厚大斷面球鐵軸承蓋質(zhì)量提升.pdf

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1、2016年第4期鑄造設(shè)備與工藝A2016ug.2016年8№月4FOUNDRYEQUIPMEN鑄造設(shè)備與工藝TANDTECHNOLOGYAug.20162016年第№4期4·鑄造工藝·doi:10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.04.008厚大斷面球鐵軸承蓋質(zhì)量提升畢海香,于建忠,楊恒遠(yuǎn),耿建華,劉繼波(濰柴重機(jī)股份有限公司濱海鑄造廠,山東濰坊261001)摘要:球墨鑄鐵軸承蓋在試生產(chǎn)過程中廢品率較高,縮松、夾渣類缺陷尤為突出。針對(duì)這些鑄造缺陷進(jìn)行了原因分析并提出了

2、解決措施。經(jīng)過生產(chǎn)驗(yàn)證,縮松、夾渣等鑄造缺陷得到有效控制,鑄件質(zhì)量顯著提高。關(guān)鍵詞:球墨鑄鐵;軸承蓋;縮松;夾渣中圖分類號(hào):TG245文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-6694(2016)04-0022-03QualityImprovementofHeavySectionDuctileIronBearingCapBIHai-xiang,YUJian-zhong,YANGHeng-yuan,GENGJian-hua,LIUJi-bo(WeichaiHeavyMachineryCO.,LTD.,Weif

3、angShandong261001,China)Abstract:Therejectionratewashigherinthetrialproductionofbearingcap,particularlythedefectsofshrinkageandslaginclusion.Thereasonswereanalyzedandsomemeasureswereadoptedtoremovethedefects.Throughproductionverification,thecastingdefe

4、ctssuchasshrinkage,slaginclusionwereeffectivelycontrolledandthecastingqualitywasenhancedsignificantly.Keywords:nodularcastiron,bearingcap,shrinkage,slaginclusion軸承蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)上的重要部件,需要承受較大的交變沖擊載荷,對(duì)其質(zhì)量要求很嚴(yán)格,尤其是與機(jī)體結(jié)合面不允許有任何缺陷。該軸承蓋結(jié)構(gòu)壁厚不均勻,厚大部位130mm,中間最薄壁厚35mm,三維

5、毛坯圖見圖1.材質(zhì)QT400-15,屬于典型的厚大斷面球鐵類鑄件,鑄造難度較大,廢品率一直居高不下。1原工藝方案圖1軸承蓋三維毛坯圖根據(jù)車間現(xiàn)有條件,采用堿性酚醛樹脂砂工藝造型,一箱2件,水平澆注,中間分型,橫澆道上安放過濾網(wǎng)。采取上下厚大部位全部冷鐵的工藝,工藝方案詳見圖2.4塊4塊2塊2塊6塊為滿足軸承蓋的性能要求,鑄件化學(xué)成分目標(biāo)4#冷鐵5#冷鐵2#冷鐵3#冷鐵1#冷鐵見表1,使用電爐熔煉,出鐵溫度1450℃~1480℃,8只出氣棒澆注溫度1330℃~1340℃.為避免殘余應(yīng)力,減少組織內(nèi)珠光

6、體含量,從而獲得良好的韌性,澆注完收稿日期:2016-04-21a)上型板b)下型板作者簡介:畢海香(1981-),女,碩士研究生,工程師,主要從事鑄鐵圖2原工藝方案件鑄造工藝開發(fā)?!?2·2016年第4期畢海香,于建忠,楊恒遠(yuǎn),耿建華,劉繼波:厚大斷面球鐵軸承蓋質(zhì)量提升鑄造設(shè)備與工藝成后型內(nèi)冷卻時(shí)間不小于48h.的力學(xué)性能。澆注時(shí)包襯,涂料或砂型壁受熱,會(huì)散發(fā)出氮、表1鑄件化學(xué)成分氧、氫以及含硫氣體等。這些氣體與金屬液之間發(fā)元素CSMnSP生化學(xué)反應(yīng)形成夾渣。溫度太低也是形成夾渣的主質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%3

7、.5-3.72.2-2.4≤0.3≤0.05≤0.04[2]要原因之一。原始工藝中上箱放置冷鐵,鐵液到達(dá)此處后,上型的冷鐵再次對(duì)鐵液激冷,鐵液溫度下按照此工藝方案生產(chǎn)5箱。鑄件加工后,表面降較快,鐵液中的氣體,夾渣無法快速逃逸出去,而無縮松,但在貫穿螺栓孔附近、側(cè)壁等部位有零星且此時(shí)金屬液的黏度增大,金屬液中氧化物、熔渣的夾渣,夾渣缺陷見圖3。超聲波檢測顯示鑄件內(nèi)部等不易上浮,導(dǎo)致鑄件上頂面或側(cè)壁加工后出現(xiàn)了存在缺陷,解剖后發(fā)現(xiàn)心部有縮松缺陷,如圖4所夾渣、渣孔等缺陷。碳對(duì)夾渣有一定的影響,隨著碳[

8、2]示。含量的增加,夾渣有減小的趨勢。另外,型砂緊實(shí)度低,表面容易被金屬液侵蝕形成低熔點(diǎn)的化合[3]物,導(dǎo)致鑄件形成夾渣。3工藝改進(jìn)措施3.1第一次工藝改進(jìn)針對(duì)縮松問題重新調(diào)整了工藝,采取頂部保溫冒口和底部冷鐵配合的工藝,工藝方案見圖5.a)側(cè)壁夾渣b)螺栓孔夾渣2塊2塊圖3夾渣4只保溫冒口6只出氣棒2#冷鐵3#冷鐵6塊1#冷鐵a)上型板b)下型板圖4解剖后縮松圖5上型保溫冒口工藝針對(duì)夾渣問題,采取了以下措施:2缺陷原因分析(1)改進(jìn)澆注系統(tǒng),適當(dāng)增大內(nèi)澆口尺寸,從而

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