二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)

二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)

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1、上海東景公司·二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)6-1二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)李世保、張學(xué)峰山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限公司臨猗分公司摘要:通過我公司對二分廠造氣系統(tǒng)的改造,充分體現(xiàn)了降低系統(tǒng)運行阻力給企業(yè)帶來的巨大經(jīng)濟效益,也間接體現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。關(guān)鍵詞:阻力;對比;效益我分公司二廠造氣系統(tǒng)為年產(chǎn)8萬噸合成氨裝置,其中造氣車間為7臺φ2400固定床煤氣爐,正常生產(chǎn)時6開1備,配套風機為D400風機2臺、D600風機1臺。近年來由于后工段不斷改造,產(chǎn)量增加,導(dǎo)致造氣爐負荷不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求,設(shè)備長期處于高負荷運行

2、狀態(tài),造成系統(tǒng)阻力增大,消耗高。為了解決這一現(xiàn)象,公司決定對此系統(tǒng)進行改造,把老系統(tǒng)改造成9臺φ2800煤氣爐,并于2011年3月6日正常投入運行,且效果良好,現(xiàn)將新、老系統(tǒng)情況進行以下對比。1新老系統(tǒng)流程對比####新系統(tǒng)共9臺φ2800煤氣爐,1~5爐和6~9爐各上海東景公司·二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)6-2為一套單獨系統(tǒng),總共配套D700風機3臺,爐子筒體高####度為8米,1~7爐采用高壓錐形夾套,8~9爐采用低壓阻熱夾套,工藝流程如下:###1)空氣流程。鼓風機→空氣總管→1、2、3空氣支管→安全蝶閥→

3、吹風閥→Y型管入爐。2)煤氣流程。上行煤氣→上行煤氣閥→除塵器→煤總閥(與“下行煤氣→下行煤氣閥→下行除塵器→煤總閥”一起)→聯(lián)合過熱器→洗氣塔→氣柜進口水封。3)蒸汽流程。進入造氣緩沖罐的蒸汽來自以下幾部分:一是來自氨醇優(yōu)化系統(tǒng)的0.5MPa、35t/h、220℃的蒸汽減壓后進入緩沖罐;二是聯(lián)合過熱器自產(chǎn)并過熱的6t/h、220℃、0.08MPa蒸汽直接進入緩沖罐;三是來自管網(wǎng)的1.3MPa蒸汽作為補充蒸汽減壓后進入緩沖罐。4)吹風氣流程。煤氣爐→除塵器→回收閥→回收總管進三廢爐。5)放空氣流程。煤氣爐→除塵

4、器→煙囪閥→放空。管徑及閥門選型如下:1)空氣管道。空氣總管選擇DN1000,入爐空氣支管選擇DN700。吹風閥選擇座板閥,座板閥前加安全蝶閥,通徑均為DN700。2)吹風氣管道。吹風氣管道從除塵器出來的管道選擇DN800,回收閥選用DN800,閥門形式選擇座板閥,結(jié)構(gòu)采用側(cè)進底出,吹風氣總管選擇DN1200。3)放空管道。放空氣從除塵器出來到煙囪閥前的管徑選擇DN700,煙囪閥選用DN700,閥門形式選擇座板閥,上海東景公司·二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)6-3結(jié)構(gòu)采用下開上關(guān)式,主要防止突然斷電時煙囪閥打不開造成

5、爐子憋壓。4)煤氣管道。上行煤氣管道采用DN800(采用鑄鐵內(nèi)襯),上行煤氣閥采用DN800,閥門形式采用座板閥,結(jié)構(gòu)選用側(cè)進底出。下行煤氣管道采用DN700,下行煤氣閥采用DN700,閥門形式采用閘板閥。5)煤氣支管道。煤總閥前管道采用DN800,煤總閥采用DN800,閥門形式采用閘板閥,為安全起見選用兩道閘板閥。6)煤氣總管。煤總閥到過熱器之間管道采用DN1200,進氣柜前的大煤氣總管選擇為DN1600。7)蒸汽管道。出緩沖罐的兩根蒸汽管道選擇DN500,入爐蒸汽總管選擇DN500。入爐上、下行蒸汽支管選擇

6、DN250。閥門采用閘板閥加手輪閥。老系統(tǒng)共7φ2400煤氣爐,夾套全部采用低壓夾套,工藝流程如下:1)空氣流程。鼓風機→空氣總管→空氣支管→各爐吹風閥。2)煤氣流程。上行煤氣→除塵器→上行煤氣閥→檢修水封(與“下行煤氣→下行煤氣閥→檢修水封”一起)→聯(lián)合過熱器→洗氣塔→氣柜進口水封。3)蒸汽流程。進入造氣緩沖罐的蒸汽來自以下幾部分:一是來自二改一系統(tǒng)的蒸汽減壓后進入緩沖罐;二是聯(lián)合過熱器自產(chǎn)并過熱的蒸汽直接進入緩沖罐;三是來自管網(wǎng)的1.3MPa蒸汽作為補充蒸汽減壓后進入緩沖上海東景公司·二廠造氣系統(tǒng)改造運行總

7、結(jié)6-4罐。4)吹風氣流程。煤氣爐→除塵器→回收閥→二改一系統(tǒng)。5)放空氣流程。煤氣爐→除塵器→煙囪閥→放空。閥門選型如下:1)空氣閥門。吹風閥選擇閘板閥。2)吹風氣閥門。閥門形式選擇座板閥。3)放空管道。閥門形式選擇座板閥,結(jié)構(gòu)采用下開上關(guān)式。4)煤氣閥門。閥門形式采用座板閥。5)蒸汽管道。閥門采用閘板閥加手輪閥。從以上流程可以看出:1)老系統(tǒng)上行閥設(shè)計在除塵器后,新系統(tǒng)上行閥設(shè)計在除塵器前,可以在下吹制氣時減少了下吹蒸汽浪費,提高了蒸汽利用率。另外,新系統(tǒng)在上行管道處增加防爆水封,目的是在上行閥門故障時可以

8、從此水封處泄壓,防止設(shè)備憋壓造成事故發(fā)生。2)新系統(tǒng)吹風閥前增加安全蝶閥,杜絕了閥門內(nèi)漏而造成氧高事故。3)新系統(tǒng)下行閥后增加下行除塵器,有效減少了系統(tǒng)帶出物。4)新系統(tǒng)未設(shè)計檢修水封,而是直接用2個閘閥代替,在2個閘閥中間增設(shè)了放空閥和排污閥,目的是為了降低系統(tǒng)阻力,比老系統(tǒng)更安全可靠。5)新系統(tǒng)煤氣爐上部設(shè)計為錐體,而老系統(tǒng)上部為上海東景公司·二廠造氣系統(tǒng)改造運行總結(jié)6-5平面,有

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