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《淺析丁集選煤廠原煤分級篩及輸送帶的改造.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第6期煤質(zhì)技術(shù)2012年11月淺析丁集選煤廠原煤分級篩及輸送帶的改造吳賢軍(淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司丁集煤礦選煤廠,安徽淮南232141)摘要:針對丁集煤礦選煤廠毛煤水分大、原煤分級效果差等問題,對原煤分級篩及原煤輸送帶進行改造,使分級效果達到了預(yù)期目標,并保證了礦井的穩(wěn)定生產(chǎn)。關(guān)鍵詞:選煤廠;分級篩;輸送帶;改造中圖分類號:TD921.3文獻標識碼:B文章編號:1007—7677(2012)06—0071—02AnalysisonthetransformationofrawcoalsizingscreenandconveyorbeltinDingjiCoalPreparation
2、PlantWUXian—jun(CoalPreparationPlantofDingjiMine,HuainanMiningCo.,Ltd.,Huainan232141,China)Abstract:Accordingtothepresentproblems,suchashighmoistureofrun—of—minecoalandbadsizingefectofrawcoal,therawcoalsizingscreenandtheconveyorbeltweretransformedinDingjiCoalPreparationPlant.Throughthetransforma
3、tion,thesizingeffectofrawcoalachievedtheexpectedgoalandthestableproductionofminewasrealized.Keywords:coalpreparationplant;sizingscreen;conveyorbeIt;transformation原煤分級篩分級,2臺原煤分級篩設(shè)計為兩段篩1概況分,第一段篩孔孔徑為13mm,第二段篩孔孔徑丁集煤礦是淮南礦業(yè)集團與上海電力有限公司為150mm,經(jīng)過原煤分級篩后分3個粒度級:小均股成立的淮滬煤電有限公司下屬的一個礦井,丁于13mm、13mm~150mm、大于150m
4、m。小于集煤礦選煤廠是丁集礦井配套建設(shè)的動力煤選煤13mm篩下物進入210號末煤輸送帶,運送到末廠,設(shè)計能力500萬t/a,設(shè)備配套最大能力為煤緩沖倉返洗或進入產(chǎn)品倉配煤;13mm~150mm800萬t。針對主井毛煤水分大,造成原煤分級效粒級進入211號塊煤輸送帶,運至塊煤緩沖倉返果不好,末煤量過小,塊原煤量加大,造成末煤入洗;大于150mm篩上物經(jīng)204號手選輸送帶人工洗量加大,塊原煤輸送帶運力不夠,且加重了煤泥手選后進206號破碎機破碎到小于150mm粒度,水處理系統(tǒng)的難度。在原有基礎(chǔ)上經(jīng)過改造后,分與13mm~150mm粒級一并進入211號輸送帶,級效果有很大改善,輸送帶運力提高
5、。并進入塊煤緩沖倉返洗。根據(jù)原煤的洗選特性,選煤廠洗選工藝為2個由于主井井下條件比較惡劣,受其影響,主井組成部分[]:提升的毛煤含水量一直居高不下,遠遠大于設(shè)計要(1)原煤系統(tǒng)。礦井毛煤首先經(jīng)原煤分級篩篩求,因此致使202號、203號原煤分級篩的分級效分分級,分級粒度為13mm和150mm,篩分車間果急劇下降,從而造成了末煤量減少,塊煤量加設(shè)手選,篩上大于150mm產(chǎn)物破碎至50mm以大。211號輸送帶帶寬為1000mm,運輸能力為下,與13mm~150mm原煤合并進入塊煤系統(tǒng),500t/h,運力顯示不足,直接制約了生產(chǎn)。其工小于13mm篩下物進入末煤系統(tǒng)。藝流程如圖1所示。(2)主洗
6、系統(tǒng)。主洗系統(tǒng)也分為2個子系統(tǒng):礦井毛煤①塊煤重介淺槽分選系統(tǒng):150mm~13mm粒級塊煤進入淺槽系統(tǒng)分選,出精煤和矸石兩種產(chǎn)品;②末煤重介旋流器分選系統(tǒng):13mm~1.5mm小粒級煤進入末煤系統(tǒng),出精煤和矸石兩種產(chǎn)品。210號膠帶211號膠帶211號膠帶2選煤廠原煤車間生產(chǎn)存在的問題廠\\\、/選煤廠自試運轉(zhuǎn)以來,主井毛煤自101號原煤2號末煤倉1號原煤緩沖倉輸送帶運送至原煤車間,經(jīng)過202號、203號2臺圖1工藝流程71第6期煤質(zhì)技術(shù)2012年11月改造前,在生產(chǎn)過程中已經(jīng)出現(xiàn)過1次211號品回收率,降低了入洗比例并減少了洗煤成本,雖輸送帶被壓事故,事故影響時間長達28h之久,然
7、有一定的經(jīng)濟投入,但從整體上來考慮,改造后由于原煤分級篩堵孔而影響礦井的時間累計達200h的效益遠遠大于投入期。左右,且大量末煤帶入洗選系統(tǒng)。生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,從洗煤成本來計算,按末煤不入洗直接配煤裝原煤車間的問題已制約了礦井生產(chǎn)及選煤廠生產(chǎn)。車,1個月主井提煤50萬t。(1)按原來的透篩率約35%計算,則末煤3原煤分級篩及原煤輸送帶改造設(shè)計量為175000t,塊煤量為325000t,洗選成本按礦井毛煤水分高,因而經(jīng)常堵篩孔,透篩率經(jīng)6.4t計,則