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《天鋼N80石油套管用鋼的生產(chǎn)實(shí)踐》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、天鋼N80石油套管用鋼的生產(chǎn)實(shí)踐天鋼N80石油套管用鋼的生產(chǎn)實(shí)踐趙聰。張恭(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,天津300301)[摘要】介紹了天津鋼鐵集團(tuán)有限公司采用BOF—LF—VD—CC工藝流程冶煉N80石油套管鋼的生產(chǎn)實(shí)踐情況。通過采用高拉碳補(bǔ)吹氧、控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[c]、使用堿度3.5的CaO~A10精煉渣系、喂入CaSi線和足夠的軟吹時(shí)間等工藝措施,使得所生產(chǎn)的產(chǎn)品成分和低倍組織符合客戶質(zhì)量要求以及API相應(yīng)規(guī)范。對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的轉(zhuǎn)爐回P控制、LF精煉時(shí)間控制、[Al】s穩(wěn)定控制等問題進(jìn)行分析與討論,為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工序和提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)?!娟P(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐;石油套管;生產(chǎn);實(shí)踐Pro
2、ductionPracticeofN80oilCasingSteelinTISC0ZHA0CongandZHANGGong(TechnicalCenterofTianjinIronandSteelGroupCompanyLimited,Tianjin300301,China)AbstractThepaperintroducestheproductionpracticeofadoptingBOF—LF—VD—CCflowtoproduceN80oilcasingsteelinTianjinIronandSteelGroupCompanyLimited(TISCO).Withprocessmea
3、suresofadoptingcatchcarbonandre-blowpractice,controllingconverterend—pointcarbon,usingCaO—A1203basedrefiningslagwith3.5basicity,feedingCaSiwireandensuringadequatesoftblowingtime,thecompositionandmacrostructureoftheproductmeetthecustomerSdemandonqualityandcomplywiththerelevantspecificationofAPI.rhea
4、uthorsalsoanalyzeanddiscussissuesofconverterrephosphorizati0ncontrol,LFtimecontrolandaluminumstabilizinginproduction,layinga~undationforfurtheroptimizingproductionprocedureandimprovingproductquality.Keywordsconverter;oilcasing;production;practice1引言公司在轉(zhuǎn)爐冶煉J55石油套管用鋼的基礎(chǔ)上,成功隨著鉆井深度越來越深,鉆井工況日趨復(fù)雜,研發(fā)了N80石
5、油套管用鋼38Mn2V,并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模對(duì)油井管的質(zhì)量要求越來越高。原J55鋼級(jí)套管已生產(chǎn),滿足了市場需求,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。不能滿足深井、超深井和特殊情況采集的要求,其2石油套管鋼技術(shù)要求用量在不斷減少,而以N80為代表的更高鋼級(jí)的2.1化學(xué)成分要求油井管數(shù)量在不斷增加Ⅲ。因此,天津鋼鐵集團(tuán)有限N80鋼(38Mn2V)的化學(xué)成分要求見表1。表1N80鋼(38Mn2V)化學(xué)成分/%2.2鑄坯低倍組織3生產(chǎn)工藝實(shí)踐低倍組織要求:心部裂紋≤0.5級(jí),其他裂考慮該鋼種的術(shù)要求和現(xiàn)場冶煉條件,制定紋≤1.0級(jí),縮孔≤1.5級(jí),疏松、偏析和夾雜物分N80石油套管鋼38Mn2V的生產(chǎn)工藝流程為:100t
6、別≤2.0級(jí)。不允許有其它影響使用的缺陷。頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐(鐵水+廢鋼)一LF__vD一圓坯弧形連鑄機(jī)。收稿日期:2013—04—05修回日期:2013—05—033.1轉(zhuǎn)爐冶煉作者簡介:趙聰,男,主要從事煉鋼工藝方面的研究工作,E—mail:langzijf@163.COIn。由于鐵水中的[P]較高、石灰有效CaO含量和張■,?,≯g~≯,一,≯##~一0。^≯#≈0≯0#≈%斯《礎(chǔ)《#;f;021;)f:?2';5f5≈≯#≯It≯‘?鼢(鋼鐵冶煉>一1一天聿,棠管活性度偏低等條件影響,轉(zhuǎn)爐冶煉的難點(diǎn)和重點(diǎn)是水化學(xué)成分均勻,并且使夾雜物有充足的上浮時(shí)終點(diǎn)磷的控制。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,應(yīng)使渣保持
7、高間。堿度、高FeO、良好的流動(dòng)性,使轉(zhuǎn)爐鋼水中舊與渣3.3連鑄工藝中的CaO、FeO反應(yīng)生成穩(wěn)定的磷酸鈣。根據(jù)鐵水在連鑄過程中,只有防止鋼水再污染,在鋼水條件,選擇合適的鐵水與廢鋼配比,以保證吹煉過流動(dòng)過程中要?jiǎng)?chuàng)造條件去除夾雜物,提高非穩(wěn)態(tài)澆程能加入適量的鐵礦石,平衡溫度和改善化渣,提注操作水平,才能保證最終產(chǎn)品的潔凈度l3l。高轉(zhuǎn)爐前期脫磷效率;通過加強(qiáng)對(duì)槍位的控制和優(yōu)生產(chǎn)中防止鋼水再污染的有效措施是防止