克拉瑪焦化依年報(bào)

克拉瑪焦化依年報(bào)

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1、焦化裝置2007年度生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)中國(guó)石油克拉瑪依石化公司2008年01月Ⅰ套裝置1、概述1.1生產(chǎn)概述2007年Ⅰ套焦化裝置全年共加工原料35.05萬(wàn)噸,平均日加工量981.8噸/天,比全年計(jì)劃加工量(31.5萬(wàn)噸)超額完成計(jì)劃的114.92%。裝置液收為74.92%,比公司一級(jí)達(dá)標(biāo)指標(biāo)74%高出了0.92%,圓滿實(shí)現(xiàn)一級(jí)達(dá)標(biāo)。能耗單位加工費(fèi)為:29.37元/噸,比公司下達(dá)的目標(biāo)值30.136元低0.766元/噸,完成全年的業(yè)績(jī)指標(biāo);累計(jì)能耗為16.03kg標(biāo)油/噸,全年節(jié)約246.46噸標(biāo)煤,完成生產(chǎn)

2、運(yùn)行處下達(dá)的節(jié)能量指標(biāo)(200噸標(biāo)煤)?;ち侠塾?jì)單耗0.0233kg/t,單位加工費(fèi)用0.368元/噸,完成業(yè)績(jī)指標(biāo)0.533元/噸。餾出口產(chǎn)品質(zhì)量合格率為99.9%,完成公司一級(jí)指標(biāo)。全年各項(xiàng)指標(biāo)都圓滿完成任務(wù),裝置實(shí)現(xiàn)股份公司級(jí)達(dá)標(biāo),公司級(jí)一級(jí)達(dá)標(biāo)。1.2運(yùn)行概述裝置全年安全生產(chǎn)357天,非計(jì)劃停工8天。裝置在一年的生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)了各種技術(shù)情況,具體總結(jié)如下:①、3月裝置P-102/B出現(xiàn)泄漏著火,經(jīng)滅火處理后,發(fā)現(xiàn)著火點(diǎn)是泵副線靠出口端三通焊縫裂紋。裝置采取緊急停工處理方案。而對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)后

3、,發(fā)現(xiàn)三通焊縫裂縫是由于腐蝕沖刷減薄造成的。該事情造成裝置非計(jì)劃停工7天,公司對(duì)事情定性為輕微小事件。②、4月裝置水箱E-118甩油部分發(fā)生泄漏。因水箱泄漏處理對(duì)裝置操作有一定影響,故車間制定了臨時(shí)處理方案,要求班組操作時(shí)焦塔預(yù)熱甩油不進(jìn)水箱,改由P-112抽出,直接送至分餾塔;放空塔回流不進(jìn)水箱,改用熱回流;遇裝置需要緊急停工處理時(shí),裝置改閉路循環(huán),不外甩污油。③、6月中旬,由于系統(tǒng)循環(huán)水壓力低,頂循環(huán)換熱器頻繁出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,嚴(yán)重?fù)p壞設(shè)備,但要防止換熱器汽化就必須降低頂循環(huán)回流量,這樣勢(shì)必影響分餾塔塔

4、頂溫度,造成塔頂溫度超溫,該問(wèn)題在夏季無(wú)法解決。④、全年裝置先后發(fā)現(xiàn)3臺(tái)循環(huán)水換熱器出現(xiàn)內(nèi)漏,其內(nèi)漏原因是班組在調(diào)整操作時(shí),流量調(diào)整幅度過(guò)大造成的。因此車間規(guī)定了班組調(diào)整操作時(shí)的幅度范圍,杜絕類似問(wèn)題發(fā)生。⑤、裝置加熱爐爐膛溫度由于受測(cè)溫點(diǎn)位置的影響,顯示一直超過(guò)工藝卡片,車間無(wú)調(diào)整手段。1、技術(shù)總結(jié)及分析2.1加工量圖2-1Ⅰ套裝置主要加工蒸餾減壓渣油和部分脫油瀝青,全年共加工原料350502噸,平均日加工量981.8噸/天,單月最高加工量為31500噸,超額完成年度加工31.5萬(wàn)噸的任務(wù),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于裝

