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1、MTBE裝置開(kāi)工初期設(shè)備腐蝕原因及對(duì)策陳琦張琦巖楊明王志富(中石油大連石化分公司)摘要:針對(duì)2006年MTBE裝置在停工檢修之后,開(kāi)工初期設(shè)備腐蝕較重的現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)腐蝕原因的分析,找出甲醇萃取回收系統(tǒng)萃取水含酸的主要因素。提出相應(yīng)的解決辦法,以減少對(duì)設(shè)備腐蝕的危害。關(guān)鍵詞:腐蝕催化劑磺酸根氟化物1、裝置概況我公司MTBE裝置是由北京設(shè)計(jì)院1993年設(shè)計(jì)施工,年處理量為3萬(wàn)噸。采用二反外循環(huán)絕熱固定床工藝,產(chǎn)品分離采用共沸蒸餾塔。1998年11月份由原大連石化設(shè)計(jì)院擴(kuò)建改造,年處理量9萬(wàn)噸高辛烷值MTBE油。采用四反循環(huán)絕熱固定床工藝,產(chǎn)品分離采用催化蒸餾塔。2001年8月停工檢修
2、一次,到2006年5月8日已平穩(wěn)運(yùn)行4年零8個(gè)月,這在國(guó)內(nèi)已創(chuàng)歷史紀(jì)錄。裝置于2006年5月8日停工,6月5日檢修結(jié)束,裝置進(jìn)料。2、開(kāi)工后設(shè)備腐蝕及檢測(cè)情況MTBE裝置6月5日開(kāi)工進(jìn)料,運(yùn)行到7月中旬,甲醇回收塔在操作上有了一定的波動(dòng),塔頂、底溫度以及壓力多次超標(biāo),甲醇萃取和回收系統(tǒng)的液面及界面相對(duì)偏高且不容易控制,操作中放水較為頻繁。由于C-6003塔底連續(xù)放水,且該塔是常壓操作,所以一旦重沸器泄漏就很可能將蒸汽凝結(jié)水串入甲醇回收系統(tǒng),從而導(dǎo)致系統(tǒng)界面以及溫度不宜控制。因此我們懷疑甲醇回收塔底重沸器E-6005有泄漏可能,經(jīng)過(guò)幾天的操作調(diào)整,仍然不見(jiàn)起效后,于8月7日打開(kāi)該設(shè)
3、備,發(fā)現(xiàn)甲醇回收塔底重沸器E-6005管束泄露2根。10月初發(fā)現(xiàn)萃取塔6002操作波動(dòng)較大,補(bǔ)水較為頻繁,10月10日經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)萃取水冷卻器E-6010冷卻器管束泄露2根。11月8日由于同樣原因檢查發(fā)現(xiàn)萃取水冷卻器E-6010/1、2冷卻器管束泄露4根。E-6005檢查情況:E-6005甲醇回收塔重沸器,換熱器型號(hào);BJS600-2.5-85-6/25。管程溫度159℃,殼程溫度110℃,管程壓力0.6Mpa,殼程壓力0.9Mpa。管程介質(zhì)為水蒸氣,殼程介質(zhì)為:水。E6005管子分析:管程;蒸氣,殼程;水。管外壁附著有較薄的黑色腐蝕產(chǎn)物存在,腐蝕形式為均勻腐蝕,管內(nèi)壁附著有較薄的
4、暗紅色腐蝕產(chǎn)物形式為均勻腐蝕。測(cè)厚數(shù)據(jù):最大值是1.90,最小值是1.71,平均值1.79E-6010/1、2檢查情況:換熱器型號(hào):BES500-2.5-25-3/25-4I管程溫度22-33℃,殼程溫度62-40℃,管程壓力:0.3Mpa,殼程壓力0.67Mpa。管程介質(zhì)為:海水,殼程介質(zhì)為:萃取水。E-6010管子分析:管程:海水,殼程:萃取水。管外壁是均勻腐蝕,內(nèi)壁是海水腐蝕。檢測(cè)數(shù)據(jù):最大值是1.57,最小值是1.41。平均值是1.46。腐蝕產(chǎn)物分析報(bào)告:腐蝕檢測(cè)分析X-射線衍射的分析結(jié)果見(jiàn)圖1。由結(jié)果可知,銹層主要由FeO,FeO,F(xiàn)eS和FeS組成。圖1腐蝕產(chǎn)物的X-
5、射線衍射圖譜分析結(jié)論:1.由電子能譜和X射線熒光光譜可得腐蝕產(chǎn)物中主要含F(xiàn)e、O、S元素2.對(duì)腐蝕產(chǎn)物直接進(jìn)行X射線衍射分析可得腐蝕產(chǎn)物中的主要成分為FeO、FeO、Fe2.95Si0.05O43.對(duì)腐蝕產(chǎn)物用水溶解并過(guò)濾后,在清液中加入Ba2+得到的沉淀進(jìn)行紅外分析,在609.00和1072.24處有較強(qiáng)的吸收峰,證明有SO。說(shuō)明原腐蝕產(chǎn)物中有硫酸根存在。4.pH值為4.4,呈酸性。8月28日采取的水樣的分析結(jié)果是:PH值6.64,硫酸根5.25mg/l,硫化物3.69mg/l,氟化物0.1mg/l。3、設(shè)備腐蝕原因分析MTBE裝置在今年5月份開(kāi)始停檢,自6月5日開(kāi)工生產(chǎn),到8
6、月7日發(fā)現(xiàn)E-6005泄漏,裝置運(yùn)行僅2個(gè)月。打開(kāi)設(shè)備后經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)E-6005管束泄露2根。通過(guò)以上的檢查情況以及腐蝕產(chǎn)物檢測(cè)分析報(bào)告得出的結(jié)果來(lái)看,說(shuō)明甲醇回收系統(tǒng)的萃取水顯酸性,且萃取水中有硫酸根、硫化物以及微量氟化物存在,這應(yīng)該是開(kāi)工初期引起設(shè)備腐蝕泄露的主要原因。那么,開(kāi)工初期萃取回收系統(tǒng)的萃取水中為何會(huì)含有以上幾種物質(zhì)呢?首先來(lái)分析一下硫酸根是如何存在的,由于本次MTBE裝置停檢中,催化蒸餾塔C-6001和6臺(tái)反應(yīng)器內(nèi)的催化劑全部更換新劑。眾所周知MTBE裝置所使用的樹(shù)脂催化劑是一個(gè)多用途的催化劑,它是苯乙烯和二乙烯苯在特殊制孔劑作用下經(jīng)懸浮聚合共聚生成的球珠體,再經(jīng)
7、硫酸磺化得到的具有大孔徑網(wǎng)狀、并帶有磺酸根基團(tuán)的高分子聚合體。據(jù)相關(guān)資料表明,磺酸根中對(duì)位的磺酸根比較堅(jiān)固,鄰位的次之,乙烯基團(tuán)加入的磺酸根最不穩(wěn)定。所以在生產(chǎn)過(guò)程中磺酸根脫落是必然的,只是脫磺的速度不同而已。樹(shù)脂催化劑的磺酸根脫落也可以在生產(chǎn)實(shí)踐中檢驗(yàn)出來(lái),在甲醇回收系統(tǒng)中的萃取水的PH值常年相對(duì)偏低,開(kāi)工初期催化劑經(jīng)甲醇浸泡后其磺酸基脫落到甲醇中,浸泡用甲醇進(jìn)入C-6002萃取塔后進(jìn)入C-6003甲醇回收塔與水分離,甲醇中的磺酸基落入塔底與水混合形成酸性水。這也證明了磺酸根脫