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《基于TRIZ理論的高壓氣動閥密封優(yōu)化設計研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、HydraulicsPneumatics&Seals/No.03.2016doi:10.3969~.issn.1008—0813.2016.03.022基于TRIZ理論的高壓氣動閥密封優(yōu)化設計研究鮑軍,毛京兵,邢志勝,張成彥,李奇(合肥通用機械研究院壓縮機技術國家重點實驗室,安徽合肥230031)摘要:高壓氣動閥是高壓壓縮機排污系統(tǒng)中的重要部件,要求工作可靠且密封性能穩(wěn)定。基于發(fā)明問題解決理論(TRIZ)的思想和方法,針對設計過程中的技術矛盾與物理矛盾,選擇合適的發(fā)明原理,提出了高壓氣動閥密封優(yōu)化設計方案,達到了改善
2、氣動閥密封性的目的。關鍵詞:氣動閥;密封性;TRIZ;創(chuàng)新原理中圖分類號:TH138;TB42文獻標志碼:A文章編號:1008—0813(2016)03—0067—03ResearchontheOptimizationDesignofHighPressurePneumaticValveSealBasedonTRIZTheoryBAOJun,MAOJing-bing,XINGZhi-sheng,ZHANGCheng-yan,LIOi(StateKeyLaboratoryofCompressorTechnology,He
3、feiGeneralMachineryInstitute,Hefei23003l,China)Abstract:Thehighpressurepneumaticvalveisanimportantpartofthehighpressurecompressorsystem,whichisreliableandstable.BasedontheideasandmethodsofTRIZ,thedesignmethodofthetechnicalcontradictionandphysicalcontradictionin
4、thedesignprocessischosen,andtheoptimaldesignschemeofthehighpressurepneumaticvalvesealisputforward.Keywords:pneumaticvalve;sealing;TRIZ;innovationprincipleO前言油污需要定時利用氣壓排出u。由于高壓電磁閥國產(chǎn)件性能不穩(wěn)定,進口件價格昂貴,目前壓縮機高壓級多高壓壓縮機采用多級壓縮實現(xiàn)低壓到高壓的壓采用氣動閥排污口。但是氣動閥在使用過程中會出現(xiàn)縮,在各級冷卻器后均設計有油
5、水分離器,分離器中的在不需要排污的時候,閥芯不能完全密封的泄漏現(xiàn)象,直接降低了各級的排氣壓力和最終容積流量。此外有收稿日期:2015一l卜23時在需要排污的時候,閥芯不能按設計打開或者打開作者簡介:鮑軍(1980一),男,安徽馬鞍山人,T程師,碩士,在合肥通用機械研究院從事壓縮機及相關設備的研究T作。程度不夠,造成排污不暢。這些問題直接影響了壓縮·+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-—卜-—卜-—+一-—卜·—1一-—-卜缸進行內(nèi)泄漏測試,在保證無外泄漏的情況下,其中三內(nèi)泄漏對被試液壓缸內(nèi)泄漏的影響,采用
6、壓降和內(nèi)泄根液壓缸測試結果如表l所示。該液壓缸的缸筒內(nèi)徑漏量的切換計算,得到被試液壓缸的內(nèi)泄漏量。該方為80mm,行程為104mm,保壓時間為5min。油液體積法在實際內(nèi)泄漏試驗中已得到應用,取得較好的效果。V=~rl4×0.8X1.04din0.523L,K=1000MPa,△p分別為1.6MPa、1.5MPa和1.8MPa,△p1=O.7MPa,t=5min。根據(jù)參考文獻內(nèi)泄漏計算公式(4)進行計算,結果表明液壓缸內(nèi)泄漏[1】生敏,尹立松,等.關于液壓缸內(nèi)泄漏的原因分析及理論研量均小于國家標準JB/rI'1020
7、5—2010所要求的內(nèi)泄漏究【J1.液壓氣動與密封,2015,(3):61-63.[2]周海強,陳道良.擺動液壓缸內(nèi)部結構改進設il-[J].液壓氣量,滿足使用要求。動與密封,2007,(6):32—34.表1液壓缸內(nèi)泄漏測試結果【3]周俊中.液壓缸內(nèi)泄漏檢測方法的改進嘰潤滑與密封,序保壓壓力總壓降試驗臺壓內(nèi)泄漏AVJB/T10205一2009,(9):117—119.號(bar)ap(bar)降A~(bar)(mL/min)2010[4]閆躍山,唐歡.液壓缸內(nèi)泄漏復合檢測系統(tǒng)的研究【JJ.設計1220167O.09
8、40.13mL/min與研究,2014,(3):35—36.22201570.0840.13mL/min[5】周恩濤,李娜,等.液壓缸內(nèi)泄漏分析方法的研究[J】.潤滑與32201870.1150.13mlL/min密封,2005,(2):96-99.[6]吳英武,宋錦春.一種AGC伺服液壓缸內(nèi)泄漏的實驗測試3結論方法『J1.自動控制與檢測,20