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《變頻調(diào)速技術(shù)在長輸管道中的應(yīng)用》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、學兔兔www.xuetutu.com過程控制實施技術(shù)石油化工自動化,2010,3:74AUToMAT1ONINPETRO—CHEMICALINDUSTRY變頻調(diào)速技術(shù)在長輸管道中的應(yīng)用鄭永濤,潘毅,李志猛(中石化管道儲運公司濰坊輸油處,山東濰坊261021)摘要:闡述了長輸管道輸油泵站中高壓變頻器改造項目的規(guī)劃、實施過程,以及在輸油泵站中數(shù)據(jù)采集與控制(SCADA)系統(tǒng)中整合變頻調(diào)速控制的實現(xiàn)方法,并分別從軟件和硬件兩個方面,從需求分析、過程設(shè)計、實施及維護三個步驟詳細闡述了變頻調(diào)速技術(shù)的實現(xiàn)與應(yīng)用。對SLC500系列PLC的變頻
2、控制系統(tǒng)的開發(fā)作了詳細的描述,包括模塊的配置、PLC程序的組態(tài)和編程以及工作站軟件的編程等。對構(gòu)建高壓變頻控制系統(tǒng)有著非常好的借鑒和指導作用,并且為類似系統(tǒng)的研究提供了理論和實踐的基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:變頻器;數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng);可編程控制器;Modbus協(xié)議中圖分類號:TP273文獻標志碼:B文章編號:1007—7324(2010)03—0074—030引言設(shè)備比如PLC,工控機等連接。隨著電力電子技術(shù)、信息技術(shù)和現(xiàn)代控制理惠民站安裝2臺高壓變頻器,分別帶動3臺輸論在調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用,變頻調(diào)速已逐漸取代過油泵機組運行。其組合方式:去傳統(tǒng)
3、的調(diào)速方式,在工業(yè)生產(chǎn)中獲得廣泛的應(yīng)a)1號變頻器,采用一拖一方式,如圖1所示,用。對于長輸管道來說,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用可即1號變頻器帶動1號輸油泵機組。泵機組在變以大幅度地節(jié)約電能,減少啟停操作對于設(shè)備的頻狀態(tài)下工作時,由變頻器改變電源頻沖擊以及提供更加平穩(wěn)和可靠的調(diào)節(jié)輸油泵排率加載到1號電機,同時也可在工頻狀態(tài)下工作,量的方式。保證了泵機組在變頻器故障時能正常運行。1現(xiàn)狀調(diào)查b)2號變頻器,采用一拖二方式,如圖2所示,東營到臨邑的東臨輸油管線,共有東營、濱此方式可實現(xiàn)2號變頻器帶動2號、3號泵機組中州、惠民、商河和臨邑五個泵站
4、組成,輸油能力為任一臺變頻運行,另一臺泵機組在工頻狀態(tài)下運10Mt/a,目前負責東營至臨邑間的進口原油輸行;也可2號、3號泵機組同時工作在工頻狀態(tài)。送任務(wù)。東營至濱州為密閉輸油,惠民和商河為母線母線旁接油罐輸送方式,其中惠民、商河兩站各安裝了3臺KD~750一¨0-5型輸油泵,其配套電動機的額定功率為1600kW。在旁接油罐方式輸油的惠民站和商河站,對于輸油泵排量的調(diào)節(jié)還是采用傳統(tǒng)上的泵出口閥控制的方式,截流現(xiàn)象非常嚴重,造成大量的電能浪費。為了節(jié)能降耗和QS3保護設(shè)備,決定在東臨線對輸油泵進行變頻調(diào)速改造。根據(jù)輸送工藝的要求和更
5、高的性價比,先期決定在惠民站安裝2臺高壓變頻器,實現(xiàn)變頻器對東臨線中間輸量的調(diào)節(jié)和大型輸油泵機組的軟啟動保護。圖1一拖一方式圖2一拖二方式惠民站采用空冷型完美無諧波系列高壓變頻注:M1,M2,M3一一電機;QSm~隔離開關(guān);QF——高壓斷路器器,具有對電網(wǎng)諧波干擾小、輸出波形好、輸入功率因數(shù)高等特點。該變頻器提供一個用戶I/O系統(tǒng)收稿日期:2010~01—05。來實現(xiàn)與外部程序的數(shù)據(jù)交換,提供變頻器相關(guān)數(shù)作者簡介:鄭永濤(1977一),男,現(xiàn)為中石化管道儲運公司濰字量輸入/輸出和模擬量輸入/輸出,同時提供支持坊輸油處搶維修中心自動
6、化儀表主管,主要負責東l臨、東黃輸油管Modbus協(xié)議的RS一485接口,以便更好地同外圍道自動化儀表維修及相關(guān)工程項目的設(shè)計及實施工作。學兔兔www.xuetutu.com第3期鄭永濤等.變頻調(diào)速技術(shù)在長輸管道中的應(yīng)用2需求分析SLC505,并相應(yīng)地增加了部分模塊。由PLC完成惠民站已有一套完整的數(shù)據(jù)采集與控制工藝數(shù)據(jù)的采集、處理、PID計算、輸出控制及數(shù)據(jù)(SCADA)系統(tǒng)在運行,對變頻器的控制可以整合上傳等任務(wù)。上位機主要由工業(yè)控制計算機及顯到原scADA系統(tǒng)中。變頻器的控制分3級,1級示器等組成,原上位機配置已經(jīng)不能滿足需
7、要,更是在現(xiàn)場變頻器操作面板上,可以直接給定變頻器換為1臺DELLG755商用計算機。上位機與的轉(zhuǎn)速,相當于就地控制;2級是由站控控制,通過PLC系統(tǒng)通過以太網(wǎng)相連且交換數(shù)據(jù),主要完成站控上位機和PLC控制變頻器的轉(zhuǎn)速,即站控遠變頻器數(shù)據(jù)的顯示與報警、對變頻器的控制操作及控;3級是由濰坊調(diào)度中心控制,即中心遠控。其他人機交互操作等任務(wù)。SCADA系統(tǒng)變頻器對變頻啟泵要求,轉(zhuǎn)速在給定時間30S內(nèi)由控制部分的硬件配置如圖3所示。零平滑上升到給定轉(zhuǎn)速(對應(yīng)工藝要求壓力),正常停泵時,要緩慢地降低變頻器的輸出頻率,避免了。眥變頻啟停時電流
8、對泵機組以及降低管線水擊對工工作站II115雄坊中心工站I功L、上作占l藝管網(wǎng)的沖擊。主要功能有:0’以太網(wǎng),a)輸油泵的變頻/工頻啟動和停機。IP:l0.90.19.114b)實現(xiàn)對變頻器輸出頻率的自動調(diào)節(jié),繼而【7461747l746l746l