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1、鋼煤斗制作優(yōu)化設計論文摘要:山西瑞光熱電建設工程位于晉中市榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)東沙溝村,該期工程新建2×300M3,每臺爐共6個。鋼煤斗布置于主廠房C\D列之間,東西向布置于2軸一8軸之間.freel之間,支座標高在24.07m。煤斗分為上部和下部兩部分,上部為直體,矩形截面,長為5000mm,寬為8000mm,高4880mm,設有4道加勁肋;下部為四角錐臺面,上口直徑長為5000mm,寬為8000mm,.freelm,高為9100mm,設有13道加勁肋。煤斗所用材料為Q235B,煤斗錐體部分內(nèi)壁采用3mm厚0Crl3不銹鋼板耐磨層,不銹鋼耐磨層與煤斗結構采用開孔焊連接?!冻踉O說明清冊》中,煤斗采用
2、支撐式圓筒下掛雙曲線鋼煤斗,用碳素鋼制造。2008年2月份時,市場鋼材價格持續(xù)不斷上漲,公司領導未雨籌謀,研究決定儲備了大量鋼材,其中包括準備用于煤斗制作的厚度為12mm、材質為Q235B鋼板。2008年5月3日,瑞光熱電廠F741S-T0252鋼煤斗結構圖到現(xiàn)場后實際設計為方形煤斗,根據(jù)以往經(jīng)驗并經(jīng)過驗算。同體積的圓煤斗要比方形煤斗少用鋼材,并且圓形煤斗防變形強度要比方形煤斗好,可以減少加固角鋼,重量也比方形煤斗輕。經(jīng)和設計院聯(lián)系得知,煤斗上方預留了二期輸煤皮帶空間,一、二期輸煤皮帶均可互為進煤,圓形煤斗無法滿足此設計要求。在審閱圖紙過程中,發(fā)現(xiàn)原鋼煤斗圖中有很多疑問,并且公司已儲備了準備用
3、于煤斗的厚度為12mm、材質為Q235B鋼板。鑒于以上情況,項目部一方面現(xiàn)場與業(yè)主、監(jiān)理、設計工就圖紙中問題與各方討論,另一方面就材料代換事宜與設計院進行溝通,經(jīng)過反復研算和復核,設計院同意出升版圖。2008年6月4日,升版圖到現(xiàn)場,在升版圖中就材料代換與發(fā)現(xiàn)問題進行了設計優(yōu)化。1優(yōu)化設計方案(1)在鋼煤斗原設計圖中,錐體部分設計厚度為14mm、材質為Q345B鋼板,加固肋為180×18角鋼,間距為900mm。升版圖后煤斗錐體部分改用厚度為12mm、材質為Q235B鋼板代替原設計厚度為14mm、材質為Q345B鋼板,并且部分減小了錐體加固肋間距以保證煤斗強度。升版后利用了公司低價儲備的厚度為1
4、2mm、材質為Q235B鋼板165.72L。(2)舊版煤斗圖中加固角鋼間距全部為900mm,出升版圖后將上部承重小的方斗上部加固角鐵間距變?yōu)?000mm、1200mm、1530mm,下部承重部位間距變?yōu)?00mm、600mm、650mm、700mm、850mm,使煤斗的加固角鋼分布更符合受力要求。且通過設計院研算,在錐斗底部采用了庫存的140×12的角鋼代替原180×18的角鋼,共使用庫存角鋼8.508t。(3)在舊版圖中,箱形底座加筋立板間距為500mm,高度方向每300mm對稱加兩塊20×180×200水平筋板,每個煤斗為416塊,經(jīng)過計算畫圖,發(fā)現(xiàn)間距500mm再加兩個200mm長筋板,
5、中間距離僅有100mm,按此制作,不僅煩雜、焊接量大、不美觀,而且在以后的運行中容易積灰。和設計院溝通后。經(jīng)過計算,立筋強度已經(jīng)滿足煤斗強度要求,因此在升版圖中去掉了20×180×200水平加筋板,每個煤斗416塊,重2.496t,6個煤斗共2496塊,重14.976t。這一優(yōu)化,不僅節(jié)約了材料。而且減少了煤斗的焊接量,使煤斗不易積灰。(4)舊版圖中鋼煤斗30mm厚廂形支撐板與12mm上部方形煤斗壁之間的過渡,原設計為100mm緩慢坡形過渡,但是在現(xiàn)場這種整板坡形過渡無法加工,經(jīng)過和設計院多次溝通,查閱了多冊設計手冊,將坡形過渡長度修改為50mm。此長度在現(xiàn)場用半自動切割機即可加工,再稍微打磨
6、修整即可滿足設計要求。(5)在鋼煤斗圖紙中,長方體+四棱錐結構煤斗相鄰交角的內(nèi)側為200mm寬直板過渡,考慮到長方體+四棱錐結構煤斗沒有圓煤斗使煤流動性好,4個棱角容易棚煤。經(jīng)過現(xiàn)場各方研究,將四棱角結構煤斗相鄰交角的內(nèi)側直板改為圓弧形板,圓弧半徑定為250mm,即增加了煤斗的強度及耐磨性,又利于原煤下落,改善了方煤斗的性能。(6)鋼煤斗制作圖紙中要求鋼煤斗內(nèi)壁(25.5m以下部分)襯3mm厚不銹鋼板,并采用開孔塞焊與鋼煤斗連接,開孔要求為上下間距1000mm,左右間距500mm。而根據(jù)以往的經(jīng)驗和現(xiàn)場試驗,這樣的要求不能使不銹鋼板與鋼內(nèi)壁很好的貼合,本著對工程、對業(yè)主負責的態(tài)度和業(yè)主、監(jiān)理、
7、設計院溝通后,在作業(yè)指導書中將開孔要求改為各焊點間間距不大于350mm,使兩者貼合密實、不起鼓,保證了煤斗的質量。通過以上設計優(yōu)化,升版圖后每個煤斗重量由69.697t變?yōu)?3.243t,少用了6.454t,6個煤斗共少用鋼材38.724t。2008年11月28日,鋼煤斗吊裝工作安全、順利完成,確保了現(xiàn)場下一工序的進行。經(jīng)過精心組織和施工,鋼煤斗制作質量工藝大大提高,需檢驗焊縫一次合格率為100%