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《英臺油田方2接轉(zhuǎn)站中水減排項目探究和評價》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、英臺油田方2接轉(zhuǎn)站中水減排項目探究和評摘要:英臺采油廠方2接轉(zhuǎn)站1986年建設(shè)投產(chǎn)。隨著油田開發(fā)的不斷深入,原油產(chǎn)量逐年遞減,污水處理量呈遞增趨勢。為解決制約生產(chǎn)問題,實現(xiàn)安全清潔生產(chǎn)。通過研究試驗,實施降低產(chǎn)液量、提高外輸排量、調(diào)改污水系統(tǒng)流程等措施,實現(xiàn)方2接轉(zhuǎn)站污水零排放,停運污水處理一體化裝置,實現(xiàn)安全、清潔、高效生產(chǎn)。關(guān)鍵詞:環(huán)保高效安全生產(chǎn)中水減排0引言英臺油田方2轄區(qū)四方坨子油田屬天然水驅(qū)油藏,開發(fā)層系為髙臺子油層,該區(qū)塊含油面積小、油水界面復(fù)雜,采出液含水率高,隨著開發(fā)的不斷深入,產(chǎn)出污水量逐年增多,為解決采出污水問題,03年方2接
2、轉(zhuǎn)站建設(shè)生化沉降池1座,日排放污水3000方左右。由于分離后污水不符合公司對外排及回注水質(zhì)指標(biāo)要求,2006年建設(shè)污水處理站,投運污水處理一體化裝置1套,投運后實現(xiàn)處理后污水含油達(dá)到5mg/L以下。1方2站污水系統(tǒng)存在問題隨著產(chǎn)量的逐年遞減,方2站外排污水量呈逐步遞增趨勢,近年來每逢汛期沉降池液面過高,環(huán)保生產(chǎn)壓力較大。同時,由于方2轄區(qū)采出液溫度高、易腐蝕結(jié)垢的特性,污水處理一體化裝置投運后腐蝕、結(jié)垢嚴(yán)重,設(shè)備故障率高,嚴(yán)重影響注水、外排水質(zhì)及污水系統(tǒng)正常生產(chǎn)。依據(jù)國家安全環(huán)保生產(chǎn)政策,為樹立油田公司良好企業(yè)形象,實現(xiàn)安全清潔生產(chǎn),研究實施方2轄
3、區(qū)中水減排工作。2方2站概況及中水減排規(guī)劃思路2.1方2接轉(zhuǎn)站概況污水處理系統(tǒng)包括500方緩沖罐1座;一體化處理裝置1臺;生化沉降池1座;具體流程為:3000方沉降罐水出口-500方污水緩沖罐一污水處理一體化裝置一生化沉降池和1000方注水罐。注水系統(tǒng)包括1000方注水罐1座,注水泵2臺,所轄注水井10口,日注水能力1296方,現(xiàn)配注生產(chǎn)井5口,日注水量約250方。2.2規(guī)劃治理思路為實現(xiàn)安全清潔生產(chǎn),降低系統(tǒng)能耗。結(jié)合方2轄區(qū)生產(chǎn)實際現(xiàn)狀,可通過提高外輸能力、降液、增注等措施,達(dá)到中水零排放的目的。2.2.1提高外輸能力方2接轉(zhuǎn)站外輸泵額定排量為
4、100m3/h,由于外輸干線使用年限較長,承壓能力不足,多處漏失,實際運行排量為50m3/h,根據(jù)機泵效率及運行情況每小時外輸排量可存在20m3左右的提升空間,日增加外輸量480m3。2.2.2科學(xué)合理降液方2區(qū)塊油井采出液普遍含水較高,轄區(qū)內(nèi)高產(chǎn)液油井38口(髙產(chǎn)液井指日產(chǎn)液超過30方的油井,其中日產(chǎn)液30至100方油井26口,100方以上油井12口)、高產(chǎn)液油井同時均存在含水較高的現(xiàn)象,含水率均超過98%o針對以上油井根據(jù)原油產(chǎn)量及實際生產(chǎn)情況,在保障同環(huán)油井正常生產(chǎn)的前提下,合理選擇進行措施堵水或關(guān)停,以實現(xiàn)降低產(chǎn)液量的目的。2.2.3油井轉(zhuǎn)
5、注通過地質(zhì)研究,計劃實施方2油井轉(zhuǎn)注,實施非產(chǎn)層注水,日排污能力可達(dá)100m3左右。2.2.4啟運外輸爐2.2.5停運污水處理一體化裝置污水處理一體化裝置08年以來故障頻繁,維修及更換附件后運行情況仍無明顯改善,嚴(yán)重影響污水處理系統(tǒng)正常生產(chǎn),不能保障注水水質(zhì)。同時,500方緩沖罐無收油流程,致使前端水質(zhì)指標(biāo)過高??赏ㄟ^對緩沖罐進行改造,提高罐出口水質(zhì),實現(xiàn)停運污水處理一體化裝置。3試驗及實施過程3.1提高外輸排量、改造污水系統(tǒng)3.2恢復(fù)外輸爐利用廠內(nèi)投資,更新盤管爐出入口工藝管線,恢復(fù)正常運行,并對2臺鍋爐進行清洗除垢施工,試運行后兩臺鍋爐效率均能
6、達(dá)到85%以上。3.3降低產(chǎn)液量根據(jù)方2區(qū)塊原油物性及薩爾圖油藏、高臺子油藏原油粘壁溫度經(jīng)驗公式為保障高產(chǎn)液油井關(guān)停后同環(huán)井正常生產(chǎn),按照單井回油溫度高出粘壁溫度以上的原則,選擇試驗關(guān)停部分油井。運行平穩(wěn)后,參考試驗油井所得正常生產(chǎn)最低回油溫度及日產(chǎn)液量,確定降液油井措施后含水及產(chǎn)液量,以保障降液后油井正常生產(chǎn)。通過理論計算,配合試驗運行實現(xiàn)成功關(guān)停油井11口,日降液1078方。實施6口高產(chǎn)液電泵油井堵水轉(zhuǎn)抽作業(yè),其中3口堵水、3口堵水后補孔更換產(chǎn)層,措施后6口油井日降液878方。以上油井關(guān)停、降液后,站總回油溫度由53£將低至42°C,經(jīng)試運外輸
7、排量超過45m3/h后可常溫外輸,現(xiàn)正常外輸排量為65m3/h左右,高出安全運行排量,實現(xiàn)原油外輸不耗氣。3.4油井轉(zhuǎn)注增加污水回注量方2油井轉(zhuǎn)注,實施非產(chǎn)層注水,實現(xiàn)日注水120方。結(jié)合地質(zhì)要求,提高生產(chǎn)注水井配注量,日增加注水量703.5通過深入研究,合理降液,在確保正常生產(chǎn)的前提下將產(chǎn)量影響降到最低,日影響產(chǎn)油量4噸,最終實現(xiàn)方2轄區(qū)污水“零”排放。同時,停運生化沉降池及污水處理一體化裝置,實現(xiàn)安全清潔生產(chǎn)。污水處理系統(tǒng)停運后,年可節(jié)約一體化裝置設(shè)備運行及維護費60萬元,生化沉降池年維護費用70萬元,合計降低運行成本130萬元/年。參考文獻(xiàn):
8、[1]《油田油氣集抽設(shè)計技術(shù)手冊》編寫組?油田油氣集輸設(shè)計技術(shù)手冊(下冊)?石油工業(yè)出版社(北京),1995,p5?6,p