h循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦原因分析與處理

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1、萬方數(shù)據(jù)2008年第6期(總第126期)應(yīng)用能源技術(shù)21130t/h循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦原因分析與處理朱乃剛1。郭磊2(1.淄博熱電股份有限公司,山東淄博255075;2.山東百年電力發(fā)展股份有限公司,山東煙臺265700)摘要:介紹了一臺130t/h循環(huán)流化床鍋爐,分析了布風(fēng)板結(jié)焦的原因,提出了建議及解決處理措施。關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;布風(fēng)板;結(jié)焦中圖分類號:rn<229.6文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1009—3230{2008)06—0021—03SlaggingAnalysisandSolutionof130t/hCFBBoilersZHUNai—gan91,GUOLei2(1.Zib

2、oThermoelectricityCo.Lid.,zibo,Shandong,255075,China;2.ShandongCenturyElectricPowerDevelopmentCo。Ltd.,Yantai,Shandong,265700,China)Abstract:FocusOilSlaggillgexistedaroundairdistributionplatofa130t/hCFB,thecall.seanalysisisdiscussedandthentheimprovementmeasurementsispointedinthispaper.Keywords:CFB;

3、airdistributionplate;slagging;ceriseanalysis;improvementmeasurements1設(shè)備概況某廠撐l鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)制造的sG一130/9.8一M250型高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、集中下降管、Ⅱ型布置的燃煤循環(huán)流化床鍋爐,全鋼構(gòu)架。爐膛為全膜式水冷壁懸吊的封閉結(jié)構(gòu),上部橫截面尺寸為4.513x6.993m2。高溫汽冷旋風(fēng)筒位于爐膛出口和尾部豎井煙道之間。鍋爐給煤采用爐前墻給煤方式,在鍋爐前墻布置兩臺給煤機(jī),給煤口布置在布風(fēng)板上方約l米高。高溫汽冷旋風(fēng)分離器立腿下布置有“u”形回料閥,通過鍋爐后墻將高溫汽冷旋風(fēng)分

4、離器分離的物料返回爐膛。鍋爐布風(fēng)板面積為1.92x6.873m2,上面布置有510個風(fēng)帽,預(yù)熱后的一次風(fēng)經(jīng)過布風(fēng)板、風(fēng)帽進(jìn)入密相區(qū),實現(xiàn)床內(nèi)物料流化,運行中可以調(diào)節(jié)一次風(fēng)量來控制燃燒溫度,改善燃燒工況。鍋爐配有兩臺水冷滾筒冷渣器,在燃燒室底部區(qū)域,燃燒后較粗收稿日期:2008—05—1l修訂稿日期:2008—05—17作者簡介:朱乃剛(1970一),主要研究方向為設(shè)備技術(shù)改造及節(jié)能計算。的物料(爐渣)從布風(fēng)板上兩個放渣管放入冷渣器。鍋爐啟動采用輕柴油床下點火方式,燃油系統(tǒng)采用機(jī)械霧化噴嘴的油槍,布置在爐底風(fēng)室內(nèi)。為了監(jiān)視鍋爐運行時的床溫和爐膛內(nèi)溫度,在爐膛布風(fēng)板床面(標(biāo)高5560rmn)前

5、后墻分別布置了3支熱電偶,在爐膛下部、中部和上部兩側(cè)墻分別布置了一支熱電偶。正常運行時床溫和爐膛出口溫度的設(shè)計值均為890。C,爐膛上中下部和點火風(fēng)室內(nèi)分別布置了壓力測點,設(shè)計的料層差壓不大于14kPa。為了保證鍋爐流化良好,當(dāng)流化風(fēng)量低于30t/h時,鍋爐M17I',小于35t/h發(fā)出報警。表1鍋爐設(shè)計參數(shù)萬方數(shù)據(jù)22應(yīng)用能源技術(shù)2008年第6期(總第126期)2布風(fēng)板結(jié)焦情況2006年10月4日16:30鍋爐點火,20:50投煤,2l:26爐膛床面(前墻)溫度3最高溫度達(dá)到954.8。C,10月5日6:4l料層差壓達(dá)到14.08kPa,8:00開始放渣,發(fā)現(xiàn)爐渣無法排出,人工打渣,從放

6、渣管中開始排出焦塊,下午被迫緊急停爐。檢查鍋爐結(jié)焦的焦塊,最大的有200×lOOmm,大部分拳頭大小,焦塊冷卻后呈黑褐色,表面有大量氣孔,中間夾雜有未燒結(jié)的床料,焦塊質(zhì)地堅硬,摔碎后發(fā)現(xiàn)有燒融現(xiàn)象。停爐后排掉所有床料,清除爐膛內(nèi)的焦塊。檢查風(fēng)帽情況,發(fā)現(xiàn)部分風(fēng)帽的通風(fēng)孔有堵塞現(xiàn)象,通風(fēng)孔中的堵塞物質(zhì)地堅硬,風(fēng)帽表面沒有明顯的燒損現(xiàn)象。落煤口下的爐墻上有結(jié)焦現(xiàn)象,播煤風(fēng)出口向下130mm處落煤管已經(jīng)磨穿。檢查床面的溫度測點熱電偶,6支中的5支已經(jīng)斷裂損壞。檢查排出的床料,其中混雜有部分顆粒度大于lOmm的石塊,最大直徑達(dá)到30mm以上。3布風(fēng)板結(jié)焦原因分析3.1大顆粒床料的存在導(dǎo)致流化不良該

7、爐要求的啟動床料采用循環(huán)流化床鍋爐排出的冷渣,粒度一般控制在0—8mm(其中l(wèi)rran以下占20%,1—3mm占50%,3~8mm占25%,6rran以上的不能大于10%),若啟動床料顆粒度太大,則需要較高的流化速度。2006年10月10日進(jìn)行了流化試驗,試驗采用的床料為該廠#2循環(huán)流化床鍋爐排出的爐渣,采用12mm的篩子進(jìn)行預(yù)先篩選,床料的顆粒度較小,接近設(shè)計值。2006年9月3日在#2循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試期間采用#l鍋

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