3.5 Mta FCCU煙氣脫硫脫硝裝置運(yùn)行狀況分析.pdf

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1、★石油化工安全環(huán)保技術(shù)★}cTR()【ltEMI(:、lAFEr、

2、NDEN11/()NMENTIPROTECFIONTE(:IIN()I_()(;Y2014年第30卷第4期3.5Mt/aFCCU煙氣脫硫脫硝裝置運(yùn)行狀況分析李海良,李文海(1.中國石油化工股份有限公司金陵分公司,江蘇南京210033;2.杜邦(中國)集團(tuán)有限公司上海分公司,上海201203)摘要:中國石化金陵分公司3.5Mt/a重油催化裝置配套建設(shè)煙氣除塵脫硫脫硝設(shè)施。裝置采用美國DUPONT—BELCO公司成熟先進(jìn)的鈉法EDV@脫硫工藝+臭氧LoTOx脫硝技

3、術(shù),處理催化裝置余熱鍋爐排放煙氣。煙氣除塵脫硫脫硝項(xiàng)目投運(yùn)后,煙氣脫硫塔運(yùn)行基本正常,漿液pH值能夠穩(wěn)定控制在設(shè)計(jì)的6~9范圍內(nèi),排水TSS合格。排放的煙氣中SOx含量28.9mL/m,NOx含量29.1rilL/iTl,滿足排放要求。SO,年減排比例超過95%,脫硫率可達(dá)95%。達(dá)標(biāo)減排效果具有良好的持續(xù)性,但要注意系統(tǒng)的防腐工作。關(guān)鍵詞:重油催化裂化脫硫脫硝減排隨著我國高硫進(jìn)口原油加工量的增加及催化物以去除顆粒和SOx。進(jìn)料中渣油和重質(zhì)油摻煉比例的提高,催化裂化鈉法煙氣脫硫脫硝反應(yīng)方程式如下:再生煙氣中s0、和NO的排放量

4、也相應(yīng)增加,這脫硫反應(yīng):2NaOH+H,O+SO,一一Na,SO不僅加劇了環(huán)境污染,而且設(shè)備腐蝕問題日益突+H2O出,影響了裝置的安全長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。為滿足環(huán)保Na2SO3+ON2SO4控制指標(biāo)及減排目標(biāo)的要求,中國石化金陵分公脫硝反應(yīng):NO+O一N0,+O,司為3.5Mt/a重油催化裝置配套建設(shè)煙氣除塵脫2NO2+O3N2O5+O2硫脫硝設(shè)施。裝置采用美國BELCO成熟先進(jìn)的1.2工藝流程鈉法EDV@脫硫工藝+臭氧LoTOx脫硝技術(shù),為了滿足應(yīng)用要求,除塵脫硫脫硝洗滌塔本處理催化裝置余熱鍋爐排放煙氣。身一體化的緊湊模塊單元組合具

5、有處理緊急工況1裝置工藝技術(shù)概述的功能,該洗滌塔使用EDV@5000上流式設(shè)計(jì),包括噴淋塔、過濾模塊、Cyclolab分滴器和煙氣金陵分公司3.5Mt/a重油催化裝置配套建設(shè)處理煙囪,這些組件按單一上流式容器布置。煙的煙氣除塵脫硫脫硝系統(tǒng)采用BELCO韻EDV~濕氣進(jìn)入洗滌塔經(jīng)反應(yīng)后,塔底含粉塵和亞硫酸鈉式洗滌技術(shù),包括1臺(tái)洗滌塔、l臺(tái)清洗處理單鹽的漿液由吸收系統(tǒng)洗滌塔漿液循環(huán)泵出口外元(u)和一個(gè)LoTOxdeNOx系統(tǒng)。排,與來自絮凝劑泵的絮凝劑混合后送至漿液澄1.1工藝反應(yīng)機(jī)理清池,在澄清池中沉降分離,下部催化劑漿液進(jìn)E

6、DV~鈉法脫硫技術(shù)的基本原理是采用堿性入濾液箱,上部的含鹽水自流進(jìn)入氧化塔。溶液(一般為NaOH)作為脫硫吸收劑,與進(jìn)入反澄清池上清液送至氧化罐內(nèi),通過氧化風(fēng)機(jī)應(yīng)塔的煙氣接觸混合,煙氣中的SO,與NaOH反應(yīng),生成亞硫酸鈉,亞硫酸鈉經(jīng)曝氣進(jìn)行氧化反收稿日期:2014—03—21。應(yīng),生成硫酸鈉。對于NOx排放控制,BELCO作者簡介:李海良,男,1996年畢業(yè)于撫順石油學(xué)EDV~濕式洗滌系統(tǒng)使用林德專利LoTOx。工藝。院石油煉制專業(yè),學(xué)士,長期從事煉油工藝管理工在LoTOx工藝中,NOx化合物被臭氧氧化,形作,高級(jí)工程師。E

7、-mail:lih1.jlsh@sinopec.corn,電成便于被相同液化氣體接觸從煙氣中去除的化合話:025—589835792014年第30卷第4期★李海良等.3.5MWaFCCU煙氣脫硫脫硝裝置運(yùn)行狀況分析★鼓人空氣對脫硫廢水中的亞硫酸鹽進(jìn)行氧化,以表1金陵分公司ⅡI催化裝置EDV~裝置主要技術(shù)指標(biāo)降低其中的假性COD。廢水在氧化罐中經(jīng)過氧化指標(biāo)數(shù)值處理后,漿液pH值變化,用pH在線分析儀監(jiān)測序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)行值設(shè)計(jì)值評(píng)價(jià)氧化罐出水的pH值,通過堿液管道上的調(diào)節(jié)閥原料硫含量,%2.08控制加堿量,使出水pH值維持在6~9范圍

8、內(nèi),入口濃度/(mg·Nm)625l06430%NaOH堿液自裝置外來。1SO-出口濃度/(mg·Nm。)29<98雙達(dá)標(biāo)①經(jīng)過氧化罐氧化后的處理廢水,在pH和排放總量/([.a(chǎn))J3O448雙達(dá)標(biāo)COD達(dá)標(biāo)后,自流至排液池,用排液泵外排至公脫硫效率性能考核,%95.490.6雙達(dá)標(biāo)司污水處理場。從澄清池底部排到過濾箱的污人口濃度/(mg·Nm)2l5300泥,經(jīng)過濾箱進(jìn)一步濃縮干化后,污泥用汽車外出口濃度/(mg·Nm。)29<100雙達(dá)標(biāo)2NO運(yùn)處理,過濾箱過濾出的廢水返回漿液緩沖池。排放總量/(t·a)660795雙達(dá)標(biāo)

9、脫硝效率性能考核,%86.567.0雙達(dá)標(biāo)2裝置運(yùn)行狀況入口濃度/(mg·Nm。)902oo金陵分公司催化煙氣脫硫系統(tǒng)在催化開工之顆出口濃度/(mg·Nm。)25<30雙達(dá)標(biāo)3粒前已經(jīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),煙氣脫硫塔T701首先投用物排放總量/(t·a)ll4137雙達(dá)標(biāo)P703補(bǔ)充水泵

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