飛砂料對回轉窯生產的影響及防治

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1、飛砂料對回轉窯生產的影響及防治作者:韓敏,季文林單位:江蘇鹽城建材技術裝備開發(fā)公司[2005-4-28]關鍵字:飛砂料-回轉窯摘要:1問題西南某廠在牛產過程中,產牛?飛砂料的悄況比較嚴1998年7月以前,產生的飛砂料呈青灰色,粒料較少,而粉料較多,這種飛砂料的飽和系數(KH)較高,一般在0.93以上,而游離氧化鈣(fCaO)—般低于1%(該廠所用煤質量較好),間或也產生青灰色、顆粒較大、量較多的飛砂料,其熟料飽和系數在0.91左右,fCaO含最一般也低于1%,這兩種飛砂料對生產的正常進行并無太大的影響,僅僅在窯頭下料口斜坡上有少量堆積。而此后的

2、一段時間內,卻連續(xù)發(fā)生熟料在簾頭下料口上堆積,造成堵塞而被迫停窯的現象,這種熟料呈青黑色,粉料較多,KII在0.93以上,fCaO含量在1.5%左右,發(fā)牛窯口堵塞厲,單筒冷卻機內通風、冷卻受到了嚴重影響,造成冷卻機內散熱不暢而受熱伸長,影響冷卻機的安全運轉。2分析與討論1)煤質(或噴煤管狀況)發(fā)生變化是飛砂料性質發(fā)生變化的原因,這種飛砂料出窯口時具冇極大的粘性,是產生堵塞的根源。2)在檢修窯口時,窯體被加長約150mm,以致粉料在窯頭下料口斜坡上堆積而積變人,也是原因之/一(見圖1)。主視圖1粉料堆積示意圖就E砂料形成的原因,廠家請教了冇關專家

3、,并做了化學及巖相分析:1)粒料與粉料相比較,粉料中CaO、Si02含量比粒料中略高,而八1203、Fe203含量則相反;2)飛砂料的熟料飽和系數(K11)一般偏高,燒成溫度也高;3)操作對飛砂料的形成有重大的影響,短焰急燒使得物料在燒成過程中產生了急劇的物理、化學變化,使得富含A礦的成分迅速脫離母體,導致E砂料的產生和疏松多孔的粒料的形成;4)從化學成分上來看,A12O3是飛砂料形成的最重耍的“參與者■”。3方案的內容廠家經過分析、研究后,提出了如下解決方案:1)改變操作。推進噴煤管(廠家在以前曾把噴煤管加長80cm),拉長火焰,該方法可使得

4、飛砂料變成正常結粒的熟料(熟料呈青黑色、玻璃狀),但該方法因影響操作只能臨時使用。2)調整熟料飽和系數。廠家曾用同樣的原料,通過卜一調熟料飽和系數使得熟料產生如表1變化。表1調整熟料飽和系數對熟料外觀的影響飽和系數(KH)0.93以上0.91左右0.88左右熟料外觀青灰色、粉料多粒料少而小青灰色,粒料大而圓,粉料變少青黑色,多呈筑松片狀,結粒3)控制煤粉的質量,保持噴煤管完善的工藝狀況。4)在窯頭下料口斜坡上方開一個門,該門平時關閉(不影響冷卻機內的通風、冷卻),當窯頭下料口斜坡上堆有粉料時,及時打開門,用鋼釬捅掉粉料,實施該方案時,只要平時能

5、及時進行檢查,并注總熟料的變化,可以保證生產的正常進行,而不發(fā)生堵塞。5)用粉煤灰代替部分粘土進行四組分配料。針對該廠所用粘土中A1203含量偏低的情況,用粉煤灰作校正原料,適當提高生料中的A1203的含註(粘土及粉煤灰主要成分見表2),同時適當降低Ee203的含就(粉煤灰屋約占生料總屋的1.5%左右),具體做法是用磨頭捉升機把粉煤灰捉到磨頭合(以前閑置)內,和石灰石、粘土、鐵粉一起,通過微機配料。衣2粘土及粉煤灰主要成分%物料名稱A1203S102煤灰3051粘土13.572注:粘土成分變化較大,農中數據為一般要求。改進生料配方后,熟料結粒狀

6、況得到根木改觀,飛砂料得到根除,熟料不再在窯頭下料口上堆積了。但該方案也冇一定的缺點:①燒頭提升機機口揚塵較大。②粉煤灰中含冇一定暈的水分,磨頭倉易架空而產生粉煤灰短時斷料,影響生料質屋并増加了操作工的勞動強度。③生產易受倉儲和氣候的影響。④由于該地區(qū)粘土成分變化較大,而廠方又無粘土的預均化設施及生料的均化設施,致使用粉煤灰代替部分粘土配料時,生料中A1203含量有時過高,而SiO2含量過低,這時會產生窯悄不易穩(wěn)定,窯速等參數波動大,黑影近;飽和系數較高的情況下,fCaO不易控制;窯皮受火焰影響增大,呈前薄后厚形的情況嚴重等問題。6)完善預熱器

7、結構,提高入窯生料的分解率,從而緩解燒成帶壓力,增加燒成帶長度降低燒成帶溫度,改變“短焰急燒”的狀況,是解決飛砂料問題的根本方法。飛砂料的形成原因及解決措施作者:溫振新單位:國投海南水泥有限公司[2004-2-9]關鍵字:飛砂料摘要:國投海南水泥冇限公司2000t/d熟料生產線,在熟料燉燒過程中出現較多的飛砂料。這既影響熟料質量,乂影響窯襯、三次風管等設備和設施的使用壽命。經研究分析,所用高品位石灰石的結晶完整,煤中S量高,及配料率值不合理,SM過高、IM過低等是E砂料產生的原因。該公司采取了調整生料配料、加強原燃料質量控制和優(yōu)化操作、縮短帑尾

8、上升煙道等針對性技術措施,使飛砂料得到有效控制。我廠2000t/d熟料預分解窯生產線自1998年12月2?5日通過系統考核后,生產運轉一直正常穩(wěn)定。但

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