大坦沙污水處理廠認(rèn)識實習(xí)報告

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時間:2018-10-29

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1、

2、目錄1實習(xí)時間12實習(xí)地點13實習(xí)內(nèi)容13.1大坦沙污水處理廠公司概況13.2工藝流程23.3格柵23.4沉砂池33.5生物反應(yīng)池33.5.1倒置A2/O工藝33.6生物滴濾除臭工藝53.7二沉池53.8加氯間、接觸池64實習(xí)心得7

3、1實習(xí)時間2018年1月17日2實習(xí)地點廣州市荔灣區(qū)橋中南路7號廣州大坦沙污水處理廠(三期)3實習(xí)內(nèi)容3.1大坦沙污水處理廠公司概況大坦沙污水處理廠是廣州市第一座大型污水處理廠,坐落于廣州西郊大坦沙島,占地面積25公頃,設(shè)計總處理能力55萬噸/日,主要處理荔灣區(qū)、

4、越秀區(qū)河涌的合流污水以及白云區(qū)石井河、新市涌和景泰涌的污水,服務(wù)面積89.7平方公里,服務(wù)人口約142.7萬。該廠分三期建設(shè)完成,目前總污水處理能力為55萬噸/日,建成廠外配套提升泵站14座。一期工程于1978年開工建設(shè),1989年12月建成投產(chǎn),設(shè)計處理能力為15萬噸/日,采用生物除磷脫氮活性污泥法(簡稱A2/O工藝)。二期工程于1992年開工建設(shè),1996年12月建成投產(chǎn),設(shè)計處理能力為15萬噸/日;同樣采用A2/O工藝。一、二期挖潛改造工程于2000年1月開工建設(shè),同年10月建成投產(chǎn),增加

5、一、二期處理能力3萬噸/日。三期工程于2002年開工建設(shè),2004年7月建成投產(chǎn),設(shè)計處理能力為25萬噸/日,采用倒置A2/O工藝。圖1廣州市大坦沙污水處理廠三期正門一、二、三期尾水排放均執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。

6、工藝流程圖2大坦沙污水處理廠第三期工藝流程1.1格柵格柵通常傾斜設(shè)在其他處理構(gòu)筑物或泵站集水池進(jìn)口處的渠道中,防止漂浮物阻塞構(gòu)筑物管道、閘門、攪拌機(jī)以及水泵等機(jī)械設(shè)備。因此,格柵起著進(jìn)化水質(zhì)和保護(hù)設(shè)備的雙重作用。該廠采用4臺轉(zhuǎn)鼓式格柵

7、,將污水中的大塊污物攔截,防止堵塞后續(xù)單元的機(jī)泵或工藝管線。轉(zhuǎn)鼓格柵集細(xì)過濾、除渣、輸送、壓榨脫水為一體,設(shè)計精巧,結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,能耗低,使用壽命長,但設(shè)備費用高。圖3轉(zhuǎn)鼓格柵出渣口圖4轉(zhuǎn)鼓格柵局部圖

8、1.1沉砂池該廠采用旋流式沉砂池,通過控制旋流器產(chǎn)生旋流,且配有相應(yīng)的攪拌槳進(jìn)行洗沙,它是采用渦流原理,較重的砂粒在靠近池心的一個環(huán)形孔口落入集砂區(qū),而較輕的有機(jī)物由于螺旋槳的作用而與砂粒分離,最終引向出水渠,而產(chǎn)生的二次漩渦使水往上面的管道流出,該沉砂池對流進(jìn)的污水的流進(jìn)速度具有一

9、定的嚴(yán)格要求,速度太大會造成沉砂效果不好,速度太小則會造成水無法產(chǎn)生二次漩渦,無法從上面的管道流出。采用旋流式沉砂池可以改變自由液面進(jìn)水渠為傾斜式滿流坡道,提高了進(jìn)水穩(wěn)流效果,進(jìn)水的射流作用有利于提高砂粒的離心分離效果;由分選區(qū)下部進(jìn)水,上部出水,進(jìn)水渠與出水渠之間由一半月形水平格板分開,利于防止短流和避免沉砂帶入出水;進(jìn)水渠與出水渠在平面上呈直線布置,平面布置簡潔,水利條件好,水頭損失??;進(jìn)出水呈360°,增強(qiáng)了除砂效果;砂泵吸砂管下端設(shè)置砂粒流化葉片,防止沉砂板結(jié)。圖5沉砂池立式旋轉(zhuǎn)槳圖6沉

10、砂池圖7沉砂池出砂口1.2生物反應(yīng)池1.2.1倒置A2/O工藝倒置A2/O工藝將缺氧池置于厭氧池前面,來自二沉池的回流污泥和30~50%的進(jìn)水,50~150%的混合液回流均進(jìn)入缺氧段,回流污泥和混合液在缺氧池內(nèi)進(jìn)行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進(jìn)入?yún)捬醵?,保證了厭氧池的厭氧狀態(tài),強(qiáng)化除磷效果,反硝化作用能夠得到有效保證。

11、圖8倒置A2/O工藝流程圖優(yōu)點碳源分配合理,溶解氧對反消化和除磷影響降低,處理脫氮效果更好。缺點二沉池運行難度較大,電費比常規(guī)A2/O略高。常規(guī)的脫氮除磷工藝呈厭氧(Anaerobic

12、)/缺氧(Anoxic)/好氧(Oxic)的布置形式。該布置在理論上基于這樣一種認(rèn)識,即:聚磷菌有效釋磷水平的充分與否,對于系統(tǒng)的除磷能力具有極其重要的意義,厭氧區(qū)在前可以使聚磷微生物優(yōu)先獲得碳源并得以充分釋磷。但是①由于存在內(nèi)循環(huán),常規(guī)工藝系統(tǒng)所排放的剩余污泥中實際上只有一分經(jīng)歷了完整的吸磷、釋磷過程,其余則基本上未經(jīng)厭氧狀態(tài)而直接由缺氧區(qū)進(jìn)入好氧區(qū),這對除磷是不利的;②由于缺氧區(qū)位于系統(tǒng)中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統(tǒng)的脫氮效果;③由于厭氧區(qū)居前,回流污泥的硝酸鹽對厭氧區(qū)

13、產(chǎn)生不利影響。三期工程將厭氧池和缺氧池的順序進(jìn)行倒置,反應(yīng)池分缺氧/厭氧/好氧三段,并對回流污泥的比例進(jìn)行調(diào)整,較好地解決了傳統(tǒng)A2/O工藝的各項缺點,取得了良好的脫氮除磷的效果。圖9厭氧池圖10好氧池(曝氣)1.1

14、生物滴濾除臭工藝污水中含有大量的有機(jī)物,在運輸中極易腐敗發(fā)臭。目前,大坦沙污水廠惡臭氣體的主要來源為進(jìn)水泵站、格柵、反應(yīng)器、污泥濃縮池和污泥脫水機(jī)房,其主要成分為H2S、CH4和NH3。為解決此問題,大坦沙污水廠三期工程利用玻璃房對格柵、反應(yīng)池進(jìn)行密封加蓋,并通過集氣管收集惡臭

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