降低SCR系統(tǒng)噴氨量的運行調(diào)整措施.doc

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1、關(guān)于降低SCR系統(tǒng)噴氨量的運行調(diào)整措施【摘要】在SCR脫硝系統(tǒng)運行中,氨氣的噴入量應(yīng)根據(jù)SCR反應(yīng)器出口NOx濃度及保證的脫硝效率通過噴氨調(diào)節(jié)門進(jìn)行調(diào)節(jié),噴氨量少會使脫硝效率過低,過大容易導(dǎo)致氨逃逸率上升造成尾部煙道積灰,影響鍋爐安全運行,且經(jīng)濟(jì)性降低較多。本文根據(jù)長期運行經(jīng)驗,簡單談?wù)勗诒WC脫硝效率的基礎(chǔ)上,降低噴氨量的措施?!娟P(guān)鍵詞】SCR脫硝NOx濃度脫硝效率噴氨量1SCR系統(tǒng)概述河南華潤電力古城有限公司2×320MW機組煙氣脫硝工程采用選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝,每臺鍋爐配置兩個反應(yīng)器,液氨卸料、儲存、蒸發(fā)等為公用系統(tǒng)

2、。脫硝系統(tǒng)在設(shè)計工況、入口NOx濃度450mg/Nm3、處理100%煙氣量、在布置2層催化劑條件下脫硝裝置脫硝效率均不小于80%。氨逃逸率指SCR反應(yīng)器出口煙氣中氨的濃度(ppm),轉(zhuǎn)換成6%氧量、標(biāo)態(tài)、干基的數(shù)值。我公司要求氨逃逸率小于3ppm。鍋爐SCR入口煙溫在320~420℃,維持煙囪出口NOx含量≤90mg/Nm3和氨氣含量≤3ppm。1.1系統(tǒng)工藝流程公用系統(tǒng)制備的氨氣輸送至爐前,通過混合器與稀釋風(fēng)混合稀釋后進(jìn)入煙道,稀釋風(fēng)通過煙道內(nèi)的渦流混合器與煙氣進(jìn)行充分、均勻的混合后進(jìn)入反應(yīng)器,在催化劑的作用下,氨氣與煙氣中的NO

3、x反應(yīng)生成氮氣和水從而達(dá)到除去氮氧化物的目的。氨氣的噴入量應(yīng)根據(jù)出口濃度及脫硝效率通過噴氨調(diào)節(jié)門進(jìn)行調(diào)節(jié),噴氨量少會使脫硝效率過低,過大容易導(dǎo)致氨逃逸率上升造成尾部煙道積灰。脫硝系統(tǒng)的反應(yīng)器是布置在省煤器與空氣預(yù)熱器之間,鍋爐燃燒產(chǎn)生的飛灰將流經(jīng)反應(yīng)器。為防止反應(yīng)器積灰,每層反應(yīng)器入口布置有吹灰器,通過吹灰器的定期吹掃來清除催化劑上的積灰。公用系統(tǒng)氨氣的制備過程實際上是液氨的氣化過程,液氨存儲在液氨儲罐中,通過氨站蒸發(fā)器的加熱器對液氨進(jìn)行加熱;液氨受熱蒸發(fā)氣化成氨氣,通過蒸發(fā)器后的調(diào)節(jié)閥可控制緩沖罐內(nèi)的壓力;蒸發(fā)器內(nèi)的壓力和溫度可通

4、過調(diào)節(jié)液氨調(diào)節(jié)門和蒸汽調(diào)節(jié)門來控制。1.2SCR反應(yīng)器鍋爐配置2臺SCR反應(yīng)器,反應(yīng)器設(shè)計成煙氣豎直向下流動,反應(yīng)器入口設(shè)有氣流均布裝置。反應(yīng)器入口段設(shè)導(dǎo)流板,對于反應(yīng)器內(nèi)部易于磨損的部位布置有必要的防磨措施。反應(yīng)器內(nèi)部各類加強板、支架將設(shè)計成不易積灰的型式,同時將考慮熱膨脹的補償措施。1.3SCR系統(tǒng)催化劑催化劑(鐵、釩、鉻、鈷或鉬等金屬)是SCR系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部件,催化劑模塊是在現(xiàn)場安裝的一個基本單元,其組件如下圖所示。由若干片或塊催化劑元件組成一個催化劑單元,再由若干催化劑單元組合在一起,加上外框就構(gòu)成一個催化劑模塊。我司的催

5、化劑采用蜂窩式。2SCR系統(tǒng)工作原理SelectiveCatalyticReduction(選擇性催化還原法),利用NH3和催化劑(鐵、釩、鉻、鈷或鉬等金屬)在溫度200~450℃時將NOx還原成N2。由于NH3具有選擇性,只與NOx發(fā)生反應(yīng),基本不與O2反應(yīng),所以稱為選擇性催化還原脫硝。其主要化學(xué)反應(yīng)如下:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O其反應(yīng)產(chǎn)物為對環(huán)境無害的水和氮氣,但只有在800℃以上的條件下才具備足夠的反應(yīng)速度,工業(yè)應(yīng)用時須安裝相關(guān)反應(yīng)的催化劑,在催化劑的作用下其反應(yīng)溫度降

6、至400℃左右,鍋爐省煤器后溫度正好處于這一范圍內(nèi),這為鍋爐脫硝提供了有利條件。在實際工程中通過反應(yīng)器進(jìn)出口的NOx分析儀表測量NOx的濃度,經(jīng)DCS控制系統(tǒng)計算比較后將信號反饋給氨流量調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥根據(jù)反饋信號來控制噴入煙道中的氨量,從而保證設(shè)計的脫硝效率。系統(tǒng)在正常運行時,噴入反應(yīng)器內(nèi)的氨不能全部與NOx進(jìn)行反應(yīng),未參加化學(xué)反應(yīng)的氨會隨煙氣或飛灰從反應(yīng)器的出口被帶入下游的空氣預(yù)熱器,這種現(xiàn)象稱為氨的逃逸。通常所說的氨逃逸率是指反應(yīng)器出口煙氣中氨的濃度(ppm),轉(zhuǎn)換成6%氧量、標(biāo)態(tài)、干基的數(shù)值。3SCR系統(tǒng)運行中存在的問題3.1

7、SCR與鍋爐效率之間的矛盾鍋爐燃燒器改造后共有6層煤粉燃燒器,主燃燒區(qū)域與二次風(fēng)均等布置。改造后要求省煤器出口NOx排放量<400mg/Nm3(O2=6%)、飛灰含碳量小于2.0%。在脫硝改造后運行中,鍋爐機械不完全燃燒熱損失與脫硝效率存在矛盾。如果燃燒器區(qū)域二次風(fēng)量小,省煤器出口NOx排放量可以控制,但是飛灰含碳量較高,最高時達(dá)到3.6%。反之,省煤器出口NOx排放量將大幅升高約150mg/Nm3。另外,上層的燃燒器每增投運一只,省煤器出口NOx排放量大約增加30mg/Nm3。3.2在保證脫硝效率的基礎(chǔ)上,噴氨量相對較多。3.2.

8、1噴氨自動調(diào)節(jié)效果差我司噴氨自動有兩套控制方式:PLC模塊自動控制和DCS系統(tǒng)自動控制。DCS自動控制在入爐煤摻配不均勻時自動控制反應(yīng)較差。從自動趨勢來看,噴氨調(diào)門自動略滯后于NOx值變化,這就造成SCR出口NOx值短時過高。在采用P

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