尿素?zé)峤庵瓢惫に嚨陌踩\(yùn)行與節(jié)能優(yōu)化

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1、僅供參考[整理]安全管理文書尿素?zé)峤庵瓢惫に嚨陌踩\(yùn)行與節(jié)能優(yōu)化日期:__________________單位:__________________第1頁共9頁僅供參考[整理]尿素?zé)峤庵瓢惫に嚨陌踩\(yùn)行與節(jié)能優(yōu)化目前在眾多的火力發(fā)電廠脫硝技術(shù)中,選擇性催化還原工藝(SCR)和選擇性非催化還原工藝(SNCR),是應(yīng)用最為廣泛的兩種技術(shù)。脫硝還原劑主要來源有氨水、液氨和尿素三種,又以液氨和尿素應(yīng)用最為廣泛。由于尿素在運(yùn)輸、儲(chǔ)存及電廠操作方面具有的安全性優(yōu)勢(shì),越來越多的火力發(fā)電廠選用尿素作為脫硝還原劑。尿素?zé)峤庵瓢?/p>

2、工藝成為了煙氣脫硝裝置的核心技術(shù)之一。但是,尿素在熱解過程中,往往伴隨著尿素?zé)峤獠怀浞郑瑢?dǎo)致熱解系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)晶、堵塞等問題,并成為影響煙氣脫硝裝置長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的隱患。石景山熱電廠2008年完成了全廠4臺(tái)670噸燃煤鍋爐煙氣脫硝環(huán)保改造工程。鍋爐煙氣脫硝工程采用爐內(nèi)低NOx燃燒器與SCR相結(jié)合的技術(shù)措施。其中,脫硝還原劑采用尿素?zé)峤庵瓢惫に?,?0%尿素溶液使用專用的霧化噴射裝置噴入到熱解爐中,尿素溶液霧滴在熱解爐內(nèi)350~600℃的環(huán)境下迅速完成分解制NH3過程,而尿素?zé)峤馑枰臒崃渴峭ㄟ^燃用0#輕柴油

3、得到。脫銷改造工程竣工投產(chǎn)后在尿素?zé)峤庋b置系統(tǒng)中相繼出現(xiàn)以下主要問題:1、脫硝尿素?zé)峤鉅t在實(shí)際運(yùn)行中,尿素?zé)峤鉅t及噴射系統(tǒng)內(nèi)均不同程度的出現(xiàn)結(jié)晶、堵塞問題,嚴(yán)重時(shí),曾發(fā)生過熱解爐因大面積結(jié)晶堵塞被迫停運(yùn)的情況。經(jīng)調(diào)研,在北京、上海、深圳、河北、山西等地,很多電廠使用的尿素?zé)峤庋b置同樣存在尿素?zé)峤夥磻?yīng)不充分、熱解爐大量產(chǎn)生沉積物的問題。部分電廠采用提高熱解室出口溫度的方法消除熱解爐中的沉積物,由此增加了尿素?zé)峤獾哪芎呐c運(yùn)行費(fèi)用。尿素?zé)峤夥磻?yīng)不充分、熱解裝置產(chǎn)生大量沉積物已是國內(nèi)較為常見的問題。第8頁共9頁僅供參

4、考[整理]2、尿素?zé)峤庋b置運(yùn)行費(fèi)用高。單臺(tái)熱解爐每年的0#輕柴油消耗量432噸,費(fèi)用達(dá)到350余萬元,石熱電廠4臺(tái)脫硝熱解爐每年消耗柴油的成本支出高達(dá)約1500萬元。為減少燃油消耗,降低運(yùn)行成本,石熱電廠根據(jù)現(xiàn)有熱源條件,于2009年自主完成了尿素?zé)峤鉅t稀釋風(fēng)源的改造:利用鍋爐高溫?zé)嵋淮物L(fēng)(280~320℃)替代原稀釋風(fēng)系統(tǒng)。但是,由于鍋爐使用回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器,鍋爐熱一次風(fēng)中含塵量較高,在熱解爐改用鍋爐熱一次風(fēng)后,熱解爐及噴氨管線出現(xiàn)了粉塵沉積、堵塞的問題。使用鍋爐熱風(fēng)做為熱解爐稀釋風(fēng),可以降低運(yùn)行成本,但由于尿