5、置設(shè)計(jì)加工量,裝置處于超負(fù)荷運(yùn)行中。圖2-2從圖2-2中可以看出,裝置在近三年中,年加工量逐年上升,一方面是全廠加工能力的上升,導(dǎo)致渣油產(chǎn)量上升,為全廠物料平衡而提高裝置加工量,另一方面從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),2007年焦炭銷售市場(chǎng)持續(xù)走高,焦炭?jī)r(jià)格也不斷上升,為提高裝置利潤(rùn),必然要提高加工量。2.2質(zhì)量表2-1完成率餾出口半成品成品合格率項(xiàng)項(xiàng)汽油(噸)柴油(噸)蠟油(噸)石油焦(噸)子項(xiàng)226950136.8134107.754504.2見(jiàn)其他母項(xiàng)227150136.8134107.754504.2/完成99

6、.9%100100100/其它說(shuō)明Ⅰ套焦化1級(jí)焦炭生產(chǎn)了55014噸;3級(jí)焦炭生產(chǎn)了493.5噸其余分析未出裝置全年共有一個(gè)柴油跑樣,焦炭出現(xiàn)一個(gè)3A焦。柴油跑樣是由于裝置正處于異常操作狀況下,產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法控制,而焦炭跑樣是因?yàn)檠b置主要加工蒸餾減壓渣油,并摻煉二套過(guò)來(lái)的部分脫油瀝青,歷史經(jīng)驗(yàn)證明,減壓渣油作為原料生產(chǎn)1B焦沒(méi)有問(wèn)題,但隨著劣質(zhì)原料脫油瀝青摻煉比例的加大,焦炭灰分不斷加大,甚至生產(chǎn)出3A焦炭,6月份出現(xiàn)一次3A焦炭就是這個(gè)原因造成的。所以必須嚴(yán)格控制脫油瀝青的摻煉比例。由于1級(jí)焦銷售市場(chǎng)的

7、走高,車間為保證Ⅰ套焦化生產(chǎn)合格一級(jí)焦炭,在控制小焦化摻煉脫油瀝青的比例前提下,車間為控制焦炭質(zhì)量上主要做了以下幾個(gè)方面的工作:(1)采取“撇頭去尾”的除焦方式并且嚴(yán)格除焦管理。(2)嚴(yán)格要求除焦過(guò)程中,焦堆的堆放,避免一套和二套擴(kuò)量改造部分焦炭的重疊。(3)嚴(yán)格控制拉運(yùn)車輛和焦道的衛(wèi)生條件,減少外界因素對(duì)焦炭質(zhì)量的影響。實(shí)行這些措施后,在焦化原料穩(wěn)定時(shí),焦炭灰分合格,達(dá)到了公司的焦炭質(zhì)量要求。2.3、收率圖2-3圖2-4圖2-5圖2-6自3月“柴汽比小組”首次會(huì)議召開(kāi)后,車間根據(jù)會(huì)議下達(dá)的汽柴油收率指

8、標(biāo),調(diào)整了操作,以達(dá)到增加汽柴油的目的。調(diào)整手段:(1)增加循環(huán)比通過(guò)調(diào)整加熱爐對(duì)流流量和分餾塔0,3層進(jìn)料量以提高裝置的循環(huán)比,循環(huán)比越大,汽油和柴油的收率就越大,而相應(yīng)的蠟油收率顯著下降,這一點(diǎn)可以從圖2-5中看出,自3月開(kāi)始,蠟油的收率明顯下降。(2)提高爐出口溫度通過(guò)提高加熱爐出口溫度來(lái)提高渣油裂化程度,將汽柴油更多的從渣油中拔出來(lái),但相應(yīng)的蠟油收率下降。限制因素:(1)從圖-2,圖2-4,圖2-5中可以明顯的看到,在7月和8月,裝

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