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1、山西金象煤化工有限公司凈化車間脫硫塔填料清洗方案一、檢修目的:凈化半脫工段脫硫塔最近壓差較大,常超過6KPa,這樣增加了羅茨機的電耗,降低了脫硫效率,煤氣阻力大,降低了壓縮機的打氣量,從而影響了氨的產(chǎn)量,所以有必要對脫硫塔進行清塔處理,從而降低壓差。二、檢修概況:貧氣、空氣置換合格,打開人孔空氣對流,脫硫塔卸料孔打開,填料順著溜布溜到地面上的清洗平臺上,清洗干凈后,裝入編織袋,放入籠中,用吊車進行吊裝。脫硫塔規(guī)格?7000×35750,介質(zhì)為:半水煤氣和脫硫液,容器類別:類外,設(shè)計壓力:0.07MPa,工作壓力:0.04MPa,工作溫度4
2、0℃,設(shè)計溫度:65℃,主要材料:Q345R,重量:177150kg,填料密度:70.9kg/m3,填料規(guī)格:DN76*76*2.6鮑耳環(huán),上部裝兩層填料,填料高度:1+6米,填料:269m3,設(shè)備容積:1337m3。三、檢修組織機構(gòu):檢修總指揮:張建軍工藝副總指揮:史玉平設(shè)備副總指揮:郭強安全負(fù)責(zé)人:吉耀工藝負(fù)責(zé)人:宋世杰設(shè)備負(fù)責(zé)人:梁建中檢修人員:帖偉、常志亮、鄧興濤、楊玉強、崔志江、景建波等檢修驗收單位:機動科、生產(chǎn)科第8頁,共8頁山西金象煤化工有限公司凈化車間四、工藝處理:1、半脫系統(tǒng)貧氣置換,無死角,貧氣置換合格CO+H2<0.
3、5%,O2<0.5%,后空氣對流O2>20%,有毒有害氣體濃度在衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi),CO<30mg/m3,H2S<10mg/m3;2、貧氣置換合格后,停羅茨機、再停富液泵、貧液泵;3、停車后貧液管中栲膠液收集到制液槽再打回貧液槽。五、檢修步驟:1、地面清洗平臺的預(yù)制、安裝。2、貧氣置換合格后,空氣置換,置換合格后交付檢修。3、打開脫硫塔上段四個人孔,打開脫硫塔下段人孔,設(shè)備上、下人孔處加軸流風(fēng)機,設(shè)備內(nèi)空氣開始對流。4、取樣分析合格后,人員方可進入脫硫塔。5、兩段填料的卸料孔同時向外扒填料,人員輪流作業(yè),把填料全部扒出。6、填料全部扒出后
4、,封好兩段填料的卸料孔。7、填料順著溜布,溜到清洗平臺上,用消防水帶清洗,清洗過程中注意對填料的保護,避免踩碎填料,避免將未洗干凈的填料裝入,徹底清洗干凈后裝入編織袋,并扎好編織袋口,整齊堆放在一塊。8、裝好填料的編織袋,放入吊車籠里,吊車開始吊裝。9、兩段填料上層的不銹鋼絲網(wǎng)、填料壓板卸開兩塊,填料從卸開口處倒入。10、人員進入設(shè)備攤平填料、可以踩在木板上,盡量避免將填料踩碎。第8頁,共8頁山西金象煤化工有限公司凈化車間11、填料裝填完,恢復(fù)填料壓板、不銹鋼絲網(wǎng),經(jīng)科室檢查合格后,封好裝料孔。六、檢修時間及項目分工:1、本次檢修時間按照
5、全廠停車方案中的停車時間執(zhí)行。2、機動科:負(fù)責(zé)整個項目的檢修質(zhì)量監(jiān)督,外圍工作的協(xié)調(diào)。3、安環(huán)部:負(fù)責(zé)整個項目檢修全部過程的安全監(jiān)管、監(jiān)督。4、凈化車間:負(fù)責(zé)整個項目的檢修過程實施,并記錄在案。七、檢修風(fēng)險分析:1、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險分析:1、脫硫塔檢修時局部殘留易燃易爆氣體引起著火、爆炸或?qū)е聶z修人員中毒。2、脫硫塔檢修時,火星飛濺到易燃物上,引起著火。3、塔內(nèi)作業(yè)時,對塔外現(xiàn)場可視范圍小,作業(yè)時塔內(nèi)回音較大,塔外人員聽不清指令,檢修的廢料、工器具運進塔內(nèi)或清理出設(shè)備時,容易墜落將人砸傷。4、塔內(nèi)作業(yè)時,光線較暗,容易造成人員碰傷、絲網(wǎng)掛傷、
6、摔倒等傷害。5、照明線路或檢修電源接線不規(guī)范引發(fā)漏電,容易引起人員觸電或火災(zāi)。2、作業(yè)過程風(fēng)險分析:1、工藝置換不到位造成人員中毒。第8頁,共8頁山西金象煤化工有限公司凈化車間2、現(xiàn)場環(huán)境可能CO較多,檢修人員長時間呼吸,容易引起人員輕微CO中毒或窒息。3、未辦理相關(guān)票據(jù),現(xiàn)場存在隱患作業(yè),引起不必要的事件、事故。4、鋼絲繩或吊裝帶,檢修人員對鋼絲繩查看時被擠傷或重物突然脫落,將人砸傷。5、交叉作業(yè)時,互相關(guān)照不到引發(fā)傷害。6、檢修廢料未及時清理,造成檢修人員碰傷、絆倒等傷害。3、作業(yè)人員行為風(fēng)險分析1、檢修人員不按規(guī)定戴防護用品,造成傷
7、害。2、登高不系安全帶,高處墜落。3、高處工器具放置墜落,砸傷下部人員。4、重物起吊時,人員站在重物下方,發(fā)生墜物傷人。5、檢修人員不按規(guī)程操作,粗心大意,安全措施不到位,造成傷害。6、現(xiàn)場無人指揮或指揮信號不統(tǒng)一,人員誤動作,造成事故。7、現(xiàn)場無人監(jiān)護或監(jiān)護人員擅離職守,導(dǎo)致異常情況不能及時排除。8、現(xiàn)場無警戒線,閑人誤進入作業(yè)區(qū),受到意外損傷。9、指揮人員違章指揮,安全措施不落實,強令作業(yè),人員受到傷害。4、工器具風(fēng)險分析:1、吊裝過程中吊具選擇不合理或捆綁時未加襯墊,致使吊具損壞、鋼絲繩斷裂造成人員傷害、吊裝物損壞。2、鋼絲繩存在缺
8、陷,吊裝時出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象使重物墜地造成人員傷害。3、電焊線接口不好或地線接到其他設(shè)備,產(chǎn)生火花引起著火、觸電。第8頁,共8頁山西金象煤化工有限公司凈化車間4、扳手、大錘、手錘等工具存在缺陷,致使