丙烯回流泵機械密封故障原因分析.pdf

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1、第44卷第5期當代化工Vo1.44.No.52015年5月ContemporaryChemicalIndustryMay,2015丙烯回流泵機械密封故障原因分析周殿瑩(中國石油撫順石化設(shè)備檢測監(jiān)理研究中心,遼寧撫順113001)摘要:機械密封故障大部分因安裝、使用不當造成的,對設(shè)計缺陷的分析通常被忽視,通過對丙烯回流泵機械密封的故障分析,提出對設(shè)計缺陷的分析方法,改進措施等。關(guān)鍵詞:機械密封;故障;分析中圖分類號:TQ051文獻標識碼:A文章編號:1671—0460(2015)05—1160—03CauseAna

2、lysisofMechanicalSealFailureofPropyleneRefluxPumpZHOUDian-ying(PetroChinaFushunPe~ochemicalEquipmentResearchCenter,LiaoningFushunll3008,China)Abstract:Mostofmechanicalsealfailuresarecausedbyimproperuseorinstallation,theanalysisofdesigndefectsisoftenneglected.

3、Inthispapegthroughanalysisofpropylenerefluxpumpmechanicalsealfailure,ananalysismethodandimprovementmeasuresofdesigndefectswereputforward.Keywords:Mechanicalseal;Failure;Analysis該泵主密封的形式為2CW—CW,為多彈簧平1設(shè)備概況衡型機械密封,動靜環(huán)為碳化硅燒結(jié),表面硬化處1.1丙烯回流泵簡介理,沖洗方案PLAN11;輔助密封平衡型機械密封

4、,丙烯塔回流泵是美國IrITI、生產(chǎn),制造標準為密封液為10"白油,密封沖洗方案為PLAN52+62,API610—2o04。泵的型號為14×16—30B,泵的型密封標準符合API682-2004。式為BB2,額定功率為555.92kW,電機功率6302密封的故障現(xiàn)象及檢查kW,轉(zhuǎn)速l500r/min,吸人壓力1.83MPa,出口壓力2.65MPa,介質(zhì)汽化壓力是1.792MPa,介質(zhì)正常2.1故障現(xiàn)象溫度為41℃,NPSHa6.47M,NPSHr5.53M,正常丙烯的相對密度是0.473,考慮介質(zhì)特性及現(xiàn)場流量

5、1678.2m/h,工作介質(zhì)為丙烯,共兩臺泵,一形式在際、用甲醇試車的現(xiàn)場操作難度大的實際情開一備。況,丙烯回流泵的試泵方案確定用實物料進行試車,1_2機械密封簡介因此在裝置設(shè)備試車期間,介質(zhì)為乙烯、丙烯等輕密封為博格曼美國休斯頓生產(chǎn)的集裝式機械烴泵都沒有試車。密封(見圖1)。2012年10月3日,在A泵首次試運檢查時,發(fā)現(xiàn)在泵人口閥打開后,非驅(qū)動端機封壓力報警,驅(qū)動端機封封液灌白油泄漏,然后就停機更換機封。更換機封后,再加封液灌白油時,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端機封白油泄漏,然后再次更換驅(qū)動端機封。2012年lO月10日,泵廠

6、家在現(xiàn)場指導試運行,發(fā)現(xiàn)前后端機封泄漏嚴重,決定更換前后端機封,拆換機封時發(fā)現(xiàn),機封動靜環(huán)及內(nèi)套損傷嚴重。在泵廠家指導下更換一套機封,試運轉(zhuǎn)時,連續(xù)運轉(zhuǎn)十個小時機封運行良好,但因為軸承箱內(nèi)潤滑油變質(zhì),切換到S泵。圖1機械密封組裝圖Fig.1Assemblydrawingofmechanicalseal2012年10月25日,由S泵切換到A泵時,在收稿日期:2015-03-i2作者簡介:周殿瑩(1966一),男,遼寧撫順人,助理工程師,1990年畢業(yè)于遼寧省石油化工學?;C械專業(yè),研究方向:從事設(shè)備管理工作。E-

7、mail:fec—zh0udy@petrOch1na.com.cn。化工2015年5月密封的偏磨是因為靜環(huán)座變形和泵不對中的共同作端面不能正常工作,導致物料進入泵體后發(fā)生泄漏;用下造成的。又由于泵對中偏差較大,與靜環(huán)座變形疊加,使密(2)沖洗口有過熱現(xiàn)象,說明原設(shè)計的沖洗封端面的外緣呈點接觸,在啟動泵時瞬問產(chǎn)生高溫,量不足,丙烯經(jīng)沖洗孔板節(jié)流后,減壓氣化,造成導致密封面外緣損壞口。密封端面干磨。沖洗的目的是把密封端面產(chǎn)生的通過這臺泵的密封故障分析,認為泵的不對中,摩擦熱、旋轉(zhuǎn)部件產(chǎn)生的攪拌熱帶走,同時沖洗密沖洗管

8、路、表面涂層的問題,對這臺泵而言,只能封面上附著的雜質(zhì)、結(jié)晶物、聚合物等,保證密封影響到密封的使用壽命,但不至于導致泵在進物料的工作條件是在最佳狀態(tài)。由于沖洗的丙烯介質(zhì)時發(fā)生泄漏、在泵啟動時密封損壞。原密封的結(jié)構(gòu),在密封腔中氣化,導致了密封腔的溫度上升、沖洗在組裝上比較方便,同時也降低了成本,但在強度流量下降,使密封的工作條件進一步惡化。上沒有認真核算,出現(xiàn)了失誤。(3)

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