DCS和DEH系統(tǒng)常見故障分析及處理措施

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1、小氮肥第37卷第4朋2009年4J{7DCS和DEH系統(tǒng)常見故障分析及處理措施劉超劉尚果(山東恒通化工股份有限公司郯城276100)2000年初,順利實現(xiàn)了新TPS系統(tǒng)投運,并完成0前言了東西2個操作室間長距離的聯(lián)網(wǎng)。整套系統(tǒng)實山東恒通化工股份有限公司自1996年起先現(xiàn)了l0臺鍋爐(新增加3臺75t/h循環(huán)流化床鍋后在熱電廠、化工廠、化肥廠及化工二廠使用了爐)、3臺機組(新增加l臺15MW發(fā)電機組)的l2套DCS系統(tǒng)和3套DEH系統(tǒng)。集中操作和自動控制。2001年,熱電廠擴大了裝熱電廠在1996年建設一期系統(tǒng)時,引進2套機容量,新購置2套TPS

2、系統(tǒng),分兩期完成了5臺Micro.TDC3000系統(tǒng),實現(xiàn)了熱電廠7臺35t/h240t/h循環(huán)流化床和3臺60MW機組的DCS控鍋爐及2臺15MW發(fā)電機組的計算機集中操作制。同時在60MW機組的汽機控制島中引進了和控制。1999年底,恒通公司提出了將2套Mi—3套DEH系統(tǒng)。它具有靈敏度高、穩(wěn)態(tài)精度高、cro.TDC3000升級改造成l套大系統(tǒng)的方案。動態(tài)響應快、系統(tǒng)易擴展等特點,成功實現(xiàn)了公司低壓吸收H:S,生產(chǎn)硫磺。甲醇體積分數(shù)<0.5%。(6)脫碳部分。采用MDEA法脫碳工藝,其(8)甲醇精餾。采用三塔精餾工藝。噸甲醇優(yōu)點是出口凈化氣中

3、CO:含量要求較寬松(體積實際汽耗1.1t。比二塔精餾可大幅度節(jié)約蒸汽。分數(shù)≤5%)。這樣溶液循環(huán)量較小,再生所需的塔內(nèi)件為垂直篩板,操作很平穩(wěn),便于提高負荷。蒸汽量少,且該法能充分利用甲醇生產(chǎn)副產(chǎn)的(9)貯煤。采用地下100111×30m×4m大0.5MPa低壓蒸汽。儲煤坑,可在煤坑上面用行車進行加煤,從而減少(7)甲醇合成。采用均溫型反應器,管內(nèi)裝投資,且效果較好。四周設置10m高玻璃鋼防塵催化劑,管外是鍋爐水,產(chǎn)生1.3MPa蒸汽,溫度墻,比較環(huán)保。便于控制。冷卻部分采用先給脫鹽水加熱,然后4各系統(tǒng)主要工藝指標再用循環(huán)水冷卻,避免溫度高而

4、造成結(jié)垢。分離器采用高效內(nèi)件,其后串聯(lián)水洗,保證了循環(huán)氣中各系統(tǒng)主要工藝指標見表1。表1各系統(tǒng)主要工藝指標(收到修改稿日期2009-03-01)8小氮肥第37卷第4期2009q-i4月3臺60MW機組脫離外網(wǎng)的穩(wěn)定運行。勢曲線不連續(xù)和數(shù)據(jù)通信中斷等。除了與應用軟化工廠在1998年進行氫氧化鈉產(chǎn)量翻番改件設計是否成熟有關(guān)外,還和通信網(wǎng)絡堵塞現(xiàn)象造時,蒸發(fā)工段采用DCS控制系統(tǒng)。通過分析比的嚴重程度相關(guān),主要有以下幾種因素較論證,引進了SCAN3000系統(tǒng),1999年又在該(●)網(wǎng)絡通信介質(zhì)損壞引發(fā)通信故障如化系統(tǒng)基礎上,完成新增5kt/a氯乙酸裝

5、置的計算肥廠的TPS系統(tǒng)的1根fTrA通信電纜損壞引發(fā)機控制,并實現(xiàn)了化工廠內(nèi)計算機系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)。N通道通信故障。2000年底,在氫氧化鈉產(chǎn)量再次翻番的改造中,將(2)當節(jié)點連到DCS或DEH的通信網(wǎng)絡上SCAN3000系統(tǒng)升級到PL~NTSCAPE系統(tǒng)。目前時,通常需有網(wǎng)絡接口,數(shù)據(jù)傳輸方式一般有廣播已實現(xiàn)3套共計200kt/a氯堿的計算機控制。和詢問方式。數(shù)據(jù)傳輸過程中某個節(jié)點向網(wǎng)上的化肥廠在尿素裝置和合成氨系統(tǒng)中,分別于其它節(jié)點問詢數(shù)據(jù),但其它節(jié)點沒有這個數(shù)據(jù),它1999年和2000年先后完成了計算機設備的安就反復進行問詢,直到讀取到這個數(shù)

6、據(jù)如果網(wǎng)裝,網(wǎng)絡的拓展,軟件的組態(tài)和調(diào)試,實現(xiàn)了2套絡上根本就沒有這個數(shù)據(jù),就會造成網(wǎng)絡堵塞。尿素系統(tǒng)和2套合成系統(tǒng)信號數(shù)據(jù)采集,逐步形(3)組態(tài)作業(yè)不規(guī)范。如機組投產(chǎn)后控制器成了整個化肥廠生產(chǎn)裝置計算機系統(tǒng)的集中操作的組態(tài)不斷變化,但應用軟件組態(tài)只加不減,有些和自動控制。在系統(tǒng)的設計開發(fā)過程中,考慮脫組態(tài)實際上已沒有與真正的I/O點相連,而過程碳系統(tǒng)的特殊性,引人了遠程操作站。在脫碳系控制器讀取數(shù)據(jù)時,將該過程控制器上所有數(shù)據(jù)統(tǒng)和合成主控室之間用以太網(wǎng)連接,以網(wǎng)絡服務點都讀進去,而其中有很大部分的數(shù)據(jù)是無效的,器/客戶的形式實現(xiàn)了2套脫碳系統(tǒng)

7、的自動控制因而造成過程控制器負荷率過高,網(wǎng)絡堵塞。和操作。(4)硬件升級后,因硬件驅(qū)動程序不匹配,引化工二廠在2004年引入3套TPS系統(tǒng),實現(xiàn)發(fā)網(wǎng)絡通信堵塞。年產(chǎn)200ktPVC及100kt雙氧水裝置的自動化(5)歷史數(shù)據(jù)站CPU負荷率和內(nèi)存使用過控制。高、數(shù)據(jù)頻繁時,網(wǎng)絡堵塞現(xiàn)象就變得十分頻繁,2007年,在液氯裝置搬遷到化工二廠以及熱從而使得各種人機界面的節(jié)點出現(xiàn)死機現(xiàn)象。熱電廠采用電石渣漿進行脫硫項目的建設中又引進電廠曾多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)站死機現(xiàn)象。了2套HC900。DCS和DEH系統(tǒng)在使用中也不(6)DCS或DEH系統(tǒng)運行外部環(huán)境溫度高可避

8、免地會出現(xiàn)影響安全與可靠性的故障,本文(如控制間空調(diào)機、電源風扇和機柜風扇故障等就生產(chǎn)過程中常見故障進行分析并處理措施進行造成)、供電電源波動大和切換

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