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1、湖南電力第3O卷第4期HUNANELECTRICPOWER2010年8月doi:10.3969/j.issn.1008-0198.2010.04.016抽汽式汽輪機的節(jié)能改造余小為(巴陵石化公司動力事業(yè)部,湖南岳陽414003)摘要:介紹傳統(tǒng)汽封在實際應(yīng)用中存在的問題,闡述蜂窩式汽封的結(jié)構(gòu)特點和原理。采用蜂窩汽封技術(shù)對調(diào)整抽汽式汽輪機進行改造后,提高了機組的經(jīng)濟性,達到節(jié)能降耗的目的。同時指出汽封改造中應(yīng)注意的問題。關(guān)鍵詞:調(diào)整抽汽式汽輪機;蜂窩式汽封;改造;節(jié)能中圖分類號:TK269文獻標識碼:B文
2、章編號:1008-0198(2010)04-0052-02某熱電廠3號汽輪發(fā)電機組是北京重型電機廠蜂窩式汽封是在原傳統(tǒng)汽封的汽封齒部位采用生產(chǎn)的CC25—9.5/4.4/0.981型單缸雙抽凝汽式蜂窩帶,如果機組原汽封為長、短齒形式,則只將機組。汽輪機具有2級調(diào)整抽汽,額定功率短齒部位采用蜂窩帶代替,背部仍采用板簧結(jié)構(gòu)25MW,設(shè)計汽耗7.98kg/(kW·h)。額定進汽壓(見圖1)。由0.05~0.101Tlln厚的哈斯特鎳基耐高力9.5MPa,進汽溫度535'1~,最大進汽流量溫合金防銹金屬薄板(
3、Hastelloy—X)制成像蜜蜂247t/h,額定排汽壓力2.9kPa。該機組投產(chǎn)年代巢一樣的正六邊形孔狀結(jié)構(gòu),采用真空釬焊技術(shù)將早,熱力性能試驗表明機組熱耗率、汽耗率較高、蜂窩孔帶焊接在汽封環(huán)母體上而形成蜂窩狀密封。汽輪機內(nèi)效率偏低、運行經(jīng)濟性較差。彈簧根據(jù)檢修及運行情況綜合分析,汽輪機存在以下影響效率和經(jīng)濟性的問題:(1)動靜葉片徑向汽封磨損嚴重,造成級問漏汽較大,部分蒸汽被旁路,減少了本級通過葉柵作功的蒸汽流量;(2)軸封間隙偏大,軸封壓力為0.014MPa時,前、后軸封均往外冒汽,造成較大漏
4、汽損失;(3)動靜葉片不同程度結(jié)垢及損傷,葉型和面積發(fā)生改變、表面粗糙度增加,級效率降低。為了提高汽輪機效率和機組運行經(jīng)濟性,決定采用新型汽封——蜂窩式汽封對該汽輪機進行改造。圖i蜂窩式汽封的結(jié)構(gòu)1蜂窩式汽封的結(jié)構(gòu)和原理汽輪機用的蜂窩式汽封是在原迷宮式汽封基礎(chǔ)上改進而來的(在不改變原形狀的前提下)。2個蜂窩式汽封最早是由美國航天工業(yè)針對高溫、高齒間全部布滿蜂窩帶,當軸向漏汽進入密封腔室高壓差工況下開發(fā)出的一種密封技術(shù),在飛機的渦后,必將充滿一個個蜂窩狀小孔,而小孔根部是與輪機械上使用,其材料有較好的耐
5、磨性能?,F(xiàn)在已環(huán)體釬焊在一起的,沒有去處。那么,積聚在小孔經(jīng)在電力行業(yè)廣泛應(yīng)用。中的蒸汽對迎頭過來的蒸汽必然產(chǎn)生阻力。多個蜂收稿日期:2010-03—18第3O卷第4期余小為:抽汽式汽輪機的節(jié)能改造2010年8月窩帶的綜合阻滯作用很大,致使沿軸向漏泄的蒸汽機組改造前后熱力試驗數(shù)據(jù)對比見表1。的流動大大減緩。另外,在蜂窩帶頂部與軸徑表面機組改造后的熱耗率比改造前降低240.38之間微小間隙間的一層汽體在高速旋轉(zhuǎn)下形成一層l(J/(kW·h),汽輪機內(nèi)效率比改造前提高2.658%。阻滯汽膜,這2個阻力加在
6、一起就成了蒸汽軸向泄從試驗結(jié)果來看,效果較為理想,熱耗率明顯降漏的有效屏障,這就是蜂窩式密封的密封機理。低。1年多來的運行實踐表明,改造后機組汽封密理論研究和工廠試驗證明,在相同壓力和間隙封效果顯著改善,運行時前軸封無蒸汽泄漏,而后的情況下,迷宮式蜂窩密封的泄漏量比梳齒式密封軸封由于沒有改造,存在蒸汽外漏的現(xiàn)象。的泄漏量減小50%~70%。蜂窩帶的材質(zhì)柔軟,表1改造前后熱力試驗數(shù)據(jù)具有可磨性,故徑向間隙可以控制得比疏齒式迷宮汽封要??;再加上其具有無數(shù)個蜂窩孔狀芯格的結(jié)構(gòu),與軸接觸時是若干個點形成的面式
7、接觸,具有可靠的安全性能;蜂窩式汽封對軸的摩擦損傷程度遠低于鐵素體梳齒式汽封,即使發(fā)生動靜摩擦,也不會傷及軸徑;蜂窩汽封提供較大的阻尼,可有效控制蒸汽激振力的幅值和頻率,更利于轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定運行。由于蜂窩式汽封具有以上優(yōu)點,將傳統(tǒng)梳齒式汽封改為蜂窩式汽封,對于提高機組的經(jīng)濟效益和3結(jié)論及建議安全性具有重要意義。機組改造后的熱耗率比改造前降低了2.8%,2蜂窩汽封改造及效果折算大約可節(jié)約煤耗10(kW·h)(單機),改造的經(jīng)濟效益可觀。將汽輪機的傳統(tǒng)汽封改造成蜂2008年該機組大修,同時進行了蜂窩式汽封窩式
8、汽封,對降低機組的煤耗、提高機組的效率和改造。改造的范圍是將汽輪機前軸封和隔板汽封全性能有重要的意義,同時又具有較好的安全陛。部更換為蜂窩式汽封(共27道)。機組前軸封和汽封的密封效果主要取決于2個因素,即密封隔板汽封間隙原設(shè)計值為0.6~0.825mm,改造為的徑向間隙大小和汽封齒和汽封塊的結(jié)構(gòu)形式。汽蜂窩式汽封后,前軸封間隙設(shè)計值為0.4~封改造既要保證安全性,又要取得好的節(jié)能效果,0.6mm,隔板汽封間隙設(shè)計值為0.4~0.7mm。實現(xiàn)場汽封間隙的