rsp窯預分解系統(tǒng)的問題分析及改進措施

rsp窯預分解系統(tǒng)的問題分析及改進措施

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1、RSP窯預分解系統(tǒng)的問題分析及改進措施  我廠1號RSP窯經(jīng)過6年多的運轉(zhuǎn),系統(tǒng)耐火材料呈現(xiàn)出不同程度的磨損、燒壞現(xiàn)象。SB室下部掉磚,進而殼體燒損;SC室用風不良,導致邊壁物料保護層不均衡,局部襯磚磨損嚴重;斜煙道及鵝頸管側墻襯磚垮落,由于鵝頸管結構缺陷,經(jīng)常結皮和堆料;MC室斷面物料分布不均,物料稀相區(qū)爐壁燒損,直至筒體嚴重變形;因窯尾縮口處風速低,噴騰能力減弱而塌料;高溫級旋風筒分離效率低,導致物料大量返回,內(nèi)循環(huán)增加等。本文依據(jù)熱工標定結果,對該預分解系統(tǒng)出現(xiàn)的問題進行分析,并提出改進措施。1 RSP窯系統(tǒng)工況分析熱工標定主要參數(shù)對比見表

2、1、表2,窯尾高溫區(qū)工藝流程見圖1。表1預熱預分解系統(tǒng)溫度變化℃時間窯尾煙室SC出口MC出口C5進口C5出口C5下料管C4下料管三次風溫199710551011868875  ~68020011121948902880808750671~600表2RSP爐的分解進程變化時間C4下料管SC室出口MC室出口C5進口C5下料管199714.143.283.992.493.72001-0822.338.879.386.588.72001-1122.643.485.893.293.4注:1997年數(shù)據(jù)為南京化工大學硅酸地方國營工程研究所的熱工標定結果,SC

3、室出口指斜煙道出C5進口等同于鵝頸管出口。 圖1 窯尾高溫區(qū)工藝流程1.1 三次風溫度及其對SC室工況的影響  由表1可見,三次風溫度和入爐生料溫度分別只有600℃和671℃。入爐生料溫度低主要是由于C4錐體及下料管增開人孔門較多,外漏風量和散熱損失增加引起的,通過加強管理,隔熱堵漏后完全可以解決;三次風溫度目前基本穩(wěn)定在560~580℃,提高的余地很小。其原因是:我廠采用單筒冷卻機,經(jīng)過多年的運轉(zhuǎn),內(nèi)部裝置所遭受的磨損和腐蝕不斷加劇,而且增加了砌筑耐火磚的長度,熟料停留時間短(約為30min),出機熟料溫度高(~290℃),使熱效率本身就不高的

4、單筒冷卻機熱回收率進一步降低(1997年熱工標定結果為56.6%)?! ∪物L溫度是影響分解率和燃盡率的重要因素。較低的三次風溫度導致爐內(nèi)煤粉著火速度減慢,形成滯后燃燒,特別是SC室內(nèi)煤粉是在純助燃空氣中燃燒,助燃空氣的溫度在很大程度上決定了煤粉燃盡率,三次風溫度低,即使分解爐多加煤,SC室內(nèi)溫度也不會高,反而會加劇煤粉滯后燃燒。從表1和表2可以看出,SC室生料出口溫度和分解率分別是948℃和43.4%,結合入爐生料表觀分解率已達22.6%的實際情況,說明SC室內(nèi)的分解反應極低,煤粉燃燒狀況不理想。1.2 MC室及其鵝頸管  由于SC室內(nèi)煤粉燃盡

5、率及物料分解率低,使得絕大部分的燃燒及分解反應在MC室內(nèi)進行,進而加重MC室及鵝頸管的燃燒負荷,致使MC室爐壁燒損?! 目傮w而言,MC室A側襯料燒損較輕,殘存耐火磚厚度普遍在50~70mm,而B側耐火磚殘存厚度僅有40~50mm,多處有燒蝕掉磚(圖2中的a、b兩點),且掉磚在托磚板上下兩側,托磚板燒損表現(xiàn)為B側的近半圈嚴重燒損,而越靠近A側(進料端)損壞程度越輕。從以上現(xiàn)象可初步斷定,由于托磚板表露于高溫熱氣中,將其熱量傳給筒體,筒體受熱膨脹,硅鈣板與之脫離,頂垮耐火襯料。再結合爐內(nèi)壁溫度的檢測結果,A、B兩側的爐壁溫度分別為830℃和864℃

6、,證明了A、B兩側所承受的熱負荷不均衡,B側物料濃度低、熱負荷高,致使爐壁燒損較A側嚴重?! D2 MC室及鵝頸管結構  鵝頸管的結構缺陷是RSP窯系統(tǒng)的最大不足,設計的意圖是在不增加預熱器框架高度的前提下盡可能地延長MC室與C5級的連接段,增加物料在爐內(nèi)的停留時間。但預熱器呈2-1-1-2-1布置,2個C4筒擋住了MC室上升的空間,同時需避開橫梁的阻擋,鵝頸管實際結構如圖2所示,形成先拐彎后傾斜(60°)過渡,如此導致后果有:  1)因MC室出口變徑拐彎,且溫度較高(902℃),常常引起結皮,每次停窯檢修都需要清理?! ?)結皮形成縮口,使爐內(nèi)

7、阻力增大,阻礙MC室內(nèi)料氣的流通,增大了物料在爐內(nèi)的返混度,直接引起MC室內(nèi)單位容積物料負荷的增加,當達到一定程度時,物料由窯尾縮口處直接“短路”入窯。返混度的增加,降低了爐內(nèi)風速,顆粒與氣流間的速度差減小,不利于傳熱和物質(zhì)的擴散以及燃燒、分解的進行?! ?)斜坡段堆料,尤其在投料初期系統(tǒng)內(nèi)氣料比大,斷面風速較低,部分生料易在斜坡段失速沉降堆積,當拉風投料、喂料量大幅波動、系統(tǒng)氣流量或壓力發(fā)生變化時,原沉積的物料被觸動滑落造成塌料。1.3 C5級旋風筒的效率分析  C5級旋風筒進口溫度穩(wěn)定在約880℃時,入窯物料溫度僅750℃,比正常理論溫度降低

8、了近100℃,出口氣體溫度也只有808℃,這充分說明C5級旋風筒散熱損失及外漏風比較嚴重。外漏風主要集中在錐體及下料管部位,生產(chǎn)中經(jīng)常將

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