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1、第35卷第6期礦冶工程V01.35№62015年12月December2015MININGANDMETALLURGICALENGINEERING某銅鎳硫化礦石浮選尾礦綜合回收試驗①劉緒光(吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司選礦廠,吉林磐石132311)摘要:在充分研究現場問題的基礎上,對硫化銅鎳浮選尾礦綜合利用進行了探討。最終確定采用重選一浮選一磁選聯合工藝,成功實現了銅鎳金屬浮選尾礦的綜合利用,具有一定推廣價值。關鍵詞:浮選尾礦;銅鎳硫化礦;金屬回收率;脫泥中圖分類號:TD92文獻標識碼:Adoi:10.3969/j.issn.0253—6099
2、.2015.06.015文章編號:0253-6099(2015)06-0061-03ComprehensiveBeneficiationofTailingsfromFlotationProcessofCu.NiSulfide0reLIUXu-guang(JilinJienNickelIndustryCoLtd,Panshi132311,Jilin,China)Abstract:ComprehensivebeneficiationwasinvestigatedforflotationtailingsofaCu-Nisulfidedeposi
3、tbasedonthethoroughanalysisoftheon—siteproblems.Acombinedtechniqueofgravityseparation,flotationandmagneticseparationwasfinallyproposed,withwhichvaluablemineralscanbereclaimedfromthecurrentflotationtailings.Keywords:flotationtailings;Cu-Nisulfidedeposit;metalrecovery;desli
4、ming吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司選礦廠日處理銅鎳硫易氧化的富含鐵硫化礦物,導致礦石含泥量較高,其脈化礦礦石1500t,日排放尾礦約1300t,年排放尾礦約石礦物中一般都含有0.1%的鎳。因此,含鎳磁黃鐵礦39萬噸。尾礦庫自1971年投產至今,選礦共排放尾含量高、礦石含泥量高、容易過粉碎是該礦石的主要砂約800萬噸,由于礦石性質影響及工藝條件限制,不特點??杀苊獾貙е虏糠宙嚱饘贀p失到尾礦當中,尾礦庫庫對尾礦庫內尾礦砂進行了多元素分析、物相分析存尾礦平均Ni品位0.3%左右,金屬含量達到1.2萬及篩析,結果分別見表1~3。噸J。為進一步提高選
5、礦鎳金屬回收率,在對浮選尾礦進行充分試驗研究基礎上,對尾礦庫堆存的銅鎳礦表1尾礦多元素分析結果(質量分數)/%石浮選尾礦采用重選.浮選一磁選聯合流程進行二次選別,以充分回收尾礦中的有用礦物。1礦石性質紅旗嶺銅鎳硫化礦礦床類型屬深部巖漿熔離貫人型,主要礦石礦物有磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦及少量紫硫鎳礦,硫化礦物約占礦石總量的20%左右,磁黃鐵礦占硫化物的50%~60%。原礦石主要為種類含量/%分布率/%斜方輝巖一蘇長巖含礦,由于自變作用和熱液作用,斜方輝石等礦物大部分經纖閃石化、滑石化、綠泥石化、絹石化等變成纖閃石、滑石、綠泥石和絹
6、石等,而主要含鎳礦物鎳黃鐵礦和含鎳磁黃鐵礦又是脆性易泥化、①收稿日期:2015—06—16作者簡介:劉緒光(1980-),男,吉林磐石人,碩士,工程師,從事選礦技術研究及管理工作。62礦冶工程第35卷表3尾礦多級別粒度分析結果表4重選精礦浮選試驗結果由表3可以看出,一0.038mm部分含有大量原生礦泥和次生礦泥,主要鎳金屬已單體解離,因其粒度較小,比表面積大,質量輕,又被礦泥包裹,無論用浮選法還是重選法均較難回收。-0.074+0.038mm部分含相2.2重選預選試驗當數量基本單體解離的鎳礦物,但在浮選過程中受礦因尾礦含有大量雜質與工業(yè)垃
7、圾,通過重選工藝泥污染(形成礦泥包裹)的影響,無法與捕收劑作用形可使礦物按照密度進行分級,同時拋出大量細泥及脈成疏水性表面,這部分礦物的粒度適于用重選法回收,石,起到預選及減少礦石處理量的作用心]。試驗流程獲得重選精礦,經再磨后,可用浮選法選出合格精礦產見圖2,結果見表5。品。+0.074mm部分為大部分未單體解離的鎳礦物,未能得到較好的回收,而隨礦漿成為尾礦,這部分礦物可用重選法回收,經磨礦使其充分單體解離后用浮選法回收。2實驗室試驗2.1磁選-浮選聯合試驗重精礦中礦1中礦2針對礦石性質,對該尾礦進行了磁選一浮選試驗,圖2重選可選性試驗
8、流程以考查尾礦砂直接磁選后浮選選別的可行性,試驗流程見圖1,結果見表4。磁一浮聯合流程試驗結果表明,表5重選試驗結果磁選精礦中硫精礦品位及回收率均低于浮選精礦產品,且最終僅得到了鎳品位0.56