降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)實(shí)踐

降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)實(shí)踐

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1、2011年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會(huì)論文集降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)實(shí)踐裴生謙(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司技術(shù)中心,河北省宣化區(qū),075100)摘要:近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率一直高于行業(yè)平均水平,造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。為降低返礦率,公司采取改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),加強(qiáng)成品篩分及高爐槽下篩分管理,提高料層厚度,增加壓料裝置,返礦回用煉鋼等一系列攻關(guān)措施,不到半年的時(shí)間使燒結(jié)礦返礦率降低至12.8%,降低了3.64個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到了預(yù)期的攻關(guān)目標(biāo)。關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦;返礦率;攻關(guān)中圖分類號(hào):TF046.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼1前言根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策要求,為進(jìn)一步淘汰落后設(shè)備,節(jié)能減排,

2、宣鋼兩年來逐步淘汰了小燒結(jié)機(jī),并于2008年3月、2010年4月相繼建成投產(chǎn)了兩臺(tái)360m2燒結(jié)機(jī)。但由于各種原因,近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率高于行業(yè)平均水平,且與河北鋼鐵集團(tuán)內(nèi)的唐鋼、邯鋼對(duì)標(biāo),存在較大差距(見表1)。表1宣鋼燒結(jié)礦返礦率與行業(yè)比較%時(shí)間行業(yè)平均水平唐鋼邯鋼宣鋼200814.459.818.8215.48200913.819.9710.0215.322010.1~1013.579.369.5515.20作者簡介:裴生謙(1969-7),男,碩士研究生,高級(jí)工程師;E-mail:peishengqian@163.com返礦率高,一方面會(huì)造成入爐燒結(jié)礦的減少,生鐵成本

3、的升高;另一方面返礦回到燒結(jié),造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。因此,為降低燒結(jié)礦返礦率,確保成本挖潛目標(biāo)的完成,宣鋼公司成立了由技術(shù)中心牽頭的攻關(guān)小組,從改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、改善工藝操作及參數(shù)等方面入手開展工作,在不到半年的時(shí)間內(nèi)燒結(jié)礦返礦率有較為明顯的降低[1-2]。2宣鋼燒結(jié)礦返礦率高的原因分析2.1供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多宣鋼360m2燒結(jié)機(jī)成品礦供到高爐,途徑9條皮帶,皮帶落差36.6米。通過考察,邯鋼360m2燒結(jié)機(jī)供到高爐途徑6條皮帶,皮帶落差21米,宣鋼較邯鋼落差高15.6米。實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行落下試驗(yàn)表明:平均每米落差將造成-5mm粒級(jí)的燒結(jié)礦返礦量增

4、加0.11個(gè)百分點(diǎn),對(duì)于36.6米的皮帶落差,-5mm粒級(jí)的燒結(jié)礦返礦量增加4.03個(gè)百分點(diǎn);同樣在生產(chǎn)實(shí)踐中,宣鋼燒結(jié)礦從成品輸出至高爐槽下,-5mm含量增加了4個(gè)百分點(diǎn),比較可知,由于落差大造成返礦的增加,宣鋼較邯鋼高1.7%。因此,燒結(jié)礦供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多,造成燒結(jié)礦含粉率升高,燒結(jié)礦返礦率必然增加。2.2原料條件影響宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)所用的國內(nèi)精粉為當(dāng)?shù)匕胱匀坌跃?,在燒結(jié)中所占配比約為25%,當(dāng)?shù)匕胱匀劬鄣?2011年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會(huì)論文集TiO2、MgO、Al2O3含量相對(duì)較高,具體分析如下表2:表2當(dāng)?shù)匕胱匀劬刍瘜W(xué)分析%Table2Chemical

5、analysisofhalfself-fluxingfine%TFeSiO2CaOMgOAl2O3TiO263.14.81.51.981.62.2通過燒結(jié)杯試驗(yàn)研究,當(dāng)?shù)鼐叟浔忍岣?%,成品率降低0.9%。這主要與精粉的TiO2、MgO、Al2O3含量有關(guān),TiO2含量高時(shí),燒結(jié)時(shí)易形成脆性大的鈣鈦礦,當(dāng)燒結(jié)礦TiO2含量大于0.7%時(shí),隨著其含量的增加,燒結(jié)礦強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),抗摔打性能差;精粉中Al2O3含量高,燒結(jié)混合料的熔點(diǎn)升高,液相量減少,影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和成品率;MgO熔點(diǎn)高,在燒結(jié)過程中不易產(chǎn)生固相反應(yīng),容易進(jìn)入磁鐵礦晶格中,占據(jù)磁鐵礦晶格中Fe2+空位,形成(

6、Fe,Mg)·Fe2O3,降低強(qiáng)度較高的鐵酸鈣含量,影響燒結(jié)礦強(qiáng)度[3-4]。宣鋼所用進(jìn)口粉以巴西粉、澳粉為主,大部分為貿(mào)易礦,貨源不穩(wěn)定,且品種雜,造成鋪制鐵混料堆頻繁切換原料結(jié)構(gòu),很難在一個(gè)階段維持相同的原料結(jié)構(gòu),從而影響燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定。因此,原料條件偏差,進(jìn)口粉結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定是燒結(jié)礦返礦率偏高的又一原因。2.3自循環(huán)返礦率低通過對(duì)標(biāo),唐鋼自循環(huán)返礦率為34%,其中+5mm的粒級(jí)占25%;邯鋼自循環(huán)返礦率為27%,其中+5mm的粒級(jí)占30%;宣鋼自循環(huán)返礦率為18%,其中+5mm的粒級(jí)占24%。通過比較發(fā)現(xiàn),唐鋼、邯鋼小粒級(jí)燒結(jié)礦提前在成品篩出而進(jìn)入自循環(huán)返礦,使得進(jìn)入高爐

7、槽下返礦的量減小,而宣鋼自循環(huán)返礦率低,進(jìn)入高爐槽下的返礦相應(yīng)提高。3改進(jìn)措施3.1改善原料質(zhì)量、進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)針對(duì)宣鋼進(jìn)口粉種類多,品種雜的特點(diǎn),嚴(yán)格制定進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化過程管理:①杜絕劣質(zhì)礦采購進(jìn)廠(劣質(zhì)礦是指含多種有害雜質(zhì),影響高爐冶煉的礦石);②PB粉、揚(yáng)迪粉、巴西礦,作為宣鋼燒結(jié)使用進(jìn)口粉的大宗料,SiO2含量要求小于4.5%,配比穩(wěn)定率、用量保證率需達(dá)到90%以上;③巴西高品質(zhì)粉,如巴卡粉、巴西精粉,SiO2在2%以下,同時(shí)要求各種進(jìn)口粉Al2O3<2.3%。為在資源量保證率較

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