預(yù)處理AO工藝處理牛仔布廢水

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1、預(yù)處理A/O工藝處理牛仔布廢水  棗莊天工織造有限公司專門生產(chǎn)高檔牛仔布,生產(chǎn)廢水中的污染物主要是棉紡織纖維上的鹽類、油類和脂類以及在加工過程中投加的漿料、硫化黑染料、表面活性劑、燒堿等,使得廢水水質(zhì)波動(dòng)大、成分復(fù)雜,而且廢水的B/C值較低,給運(yùn)行調(diào)試帶來很大困難?! ?水量及水質(zhì)  設(shè)計(jì)水量為50m3/h,調(diào)試初期的水質(zhì)情況詳見表1?! ”?調(diào)試初期的進(jìn)、出水水質(zhì)項(xiàng)目COD(mg/L)BOD5(mg/L)硫化物(mg/L)色度(倍)pH原水1600~2700200~30080~260800~40009~12出水80~1102

2、0~300.5~1.230~506~9  2工藝流程及構(gòu)筑物  2.1工藝流程  預(yù)處理A/O工藝的預(yù)處理段采用了預(yù)曝氣+FeSO4+高效脫色劑+沉淀工藝,生化處理段采用了UASB+生物接觸氧化工藝,工藝流程如圖1所示?!   D1 工藝流程  2.2構(gòu)筑物  ①預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池1座,矩形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)設(shè)散流曝氣器,氣水比為3.5∶1,HRT=8h,有效容積為400m3?! 、诔醭脸?座,矩形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),HRT=2.8h,有效容積為140m3。 ?、凵锝佑|氧化池1座,矩形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),共18格。單池有效容積為24m3

3、,池內(nèi)采用了散流曝氣器和組合填料,設(shè)計(jì)容積負(fù)荷為1.0kgBOD5/(m3·d),溶解氧為2~4mg/L,氣水比為18∶1?! 、芏脸?座,矩形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)表面負(fù)荷為2m3/(m2·h),HRT=1.8h,有效容積為90m3?! 、軺ASB厭氧反應(yīng)器1座,鋼制結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)負(fù)荷為5kgCOD/(m3·d),HRT=24h,運(yùn)行溫度為(35±1)℃,有效容積為1200m3?! 、薷咝跄?座,型號(hào)為HCV-1000(Ⅱ)?! 、邫C(jī)械格柵1臺(tái),型號(hào)為GSXG-300?! 、嘧詣?dòng)板框壓濾機(jī)1臺(tái),型號(hào)為XMZ80/1000?!?/p>

4、 3污泥的培養(yǎng)及馴化  3.1好氧污泥的培養(yǎng)及馴化  為縮短系統(tǒng)調(diào)試周期,采用好氧生物膜的培養(yǎng)和馴化與厭氧污泥的同時(shí)進(jìn)行,各單元均設(shè)置了超越管以利于調(diào)試。調(diào)試期間好氧污泥先后接種了兩次,第一次接種的是某酒廠的酒糟廢水生化處理系統(tǒng)的好氧污泥,由于當(dāng)時(shí)廠里排放的全是硫化黑廢水,使進(jìn)水的硫化物濃度過高,故好氧污泥的培養(yǎng)十分困難,后來對預(yù)處理系統(tǒng)做了較大調(diào)整,而且有針對性地提高了FeSO4及脫色劑的投量,使好氧污泥得以繼續(xù)培養(yǎng)?! 〉诙谓臃N的是某棉紡織廠印染廢水生化系統(tǒng)的脫水污泥,接種量為好氧池容積的20%,加清水稀釋悶曝2d后,開

5、始分批加入經(jīng)過預(yù)處理的牛仔布廢水,進(jìn)水量為設(shè)計(jì)總量的30%,控制曝氣量為設(shè)計(jì)正常運(yùn)行時(shí)的40%。由于牛仔布廢水的有毒物質(zhì)含量較高(特別是硫化物和染料助劑),故在培養(yǎng)期間加大了預(yù)處理系統(tǒng)的加藥量,使其出水硫化物<80mg/L,COD<1200mg/L;好氧池進(jìn)水悶曝12h并靜沉1.5~2h后排出上清液以再次進(jìn)水。由于印染廢水的可生化性差,廢水中的營養(yǎng)物不足以維持好氧微生物的增長繁殖,因此在進(jìn)水的同時(shí),向好氧池中投加一定量的生物催化劑(針對印染廢水而配制的營養(yǎng)物質(zhì)),以增加水中的碳源,提高微生物的活性?! ¢g歇進(jìn)水曝氣3d后污泥開

6、始增長。隨著污泥濃度的增長,逐漸加大進(jìn)水量(分別為設(shè)計(jì)水量的40%、50%、60%、80%、100%),曝氣量也相應(yīng)加大。從開始調(diào)試到滿負(fù)荷運(yùn)行共用了28d,當(dāng)容積負(fù)荷提高到0.7kgCOD/(m3d)時(shí)曝氣時(shí)間延長到24h。第30天時(shí)觀察填料上掛有呈黑褐色的生物膜(厚約2mm)。取曝氣池內(nèi)混合水樣通過鏡檢觀察微生物數(shù)量較多,活動(dòng)較強(qiáng)。  在培養(yǎng)與馴化后期,由于牛仔布品種的差異造成了廢水水質(zhì)的巨大差別,給好氧污泥的培養(yǎng)帶來了許多困難。原水COD由1600~2700mg/L變化,致使有機(jī)負(fù)荷忽高忽低而不利于系統(tǒng)的正常運(yùn)行,此時(shí)采

7、取了以下措施:  一是改變好氧池生物催化劑的投量,二是加大了二沉池的回流量并適當(dāng)減少進(jìn)水量。  從調(diào)試初期的進(jìn)、出水水質(zhì)可以看出,盡管進(jìn)水量較少,但由于好氧污泥尚未培養(yǎng)成熟,生物膜尚未掛好及進(jìn)水中硫化物濃度較高,致使出水COD超標(biāo)?! ?.2厭氧污泥的培養(yǎng)及馴化  厭氧污泥的接種方式與好氧的相同,且也是采用了間歇進(jìn)水的運(yùn)行方式,同時(shí)為降低進(jìn)水的沖擊負(fù)荷,采用了內(nèi)循環(huán)的培養(yǎng)及馴化方式?! ≡趨捬跷勰嘟臃N時(shí)選取了高濃度酒糟廢水處理系統(tǒng)的厭氧污泥(12kgVSS/m3),以此來加快初期啟動(dòng)的速度。接種量為厭氧反應(yīng)器容積的40%。開始

8、啟動(dòng)時(shí)使廢水與清水混合,將厭氧反應(yīng)器的負(fù)荷控制在0.5~1.0kgCOD/(m3d)。為了滿足上升流速和防止絮狀污泥與細(xì)小分散的污泥由厭氧反應(yīng)器洗出,每天集中進(jìn)水6h;同時(shí)開啟厭氧回流閥以減小對系統(tǒng)的沖擊,這樣大約一周后觀察到有大量氣泡出現(xiàn),當(dāng)厭氧反應(yīng)器的負(fù)荷上升至2kgCO

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