5、素?zé)峤獠怀浞忠约盁犸L(fēng)攜帶的粉塵均會(huì)堵塞噴氨管線。特別是噴氨格柵的噴氨支管堵塞后,會(huì)導(dǎo)致SCR噴氨格柵氨氣/煙氣配比失衡,SCR反應(yīng)器局部氨逃逸率增大,進(jìn)而引起脫硝效率降低、脫硝物料消耗增加等負(fù)面影響。氨逃逸量增加還會(huì)使鍋爐煙氣系統(tǒng)硫酸氫銨生成量上升,甚至?xí)斐深A(yù)熱器堵塞、除塵器電場(chǎng)極板大量粘灰造成電場(chǎng)封閉等后果。因此,尿素?zé)峤獠怀浞忠约案吆瑝m量的熱風(fēng),均會(huì)對(duì)煙氣脫硝裝置以及鍋爐主要設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅。針對(duì)石熱電廠煙氣脫銷系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的問題,我們組織專業(yè)技術(shù)人員與北京科技大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院化學(xué)系對(duì)

6、對(duì)尿素?zé)峤庀到y(tǒng)沉積物的成因及處理對(duì)策開展分析和研究。通過尿素?zé)峤膺^程的研究及尿素?zé)峤庀到y(tǒng)沉積物分析結(jié)果得出以下結(jié)論:(1)尿素?zé)峤庋b置的沉積物主要成份為三聚氰酸;(2)尿素?zé)峤庋b置產(chǎn)生沉積物的原因是局部反應(yīng)環(huán)境溫度過低。第8頁共9頁僅供參考[整理]脫硝熱解及噴氨系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)晶的根本原因在于尿素溶液噴射至熱解爐內(nèi)部后,初步分解成NH3和HNCO(異氰酸)后,出現(xiàn)局部溫度快速下降,使部分異氰酸進(jìn)一步分解的反應(yīng)條件不夠強(qiáng)烈,影響其進(jìn)一步與水反應(yīng)生成NH3和CO2,而是發(fā)生聚合反應(yīng)形成顆粒并在系統(tǒng)內(nèi)沉降,即形成結(jié)晶。結(jié)

7、合石熱電廠現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況,我們針對(duì)“反應(yīng)區(qū)域溫度、尿素霧化效果、尿素霧滴在高溫區(qū)的停留時(shí)間”三個(gè)影響異氰酸分解的主要原因進(jìn)行了設(shè)備優(yōu)化改造。1?提高保溫質(zhì)量將熱解爐出口至噴氨格柵的沿程管道及設(shè)備保溫厚度由25mm增加50mm,并在加強(qiáng)了局部防風(fēng)、防雨性能。采取上述措施后,進(jìn)入噴氨格柵前的熱解氣體溫度普遍提高了15℃,原來露天布置的噴氨格柵應(yīng)對(duì)大風(fēng)、雨雪等不利環(huán)境的能力得到大幅提升,解決了噴氨格柵局部反應(yīng)環(huán)境溫度過低出現(xiàn)結(jié)晶堵塞的問題。2提高尿素溶液霧化質(zhì)量(1)穩(wěn)定霧化風(fēng)壓力。我們一是將尿素霧化風(fēng)源由雜用壓

8、縮空氣系統(tǒng)(運(yùn)行壓力0.35-0.6Mpa)改為儀用壓縮空氣系統(tǒng)(運(yùn)行壓力0.55-0.6Mpa),改造后霧化風(fēng)壓力穩(wěn)定性得到大幅提升,解決了因霧化空氣壓力不穩(wěn)造成霧化效果降低的問題。(2)提高霧化壓縮空氣品質(zhì),避免噴嘴堵塞。我們?cè)陟F化壓縮空氣管道上加裝了高精度三重(除水、油、雜質(zhì))空氣過濾器,用于去除壓縮空氣中的雜質(zhì),提高霧化空氣品質(zhì),并將過濾器至尿素噴槍的管道全部更換為不銹鋼材質(zhì),徹底解決了壓縮

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