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《過熱器壁溫超溫原因分析及防范措施》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、J電力安全技術(shù)第16卷(2014年第5期)過熱器壁溫超溫原因分析及防范措施丁佳成(神華國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇徐州221166)[摘要]介紹了某電廠一起超超臨界鍋爐過熱器壁溫超溫事故,敘述了事故過程中出現(xiàn)的7次超溫情況,分析了過熱器壁溫超溫的原因,總結(jié)出水煤比失調(diào)及低負(fù)荷燃燒調(diào)整不當(dāng)是引起過熱器壁溫超溫的主要原因,并針對這2個原因提出了防范措施。[關(guān)鍵詞]過熱器;壁溫;超溫;水煤比;調(diào)整1設(shè)備概況悉,導(dǎo)致三級過熱器部分出口管壁溫存在超溫現(xiàn)象(限值為631℃);而實際運行中控制的過熱蒸汽溫某電廠l000MW機(jī)組
2、鍋爐是3099t/h超超度約為592℃,遠(yuǎn)低于設(shè)計值,對機(jī)組的安全性、臨界參數(shù)變壓運行的螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式經(jīng)濟(jì)性影響較大。布置、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)造、露天布置。該爐采用中2過熱器壁溫超溫事故經(jīng)過速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺中速磨煤機(jī)(5臺運行,1臺備用)。查閱過熱器壁溫超限期間的負(fù)荷、壁溫和排煙煤粉燃燒器按高度方向分3組,最上面l組燃溫度的變化曲線,發(fā)現(xiàn)過熱器壁溫超溫期間機(jī)組負(fù)燒器是分離燃盡風(fēng)(SOFA),分6層風(fēng)室;下面2荷較低(500~700MW);正
3、常情況下過熱器壁溫組是煤粉燃燒器,每組風(fēng)箱有6層煤粉噴嘴,對應(yīng)不應(yīng)超溫;但在約2.5h時間內(nèi),排煙溫度持續(xù)上3臺磨煤機(jī)。煤粉燃燒器采用典型的LNTFS(直流升,過熱器壁溫出現(xiàn)明顯的7個尖波,其中尤其以式四周布置)方式,在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(fēng)第3次超溫持續(xù)的時間最長(40min),直到第4個(周界風(fēng)),每臺磨對應(yīng)的相鄰2層煤粉噴嘴之間布尖波一直處于超溫狀態(tài)。置有1層燃油輔助風(fēng)噴嘴,每臺磨對應(yīng)相鄰2層煤過熱器壁溫超溫前工況為:AGC(自動發(fā)電控粉噴嘴的上方布置了1個組合噴嘴。在主風(fēng)箱上部制系統(tǒng))投入,負(fù)荷由90
4、0Mw降至700MW的過設(shè)有2層緊湊燃盡風(fēng)(CC0FA),將部分二次風(fēng)送程中,l,2,3,5號制粉系統(tǒng)運行;6號磨停用前入爐膛。設(shè)計的一次風(fēng)率為16.6%,二次風(fēng)率為吹掃過程中給煤機(jī)停運,4號磨煤機(jī)檢修結(jié)束,未80.1%(其中SOFA風(fēng)為23%,CCOFA風(fēng)為4%,恢復(fù)。周界風(fēng)為16.6%)。鍋爐水冷壁為氣密式鰭片管,7次過熱器壁溫超溫隋況如下。由螺旋管水冷壁和垂直管水冷壁2部分組成,在爐(1)l1:50,l號給煤機(jī)斷煤,經(jīng)疏通無效后膛燃燒區(qū)域采用螺旋管水冷壁,用以減少爐管熱偏啟動備用的6號給煤機(jī)。期間AGC投
5、入,負(fù)荷由差;在煙道區(qū)域采用垂直管水冷壁,用以簡化爐體650MW升至670MW,煤量由262t/h最高升至結(jié)構(gòu)。299t/h后降至244t/h,水煤比由正常時的7.29鍋爐上部沿著煙氣流動方向依次布置有一級過最低降至6.08。由于協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的超調(diào)作用與熱器、三級過熱器、二級再熱器、二級過熱器、一制粉系統(tǒng)停運抽粉的因素疊加,造成第1個超溫級再熱器、省煤器。鍋爐過熱蒸汽溫度設(shè)計值為尖波出現(xiàn)。雖然采取加大減溫水量的方法(流量由605℃,由于投產(chǎn)初期未進(jìn)行燃燒調(diào)整優(yōu)化及控制79t/h升至177t/h),但是過熱器壁溫
6、仍不斷升高,系統(tǒng)優(yōu)化,運行人員對超超臨界機(jī)組運行操作不熟由610℃升至630℃。期間排煙溫度由122℃升至一一第16卷(2014年第5期)電力安全技術(shù)J126℃。析可知,其影響因素主要包括以下3點:(2)解除AGC以穩(wěn)定負(fù)荷,待壁溫下降后(1)制粉系統(tǒng)異常,給煤機(jī)斷煤、熱風(fēng)門卡澀(最低至618℃),再次投入AGC,負(fù)荷隨即由引起磨煤機(jī)跳閘;650MW升至690MW,煤量由266t/h最高升至(2)燃燒調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致機(jī)組嚴(yán)重偏離正常運316t/h后降至261t/h。在這期間1號磨煤機(jī)保行工況,主要體現(xiàn)在對磨煤機(jī)一
7、次風(fēng)停運控制上;持通風(fēng),風(fēng)量約為140t/h,2,3,5,6號制粉系(3)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)性能差,超調(diào)嚴(yán)重,造成水統(tǒng)為運行狀態(tài)。為穩(wěn)定燃燒,啟動4號制粉系統(tǒng),煤比失調(diào)。停運6號制粉系統(tǒng)。上層制粉系統(tǒng)運行及底層磨其中,制粉系統(tǒng)異常屬于不可控因素,可通過通風(fēng)使得爐膛火焰中心抬高,由于協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)設(shè)備治理來降低其發(fā)生的可能性。因此,下面主要的超調(diào)作用引起溫度升高,啟、停制粉系統(tǒng)加劇對后2個因素進(jìn)行分析。了超溫,3重因素共同作用使過熱器壁溫最高升至表1為此次鍋爐過熱器壁溫嚴(yán)重超溫過程的相634℃,水煤比最低降至6.L6,排
8、煙溫度由126℃關(guān)數(shù)據(jù)。為減少數(shù)據(jù)波動對分析的影響,取每0.5h升至133℃。的平均值分析壁溫變化趨勢。其中第1,2項為壁(3)l2:30,2號磨煤機(jī)因熱風(fēng)調(diào)節(jié)門卡澀造成溫超溫發(fā)生前數(shù)據(jù),第3~7項為壁溫超溫過程中出口溫度高而跳閘,1號磨因失去點火能量跳閘,數(shù)據(jù),第8~10項為壁溫超溫后期恢復(fù)正常運行機(jī)組燃料RB(快速減負(fù)荷)動作;啟動6號給煤機(jī),數(shù)據(jù)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)分別做出壁溫一風(fēng)量變