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《淺談褐煤摻燒褐煤管理及經(jīng)濟效益》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、淺談褐煤摻燒管理及經(jīng)濟效益二〇一〇年十月二十七日遼寧東方發(fā)電有限公司12009年以來,通過科學(xué)實踐和修正,東方發(fā)電公司在未進行大的資金投入和改造情況下,開創(chuàng)HP863中速磨煤機大比例混配和摻燒褐煤先例。遼寧東方發(fā)電有限公司(下稱東方發(fā)電公司)前身為遼寧發(fā)電廠三期擴建工程,裝有兩臺350MW國產(chǎn)機組,分別于2005年1月、4月投產(chǎn)。2設(shè)計煤種高熱值的黑龍江雞西產(chǎn)煙煤,熱值為4617千卡/千克(19300kJ/kg),全水分10.8%校核煤種遼寧地方鐵法和內(nèi)蒙集通煙煤,熱值4353千卡/千克(18200kJ/kg),全水分
2、10.6%混配煤種主要混配霍林河褐煤。此煤種一般為干燥無灰基揮發(fā)分在40%以上,收到基灰分在6-40%之間,收到基全水分為20%-40%,低位發(fā)熱量在2751千卡/千克(11500kJ/kg)以上,具有水分大、揮發(fā)分高、易爆燃等特點東方發(fā)電公司主要的燃用煤種一、相關(guān)背景闡述3鍋爐設(shè)備:是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)。每臺爐配備5臺上海重型機械廠制造的HP863中速磨煤機,鍋爐制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng),采用熱風干燥方式。按設(shè)計煤種,機組額定負荷4臺磨煤機運行,保持1臺備用。4東方發(fā)電公司高熱值煤種從2005年至2008年漲幅為7
3、8.7%,而上網(wǎng)電價漲幅僅為22.5%,煤價漲幅遠遠超出電價漲幅。龍江煤入廠標煤單價東方公司上網(wǎng)電價427.4763.80.310.37985東方發(fā)電公司2008年燃料成本為7.306億元,占發(fā)電成本的68.7%,環(huán)比上年增加1.8049億元,環(huán)比升高4.08%。公司當年虧損5032萬元,累計虧損8160萬元。2005年至2009年燃料成本占總成本比例2005年至2009年利潤完成情況6二、混配可行性分析1.褐煤安全混配可行性分析。制粉系統(tǒng)爆炸與煤質(zhì)關(guān)系很大,對于揮發(fā)份Vdaf>19%的煤質(zhì),煤粉就可形成易爆的氣粉混合
4、物。東方發(fā)電公司燃用的褐煤揮發(fā)份Vdaf平均為40.36%,屬于易燃易爆煤。褐煤揮發(fā)分在溫度達到210℃—250℃就可析出,對制粉系統(tǒng)運行帶來一定的安全隱患。另外霍煤含水量較大,若混配比例較大時,影響磨煤機安全出力。無論何種形式的制粉系統(tǒng)燃用或摻燒褐煤本身都存在著風險性。經(jīng)聘請東北電科院專家對摻燒褐煤情況進行跟蹤試驗,結(jié)論是只要全面掌握褐煤特點,制定制粉系統(tǒng)防漏、治漏措施,提高磨煤機干燥出力,解決積粉、積煤自燃等問題,摻燒褐煤完全可行。72.提高經(jīng)濟效益的可行性分析。2005年至2008年,東方發(fā)電公司燃用的霍林河褐煤
5、(下稱霍煤)入廠標煤單價每噸由373.63元/噸上漲到495.3元,漲幅為32.6%,僅高于此期間電價漲幅的10.1%。2008年,東方發(fā)電公司褐煤入廠標煤單價是高熱值煤的65%(每噸相差268.58元),褐煤價格優(yōu)勢明顯。若能解決機組安全運行和磨煤機出力問題,根據(jù)機組日負荷尖峰、腰荷及低谷不同時段科學(xué)合理的摻燒褐煤,即可以有效的降低發(fā)電成本。83.褐煤市場供應(yīng)的可行性分析。由于高熱值煤在市場上供不應(yīng)求,龍江等統(tǒng)配計劃煤到貨率無法得到保證。褐煤由于形成年代短,易于開采且價格較低、運輸方便,對發(fā)電企業(yè)降低成本極為有利。目
6、前我國已探明褐煤儲藏量占煤炭總儲量的13%。根據(jù)地理位置和運力等因素,東方發(fā)電公司摻燒褐煤,選擇了內(nèi)蒙古東部霍林河煤業(yè)集團出產(chǎn)的褐煤。9三、具體混配解析1.組織過程制定摻燒褐煤的安全預(yù)案措施;做好煤質(zhì)化驗,并將化驗結(jié)果及時反饋,便于運行人員根據(jù)煤質(zhì)成分變化及時進行調(diào)整;保證混配均勻,降低鍋爐燃燒的脈動性,燃料調(diào)度及時向值長提供混配煤種和褐煤摻燒比例,由值長統(tǒng)籌調(diào)整機組的運行方式;根據(jù)日發(fā)電計劃,按時段確定合理的摻燒比例;調(diào)整月度綜合獎考核辦法,加大混配褐煤考核力度。2009年混配褐煤獎勵105.6萬元??己藱C制的建立,
7、對混配褐煤組織協(xié)調(diào)起到了極大的促進作用。102.技術(shù)支撐公司成立混配褐煤組織機構(gòu),并且聘請上級公司和東北電科院專家作為顧問指導(dǎo),制定了《混配摻燒褐煤總水分的控制,以此確定基本比例》、《出口溫度的控制,如何保證不凝結(jié)、不粘煤》、《漏粉、積煤的清理》、《大負荷運行爐膛結(jié)焦問題,如何甩焦》、《對受熱面的磨損檢查、評估、維護》等5個方案?;炫湓囼灥牡谝浑A段,摻燒比例為15%的褐煤與85%的煙煤混配,制粉系統(tǒng)出力和鍋爐出力均未受到影響,其中磨煤機干燥出力即磨煤機出口溫度保持在65-70℃之間,第二階段,將摻燒褐煤比例提高到25-
8、30%,驗證是可行的。11如果想進一步提高混配褐煤比例,必須提高磨煤機入口風溫,為此,公司組織相關(guān)專家對如何提高入口風溫進行研討,于2009年至2010年,分別對兩臺爐的空氣預(yù)熱器進行反轉(zhuǎn)改造,相同工況下提高混配褐煤比例10-20%。負荷(MW)預(yù)熱器出口熱一次風溫度(℃)磨煤機入口溫度(℃)改造前改造后提高溫度改造前改造后提高溫