提高噴煤比技術(shù)攻關(guān)

提高噴煤比技術(shù)攻關(guān)

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1、煉鐵廠提高噴煤比技術(shù)攻關(guān)進入2012年,隨著鋼鐵市場形勢的日益嚴(yán)峻,生產(chǎn)成本壓力越來越大,最大限度的降低生產(chǎn)成本已經(jīng)成為企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵。煉鐵廠針對高爐噴煤比偏低,為進一步降低綜合燃耗,成立提高噴煤比技術(shù)攻關(guān)小組,努力提高煤比,降低焦比,優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),實現(xiàn)合理轉(zhuǎn)換,降低生鐵成本,擴大經(jīng)濟效益。一、攻關(guān)小組組織機構(gòu):組長:鄭云成組員:技術(shù)科長穆顯玖、2#高爐爐長高慶忠、3#高爐爐長張學(xué)成、4#高爐爐長徐景山、運行車間主任張國瑞、工藝技術(shù)員劉志強二、指令性目標(biāo)與活動計劃:2012年煉鐵廠噴煤比攻關(guān)目標(biāo)確定為150㎏/Tfe,較2011年

2、提高11.05㎏/Tfe。序號活動項目負責(zé)人活動時間1主題選定鄭云成2012年1月2設(shè)定目標(biāo)值鄭云成2012年2月3要因確認及分析全員2012年2月4實施對策全員2012年1—7月5效果檢查全員2012年1—7月6經(jīng)濟效益全員2012年1—7月7攻關(guān)總結(jié)及今后計劃全員2012年8月三、要因確認及分析:問題所屬類型具體表現(xiàn)要因分析判定噴煤比偏低冶煉成本偏高1.原燃料質(zhì)量實施2.風(fēng)溫實施3.富氧實施4.高爐操作實施5.噴吹工藝實施6.制度建設(shè)實施煤氣流分布不合理煤粉質(zhì)量差制粉能力低內(nèi)部協(xié)調(diào)不到位外部溝通差有開混風(fēng)現(xiàn)象篩分差管理不夠精細變料

3、多焦炭質(zhì)量差崗位技能差煤比偏低原燃料質(zhì)量高爐操作裝料制度頂壓偏低送風(fēng)制度富氧率制度噴吹工藝硬度大積極性差差堵?lián)屘幚聿患皶r風(fēng)溫四、攻關(guān)措施:1、抓好精料工作:①提高焦炭質(zhì)量:積極與公司供應(yīng)部門進行協(xié)調(diào),在考慮市場因素及價格因素的基礎(chǔ)上優(yōu)先保證焦炭質(zhì)量,提高焦炭轉(zhuǎn)鼓強度,保證焦炭的骨架作用,這對提高噴煤比至關(guān)重要。②加強原燃料管理:及時掌握原燃料變化情況,強化各級篩分監(jiān)控,根據(jù)水分變化,調(diào)整含粉率高的焦丁配吃比例,將流尺篩逐步更換為棒條篩,最大限度的減少入爐粉末,保證爐料良好透氣性,為提高噴煤比提供條件。③優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu):2、提高風(fēng)溫:噴煤

4、量提高后,風(fēng)口前理論燃燒溫度降低,影響噴吹煤粉化學(xué)反應(yīng)速度及氧氣擴散速度,降低煤粉燃燒率,故提高風(fēng)溫也是煤比提高的必要條件之一。①全關(guān)混風(fēng):提高工長全風(fēng)溫意識,無特殊情況禁止開混風(fēng)大閘,不得用風(fēng)溫來調(diào)劑爐況,制定風(fēng)溫考核規(guī)定并嚴(yán)格實施,杜絕風(fēng)溫損失。②優(yōu)化熱風(fēng)崗位操作:2012年上半年對熱風(fēng)崗位員工進行了一次12課時的集中培訓(xùn),熱風(fēng)技師及段長全班監(jiān)控崗位操作,扎實員工理論基礎(chǔ),規(guī)范員工日常操作,在燒爐煤氣壓力波動的情況下保證及時準(zhǔn)確的調(diào)整助燃空氣量。3、大富氧操作:煤比的提高,勢必導(dǎo)致爐腹煤氣量增加,高爐操作堅持富氧上限控制,在氧氣供

5、給不足的情況下與公司總調(diào)室多加溝通,內(nèi)部用氧認真協(xié)調(diào),盡可能的提高高爐富氧,確保了爐腹煤氣量的穩(wěn)定甚至降低,在提高煤比后保持下部良好的透氣性。4、抓好高爐操作:高爐要實現(xiàn)噴煤降焦的目標(biāo),保持適宜、穩(wěn)定的煤氣流分布是關(guān)鍵。大噴煤使得煤氣量增加,煤氣中氫含量增加,爐內(nèi)壓差升高,焦炭負荷加重,料柱透氣性變差。為了保持合理的操作爐型,必須對上下部操作制度進行調(diào)整,使高爐形成合理的初始煤氣流。①長風(fēng)口代替短風(fēng)口:采用長風(fēng)口代替短風(fēng)口,回旋區(qū)向爐缸中心延伸,保證足夠中心煤氣流和適當(dāng)控制邊緣煤氣流分布,使未燃煤粉在爐內(nèi)均勻合理分布,有利于提高煤比。

6、②適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,以便吹透中心:隨煤比的提高,焦炭負荷增加,煤粉分解熱增加,回旋區(qū)徑向長度縮短,回旋區(qū)長度的改變直接影響爐缸溫度的分布,導(dǎo)致邊緣煤氣流強、中心煤氣流受到抑制,大量煤粉堆積在中心,煉鐵廠經(jīng)摸索分析適當(dāng)增加Φ105和Φ110風(fēng)口數(shù)目,目前,2#爐風(fēng)口面積0.128㎡,4#爐風(fēng)口面積0.152㎡;3#爐風(fēng)口面積0.155㎡,為當(dāng)?shù)赝雀郀t較小風(fēng)口面積,調(diào)整后效果明顯,提高了風(fēng)速,發(fā)展中心氣流,改善了透氣性,緩解了由于未燃煤粉及回旋區(qū)長度縮短等影響造成的邊緣煤氣流增強。③合理調(diào)整裝料制度,與下部送風(fēng)制度相適應(yīng),使煤粉充分利用

7、:根據(jù)物料條件及爐型靈活調(diào)劑上部裝料制度,保證邊緣焦層有一定寬度;同時保證邊緣有適宜的礦石,抑制邊緣煤氣流發(fā)展,消除中心不足對爐況的影響,保持合理的操作爐型。④高頂壓操作:煉鐵廠三座高爐頂壓均有大幅提高,2#高爐提高10KPa,3#、4#高爐提高15KPa,減小了煤氣流速,延長煤粉在爐內(nèi)燃燒的時間,降低煤氣壓力差,據(jù)測算,煤粉在爐缸的燃燒時間0.01~0.04秒內(nèi),其加熱速度103~106k/秒。5、優(yōu)化噴吹工藝:針對制粉系統(tǒng)能力不足這一現(xiàn)狀,采取混合噴吹,無煙煤中配入一定比例的煙煤后,混合煤的可磨性好,制粉能力得到提高,也降低了磨煤

8、能耗;同時采取控制好配煤比例、制粉溫度、負壓及下煤量等措施,使煤粉細度、水分控制在規(guī)定范圍內(nèi),在提高煤比的同時提高了煙煤比例。6、制定合理考核制度,提高噴吹積極性:年初煉鐵廠針對提高噴煤比這一目標(biāo),制定科學(xué)合理的經(jīng)濟責(zé)任

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