uasb-接觸氧化-混凝沉淀工藝處理水果、蔬菜脫水廢水論文

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1、UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝處理水果、蔬菜脫水廢水論文摘要:針對水果、蔬菜脫水廢水的水質(zhì)特點,采用UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝,通過介紹調(diào)試中污泥的培養(yǎng)與馴化,分析運行中遇到的問題,提出了影響工藝調(diào)試的因素及相應(yīng)的控制措施。實踐表明:UASB/接觸氧化/混凝沉淀工藝的出水水質(zhì)達到了國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵詞:水果脫水廢水蔬菜脫水廢水USAB接觸氧化混凝沉淀Fruitandvegetableentinthemissioning,andanalyzingtheproblemsduringoperation,factorsay

2、affectprocessmissioningareraised,.freeleasure.Practicesho3/d,設(shè)計水質(zhì)見表1。表1設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1Thequalityofinfluentandeffluentofdevice序號名稱CODcr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)pH1進水≤6000≤3500≤8004~52出水≤150≤30≤1506~9三、工藝流程及流程簡述針對此廢水有機物濃度高.freelentprocess2、工藝流程簡述(1)水果脫水廢水、蔬菜脫水廢水經(jīng)廠內(nèi)管道自車間收集后流入污水處理場的明渠。經(jīng)粗格柵(d=20mm

3、),細格柵(d=3mm)攔截污物,自流進入中和調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)采用穿孔管曝氣攪拌的方式,將投加入水的堿—碳酸鈉與廢水充分混合攪拌,將水的pH值調(diào)為7~8;并在此池內(nèi)進行均衡水質(zhì),調(diào)節(jié)水量。后用污水泵提升廢水至UASB厭氧罐,廢水經(jīng)底部穿孔管配水系統(tǒng)分配后,廢水以一定流速自下向上流動以及厭氧過程產(chǎn)生的大量沼氣的攪拌作用,廢水與污泥充分混合,有機質(zhì)被吸附分解;所產(chǎn)沼氣經(jīng)由UASB上部三相分離器的集氣室排出,含有懸浮污泥的廢水進入三相分離器的沉降區(qū),沉淀性能良好的污泥經(jīng)沉降面返回反應(yīng)器主體部分,含有少量較輕污泥的廢水從反應(yīng)器上部排出。UASB出水自流進入生物接觸氧化池,生化后

4、進入二沉池;再通過絮凝沉淀保證出水達標(biāo)排放。(2)構(gòu)筑物規(guī)格型號詳見表2。表2構(gòu)筑物規(guī)格型號Tab.2Specificationofconstruction序號名稱規(guī)格型號備注1中和調(diào)節(jié)池6.0×6.0×5.0HRT=10h2UASB厭氧罐Φ:7.3m,H:9.5mVLR=5kgCODcr/m3.d3生物接觸氧化池12×6.6×4.6F3.d4二沉池Φ:4.1m,H:5.6m豎流式,上升流速v=0.45mm/s5污泥濃縮池Φ:3.0m,H:5.0m重力式四、工藝調(diào)試1、UASB厭氧調(diào)試(1)、調(diào)試過程UASB采用中溫厭氧,通過應(yīng)用換熱器將進水溫度加熱到35~38℃。調(diào)試之

5、始為3月中旬,為加快調(diào)試進程,首先將市政污水廠脫水污泥10噸作為菌種進行接種,通過人孔將污泥投入UASB罐內(nèi),進一步培養(yǎng)馴化。因廠方生產(chǎn)的關(guān)系,調(diào)試時只有水果脫水廢水,而此廢水CODcr值較合同高,均值在7000~12000mg/l之間。將廢水稀釋至CODcr值小于5000mg/l,pH值調(diào)整為6.5~8.0,SO2濃度為100mg/l以下,進水至設(shè)計水位;后,一周內(nèi)處于悶厭狀態(tài),每天只開啟UASB內(nèi)循環(huán)泵數(shù)小時。這中間,發(fā)現(xiàn)換熱器不能將水溫提升至所需溫度,分析原因為換熱器形式不合適,后將原板式換熱器更換為湍流式換熱器,才保證了水溫。在使用板式換熱器的20天之內(nèi),UASB

6、內(nèi)溫度達不到30℃,效果較差,啟動負(fù)荷采用0.5kgCOD/m3.d,即每天只能保持進水8小時,水量3m3/h。更換湍流式換熱器后,水溫升至35~38℃,負(fù)荷采用0.8kgCOD/m3.d,進水一周有少量沼氣逸出,COD去除率達50%左右。持續(xù)此負(fù)荷一個月左右,自UASB罐底部1.5m處取污泥樣觀察,SV30只有5%,而UASB出水中卻有大量SS隨水流出。開始疑為是啟動階段的正常絮狀污泥洗出,污泥增長緩慢的原因,沒有特別在意。這中間,為了提高污泥的凝聚性能,曾往進水中加入過粉狀活性炭,但收效不大。隨著3個月后進水負(fù)荷提高至3.5kgCOD/m3.d,厭氧污泥仍是處于較多的

7、洗出狀態(tài),也未形成顆粒污泥的狀態(tài),COD去除率在50~70%之間,達不到設(shè)計80%。在進水只有設(shè)計值的一半時尚且如此,就懷疑是外購的UASB設(shè)備三相分離器的設(shè)計是否合理問題。雖然經(jīng)后續(xù)的生物接觸氧化處理后,出水可以達標(biāo)排放;但考慮到厭氧效果,提出了在UASB后增設(shè)一座沉淀池的方法,使厭氧污泥沉淀后再回流至UASB,保證污泥濃度。經(jīng)后面的運行表明,UASB內(nèi)污泥量逐步增多,1.5m處SV30在25~32%之間,COD去除率在80%以上,鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥開始顆粒化。在調(diào)試期間,曾發(fā)生兩次酸罐現(xiàn)象,原因為廠家更換中和劑,采用氫氧化鈉作為

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