng)措施的綜合效果使車外加速噪聲降低了1.9dBA,車外均速噪聲降低了2.3dBA;裝上新削聲器后,降噪效果進(jìn)一步增加,車

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