鉆桿接頭失效分析

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1、前言2007年1月底,井下作業(yè)公司在用φ127(接頭NC50)鉆桿發(fā)生失效,失效形式為螺紋缺損,粘著以及接頭密封臺(tái)肩面撕裂性缺損。委托方提供的鉆桿工作參數(shù)為:進(jìn)尺1243m,鉆壓4~6T,泵壓10Mpa,轉(zhuǎn)速80r/min。據(jù)委托方說明該批鉆桿為新產(chǎn)品,第一次使用。事故發(fā)生后,該批鉆桿集中放置于井下作業(yè)工司油管廠場(chǎng)地,經(jīng)查看125根鉆桿中有9組接頭存在損傷,其中嚴(yán)重?fù)p傷2組,呈現(xiàn)螺紋被沖刺缺損,而且其中1組有螺紋粘著、撕毀現(xiàn)象;其余7組存在不同程度的接頭密封臺(tái)肩面黏著撕裂性缺損現(xiàn)象。一、外觀形貌分析1嚴(yán)重失效2組鉆桿外觀形貌如圖1~4所示。螺紋粘著

2、、撕毀圖1第1組外螺紋接頭外觀形貌螺紋粘著、撕毀圖2第1組內(nèi)螺紋接頭外觀形貌沖擊起始區(qū)圖3第2組內(nèi)螺紋接頭外觀形貌沖擊起始區(qū)I沖擊起始區(qū)II沖擊出口I沖擊出口II圖4第2組內(nèi)螺紋接頭外觀形貌如圖所示:第一組鉆桿失效形式為螺紋缺損,粘扣。從缺損形貌可見,圖示內(nèi)外鉆桿接頭對(duì)應(yīng)部位同時(shí)存在對(duì)應(yīng)的螺紋缺損和黏著形貌,因此圖示內(nèi)外鉆桿接頭為工作時(shí)對(duì)接的接頭。外螺紋接頭自密封面起第6、7、8扣粘結(jié),內(nèi)螺紋自密封面起第4、5、6扣粘結(jié);從螺紋缺損形貌分析,可以斷定螺紋缺損由高壓鉆井液沖刺造成。第一組鉆桿失效形式為螺紋缺損,從螺紋缺損形貌分析,可以斷定螺紋缺損由高

3、壓鉆井液沖刺造成。2接頭密封面損傷接頭密封面損傷外觀形貌如圖5~6所示。7組接頭密封面存在圖示的撕脫性損傷。撕脫性損傷圖5密封面撕脫性損傷一撕脫性損傷圖6密封面撕脫性損傷二自圖1所示的接頭,按照《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭》之規(guī)定,采取材質(zhì)、機(jī)械性能、硬度及金相試樣,逐個(gè)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。二、材質(zhì)分析按照《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭》取樣后經(jīng)直讀光譜分析結(jié)果如下表1:表1鉆桿接頭化學(xué)成分%CSSiMnPCrMoNi0.3760.0030.2610.6950.0061.0680.2761.068《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭

4、》規(guī)定接頭材質(zhì)為合金鋼,且對(duì)S,P作出規(guī)定,含量不超過0.030%,從檢測(cè)結(jié)果看來,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。三、機(jī)械性能按照《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭》取樣后,依據(jù)《GB/T228金屬拉伸試驗(yàn)法》進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)得結(jié)果如表2。表2機(jī)械性能檢測(cè)結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目技術(shù)要求檢測(cè)值結(jié)果1抗拉強(qiáng)度,MPa≥965995,1005,1000符合2屈服強(qiáng)度,MPa≥827屈服不明顯/3伸長率,%≥1316,16符合4夏比沖擊吸收功(-20℃),J≥54118,118,120符合5硬度,HB≥285HB311,306,309,307,309符合從檢測(cè)結(jié)果看來,該鉆桿接頭的

5、機(jī)械性能和基體硬度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。四、接頭硬度對(duì)外螺紋和內(nèi)螺紋接頭端面進(jìn)行拋光后,使用里氏硬度計(jì)進(jìn)行硬度測(cè)試,結(jié)果如下:序號(hào)部位標(biāo)準(zhǔn)值測(cè)定值結(jié)果1外螺紋接頭端面285~341HB326336324327331340338327使用過發(fā)生變化2內(nèi)螺紋接頭端面285~321HB327,338,339,340,334,339使用過發(fā)生變化從檢測(cè)結(jié)果看來,接頭硬度值符合《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭》的要求,內(nèi)螺紋接頭端面使用后造成硬度的變化,不作為原始狀態(tài)的判定依據(jù),可作為參考數(shù)據(jù)。五、接頭金相組織按照GB/T6394標(biāo)準(zhǔn)和GB/T13298標(biāo)準(zhǔn)

6、于螺紋部位制取金相試樣,并進(jìn)行檢測(cè)分析。行經(jīng)磨制、拋光、侵蝕后,觀察并拍攝照片見圖5??梢娊M織為索氏體,晶粒均勻,晶粒度小,說明組織正常。圖5鉆桿接頭金相組織照片×400六、螺紋牙形檢驗(yàn)用數(shù)字型梳規(guī)對(duì)接頭螺紋進(jìn)行比較檢驗(yàn),牙形吻合較好。七、失效原因分析通過以上的分析,鉆桿接頭材料的機(jī)械性能、化學(xué)成分和金相組織均符合《SY/T5290-2000石油鉆桿接頭》的要求,說明該批鉆桿接頭制造材料和熱處理工藝符合標(biāo)準(zhǔn)要求;接頭螺紋與梳規(guī)牙形吻合較好,說明螺紋加工符合《GB/T9253.1-1999石油鉆桿接頭螺紋》要求。鉆桿接頭發(fā)生嚴(yán)重的螺紋粘著、撕毀,應(yīng)為

7、連接時(shí)對(duì)扣錯(cuò)位,在較高扭距作用下強(qiáng)行上扣,攻扭所至,鉆桿接頭發(fā)生刺扣,鉆柱的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)造成鉆柱旋轉(zhuǎn)速度時(shí)快時(shí)慢,當(dāng)鉆柱突然加速旋轉(zhuǎn)時(shí),扭矩可能突然增加,因鉆柱與井壁、外螺紋與內(nèi)螺紋間的交互作用使得在接頭處產(chǎn)生很高的熱量,從而螺紋脂從螺紋間隙流出,可能造成密封失效,同時(shí)高壓流體沿著螺紋間隙從管內(nèi)流出,引起刺扣;軸向拉力也會(huì)降低密封能力;上緊扭矩過小,過低的螺紋過盈量也導(dǎo)致較低的密封能力;鉆柱的橫向振動(dòng)使鉆柱承受交變的彎曲應(yīng)力同樣會(huì)造成密封失效;加工誤差,不合理的公差配合也是一個(gè)重要的原因。沖擊出口I沖擊出口II沖擊起始區(qū)I沖擊起始區(qū)II

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