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《135mw機組給水泵及其系統(tǒng)節(jié)能改造的研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、135MW機組給水泵及其系統(tǒng)節(jié)能改造的研究【摘要】當前,節(jié)能減排成為電廠的重要發(fā)展趨勢。本文主要從唐湖電力分公司兩臺135MW機組給水泵運行存在的問題入手,重點對節(jié)能改造和實施改造后的經(jīng)濟效益進行了分析,希望給行業(yè)相關(guān)人士一定的參考和借鑒?!娟P(guān)鍵詞】135MW機組;給水泵;節(jié)能改造1.引言近年來,唐湖電力分公司對生產(chǎn)運行期間的環(huán)境保護工作予以高度重視,前后總計投入8770萬元用于對環(huán)境保護設(shè)施的建設(shè),有效實現(xiàn)了環(huán)保設(shè)施的“三同時”,且達到驗收標準。本文主要對公司135MW機組給水泵及其系統(tǒng)節(jié)能改造進行分析。2.135M
2、W機組給水泵及其系統(tǒng)存在的主要問題2.1泵的運行效率低大量實踐表明,QFS-135-2雙水內(nèi)冷發(fā)電機給水泵的運行效率通常為70%左右,比先進設(shè)備低大約6%-8%,大大增加了給水的耗電功率。2.2出力不夠,對機組的滿負荷運行造成影響隨著電網(wǎng)調(diào)峰幅度的不斷提升,電廠在原有的電機和泵之間加設(shè)了液力耦合器,實現(xiàn)對電機的調(diào)速運行。因耦合器存在著一定的滑差,導致泵余量不足的情況出現(xiàn),對機組的滿負荷運行造成一定影響。2.3葉輪和導葉通流部分的匹配不合理一旦葉輪與導葉的通流部分出現(xiàn)匹配不合理的情況,則極易導致泵的高效點與運行工況偏離的
3、情況出現(xiàn)。為此,應通過增加葉輪直徑的方式實現(xiàn)對泵出力的提升,且在車削原正導葉之后,需進一步增加導葉進口通流的面積,使得泵的高效工況點逐步向大流量偏移??傊眯实偷囊淮笾匾蚓褪峭髅娣e大。2.4系統(tǒng)復雜,阻力增加為滿足鍋爐正常水位的需求,原有給水系統(tǒng)采用的是給水調(diào)節(jié)閥系統(tǒng),加裝耦合器之后,泵則改為調(diào)速運行狀態(tài),通過對泵轉(zhuǎn)速的調(diào)整可以滿足鍋爐正常水位的需要。加上給水操作臺存在著一定的壓差損失,無形中增加了泵的耗電功率。3.135MW機組給水泵及其系統(tǒng)的節(jié)能改造措施3.1重新設(shè)計葉輪和導葉型線結(jié)合電廠的實際運行情況,
4、對葉輪和導葉型線予以重新設(shè)計。具體來說,主要表現(xiàn)為以下幾個方面:第一,在對葉輪進口進行選擇的過程中,可以使用口徑較小的設(shè)備,從而有效降低泵的容積損失;第二,選擇較大的反導葉出口角度,使得葉輪進口的流動性更加流暢、合理;第三,需要對導葉入口的速比進行合理選擇,以便減小正導葉的入口面積,從而實現(xiàn)對泵的工況點和運行的控制,大大提升設(shè)備的高效運行范圍;第四,不需要對中段進行更換,正導葉出口可以使用半圓截面,從而實現(xiàn)擴散段長度和擴散損失的降低;第五,選擇較大的導葉進口基圓直徑,并對葉輪直徑的計算范圍適當拓寬,以便滿足機組的實際運
5、行需求;第六,對泵的性能參數(shù)加以選擇,使其能夠適應機組不同參數(shù)的運行要求。3.2試驗選擇適當?shù)慕o水泵設(shè)計參數(shù)對唐湖電力分公司135MW機組給水系統(tǒng)相關(guān)運行參數(shù)進行分析,得到與機組滿負荷運行相符的給水泵參數(shù)如下:第一,將給水操作臺予以保留,且給水門處于全開狀態(tài)下,此時,給水流量能夠達到400t/h,給水泵的入口壓力位0.63MPa,出口壓力位16.5MPa。第二,將給水操作臺去掉之后,給水流量為400t/h,此時給水泵入口壓力為0.63MPa,出口壓力為15」MPa。綜合考慮大修工期內(nèi)泵的老化以及電力系統(tǒng)周波突降等各類因
6、素的影響,還需要在對泵組的調(diào)速過程中留有3%-3.5%的轉(zhuǎn)速余量,使其符合機組滿負荷運行的具體要求。具體可以表現(xiàn)為以下幾個方面:第一,當耦合器額定轉(zhuǎn)差率為0.975時,其低速型耦合器的額定輸出轉(zhuǎn)速可以達到0.975x2985=2910r/min,依據(jù)電廠實際運行情況,可以將泵的運行轉(zhuǎn)速設(shè)置為2800r/min,也就是轉(zhuǎn)差余量為1-2800/2910=3.78%;第二,新設(shè)計泵在前期投入使用過程中,出口流量可以達到4OOt/h,給水泵入口壓力為0.63MPa,出口壓力為15.1MPa,給水泵轉(zhuǎn)速達到2800r/min;第
7、三,當機組進氣量保持在400t/h,耦合器在額定轉(zhuǎn)速狀態(tài)下運行時,泵的出口壓力為16.1MPa;第四,當泵出口壓力為15.1MPa,且耦合器在額定轉(zhuǎn)速狀態(tài)下運行時,泵的出口流量能夠達到451t/ho上述機組的各項參數(shù)均能夠滿足一個大修工期內(nèi)整個機組滿負荷運行下的具體需要。3.3對原泵尚好的部件予以合理利用,降低改造投資經(jīng)過大量實踐表明,電廠機組給水泵具有良好的穩(wěn)定性,其泵軸、競逐部件以及相關(guān)的平衡裝置具有較高的可靠性,且各部分的材質(zhì)也非常優(yōu)良,所以完全可以繼續(xù)使用,在實現(xiàn)對設(shè)備統(tǒng)一管理的同時,還能夠大大節(jié)省設(shè)備投資,降
8、低改造成本。3.4其他措施在對機組給水泵進行節(jié)能改造的過程中,還需要對爐側(cè)給水操作臺進行改造,去掉給水調(diào)整門,從而實現(xiàn)給水系統(tǒng)運行阻力的大大降低。同時,還能夠?qū)⒔o水操作臺的壓差損失予以相應的消除,并將給水流量的差壓合理調(diào)整為給水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)狀態(tài),4?改造后的節(jié)能效果4」經(jīng)濟效益分析經(jīng)過對汽輪機汽封系統(tǒng)與煙氣余熱回收系統(tǒng)實施改造之后,