優(yōu)化重整加氫裝置換熱器.pdf

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1、婚??_優(yōu)化重整加氫裝置換熱器胡海蘭(蘭州石化公司研究院)摘要重整加氫裝置是石化企業(yè)的重點耗能裝置,同時也存在著一定的節(jié)能空間。針對預加氫系統(tǒng)加熱爐負荷不足問題,對預加氧系統(tǒng)進行了改造,增加1臺進料換熱器E104G和原換熱器串聯(lián)使用;將原來2臺立式重整進料換熱器E201更換為1臺板式換熱器;增加1組省煤器模塊。為了解決省煤器出口溫度高問題,增設1臺除鹽水換熱器用以加熱除氧器進水。改造后可使裝置能耗顯著降低,年節(jié)能量達2042.9t標油,取得211萬元經(jīng)濟效益。關鍵詞重整加氫換熱器優(yōu)化節(jié)能D0I-10.3969/i.issIq

2、.2095-1493.2015.10.O17某石化公司60×10t/a重整加氫裝置存在以下熱負荷明顯不足,預加氫加熱爐爐膛溫度高達問題:預加氫裝置的反應流出物與進料的換熱器780℃左右,制約著裝置處理量的提高。E一104A—F的趨近溫度較大。在基準情況下,趨近重整產(chǎn)物空冷器冷卻負荷不足,夏季時,重整溫度約為50℃,進入加熱爐F一102的進料溫度僅產(chǎn)物空冷器A201冷卻后溫度最高達到54℃,制約為240℃,而反應流出物經(jīng)E一104A—F換熱后以著裝置處理量的提高。138.6℃進入空冷。在重整單元,現(xiàn)有工況顯示進由于低溫熱水下游

3、用戶取熱少,回收溫度高,料溫度為64I3℃,在E201A/B加熱至418oC(該數(shù)導致在工藝裝置內(nèi)的換熱不充分,沒有達到有效利值為平均值),然后由四合一爐加熱至520℃高用低溫熱的目的。例如:甲苯塔頂E705產(chǎn)低溫熱溫。反應出料溫度為480℃,經(jīng)過與進料換熱溫度水的換熱器取熱效果不明顯,塔頂氣由110oC空冷降為110℃后送往空冷。E201的熱負荷由此估算為至86℃,負荷約為5.7Mw。28.6MW左右,四合一爐的負荷為8.2MW。目前1.1針對預加氫進料換熱器換熱不足的建議E201的趨近溫度為45.7℃。在空間許可的前提下

4、,在現(xiàn)有6殼程的基礎上針對預加氫系統(tǒng)加熱爐負荷不足問題,2011年再增加殼程。若空間不許可,使用螺旋扭曲扁管更8月對預加氫系統(tǒng)進行了改造,增加1臺進料換熱換現(xiàn)有的管束。該類管束可以增加傳熱系數(shù)30%器E104G和原換熱器串聯(lián)使用;將原來2臺立式重40%。整進料換熱器E201更換為1臺板式換熱器;重整四1.2針對重整進料換熱器換熱不足的建議合一爐擴能改造,新上1組省煤器模塊,為了解決安裝焊接板式換熱器(如Packinox)改善熱交省煤器出口溫度高的問題,增設1臺除鹽水換熱換。安裝新的換熱器之后,保守估計趨近溫度可以器,加熱除氧

5、器進水。降為20℃。這意味著反應出料的熱回收負荷將提高到32MW,加熱爐的燃料節(jié)約量按照85.4%的效1優(yōu)化建議率來計算,四合一爐的熱負荷則降低為4.8MW。60×10t連續(xù)重整預加氫反應系統(tǒng)進料換熱器1.3利用低溫熱加熱除氧器進水原使用的管殼式換熱器E104共6臺,單個換熱器面目前,甲苯塔頂E705低溫熱水取熱不明顯,積400m。2004年,裝置由先預分餾后加氫流程改其后由110℃空冷至86℃,負荷約為5.7MW,建造為先加氫后分餾流程,預加氫部分設計處理量比議直接用塔頂油氣加熱除氧器進水。若能使用現(xiàn)有原設計增加10%15

6、%;改造后預加氫反應加熱爐E705作為換熱器,投資內(nèi)容包含除氧器和E705之間的管線(500m)。如果壓力不足,需要安裝2臺作者簡介:胡海蘭,高級工程師,2010年畢業(yè)于華東理工大學,從事能量優(yōu)化技術研究工作,E—mail:cnhhl@163.corn,地址:甘肅省新泵(1開1備用)。目前除氧器進水溫度為40℃,蘭州市西固區(qū)清水街17號蘭州石化公司研究院,730060。大約消耗2-3t/h低壓蒸汽。假設除氧器進水與塔頂2015年第113期石油石化節(jié)能l47_設苗·產(chǎn)品,Equipment&Product油氣換熱從40℃至90

7、qC,可加熱約16t,h,節(jié)約蒸(標油)0.39kg/t。增加除氧器換熱器后,鍋爐除氧汽約1.5t/h。器蒸汽耗量從2.5t/h減少至0.5t,h,每月降低能耗(標油)0.68kg/t??偣?jié)能量(標油)為2042.9t,2方案實施單位加工能耗降低(標油)3.78kg/t,詳見表1。1)針對預加氫系統(tǒng)加熱爐負荷不足,對預加表12011年改造前后效果對比氫系統(tǒng)進行了改造,增加1臺進料換熱器E104G和裝置項目原換熱器串聯(lián)使用。F102瓦斯耗量/(m·h)1502)將原來2臺立式重整進料換熱器E201更換F201瓦斯耗量/(m·h

8、)50為1臺板式換熱器。連續(xù)重整裝置1.0MPa蒸汽耗量/(t·h)23)重整四合一爐擴能改造,新上1組省煤器瓦斯能耗降低(標油)/t766.1模塊。為了解決省煤器出15溫度高問題,增加低溫蒸汽能耗降低(標油)/t1276.8總節(jié)能量(標油)『l2042.9熱水用戶,進一步回收熱量,增設1

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