原油處理工藝流程優(yōu)化研究.pdf

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1、原油處理工藝流程優(yōu)化研究董菁張國棟徐屹(中國石油集團工程設(shè)計有限責(zé)任公司北京分公司,北京100000)摘要:原油處理工藝流程優(yōu)化是油田地面工程設(shè)計的關(guān)鍵步驟。油田開發(fā)需要根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和油田產(chǎn)品要求設(shè)置安全、合理、經(jīng)濟的工藝流程。本文針對伊拉克南部某油田項目,結(jié)合分離工藝、電脫工藝以及穩(wěn)定工藝.使用HYSYS軟件模擬原油處理工藝流程,對不同工藝流程方案進行分析比較,優(yōu)選出合適的工藝流程,為此油田地面工程設(shè)計提供指導(dǎo)。關(guān)鍵詞:原油處理;方案比選;工藝優(yōu)化;流程模擬伊拉克地區(qū)原油大多屬于高鹽重質(zhì)油,原油采出水礦化度

2、較高。原油外輸指標(biāo)嚴(yán)格,要求原油水含量40.4%(v),鹽含量≤30m∥L,雷氏蒸汽壓(RVP@38℃)≤10Psi.針對該特點原油,通過使用HYSYS軟件進行工藝流程模擬,結(jié)合分離工藝、電脫工藝和穩(wěn)定工藝的優(yōu)化研究,兼顧生產(chǎn)操作和項目的經(jīng)濟效益,最終確定合適的整體原油處理工藝流程。1分離工藝?yán)碚撋希蛛x級數(shù)越多,儲罐內(nèi)原油收率越高,但過多的增加分離級數(shù),原油收率的增加越來越少,而分離設(shè)備的投資和經(jīng)營費用卻大幅度上升,經(jīng)濟效益下降。在選擇分離壓力時,要按原油組成、集輸壓力條件,經(jīng)相平衡計算后,選擇最優(yōu)分離壓力。筆

3、者通過HYSYS模擬分析流程,推薦采用二級分離的工藝流程,一級分離壓力1.1MPag,二級分離壓力o.3MPag”,此流程原油回收率較高,經(jīng)濟投資較少。2電脫工藝針對伊拉克地區(qū)原油含大量乳化劑及高分子聚合物,油水乳化程度嚴(yán)重的情況,結(jié)合國內(nèi)外先進的電脫水、電脫鹽工藝流程,開展電脫工藝優(yōu)化研究,推薦二級洗鹽+級內(nèi)循環(huán)流程,該流程可降低洗鹽水量、有效提高洗鹽水利用率4】。3穩(wěn)定工藝原油穩(wěn)定是將原油中易揮發(fā)的輕組分脫出,降低原油的飽和蒸氣壓,保證外輸原油飽和蒸氣壓符合要求。推薦采用微正壓閃蒸法”1,脫鹽后原油直接進入穩(wěn)

4、定塔穩(wěn)定,塔頂氣用穩(wěn)定氣壓縮機增壓后與二級分離氣匯合再經(jīng)過一級壓縮機增壓,輸往天然氣處理廠。穩(wěn)定后的原油通過穩(wěn)定增壓泵增壓后與進站原油換熱降溫,然后進入儲罐儲存。該方法的優(yōu)點是可通過調(diào)節(jié)穩(wěn)定塔壓力控制雷氏蒸汽壓,通過調(diào)節(jié)進罐溫度和穩(wěn)定塔溫度控制儲罐不出氣。4原油處理工藝流程綜合以上各章節(jié)對分離、電脫和穩(wěn)定工藝單元的分析,推薦使用兩級分離,兩級脫水,一級常壓穩(wěn)定的工藝處理方案,以此為基礎(chǔ)對整體原油處理工藝進行分析,研究最佳工藝流程方案。通過HYSYS模擬,針對油田原油及采出水物性,最終確定三種工藝處理流程,可以滿足

5、原油處理指標(biāo)。(1)方案一原油進入一級分離器進行油、氣、水三相初步分離,大部分的伴生氣及游離水被分離,分離后原油進入油一油換熱器,與處理合格的熱油進行換熱以回收熱量,并通過導(dǎo)熱油換熱器將原油加熱到90℃。加熱后的原油進入二級三相分離器,再次進行油氣水分離,使原油出口含水小于10%。原油經(jīng)脫水泵增壓后進入電脫水設(shè)備進行脫水。脫水后的原油摻入新鮮水后進入電脫鹽設(shè)備進行脫鹽處理,同時脫出的洗鹽水回摻至電脫水設(shè)備入口,實現(xiàn)預(yù)洗鹽功能。從電脫鹽設(shè)備出來的原油經(jīng)過油一油換熱器降溫后進入脫氣塔進行原油穩(wěn)定,穩(wěn)定壓力為2~5kP

6、ag以滿足原油外輸RVP的要求。穩(wěn)定后的原油進入原油儲罐儲存,最后經(jīng)外輸泵增壓后將合格原油外輸。圖4.1原油處理流程方案一(2)方案二原油進入一級分離器進行油、氣、水三相初步分離,大部分的伴生氣及游離水被分離,分離后原油進入油一油換熱器,與處理合格的熱油進行換熱以回收熱量,并通過導(dǎo)熱油換熱器將原油加熱到90℃。加熱后的原油進入二級三相分離器,再次進行油氣水分離,使原油出口含水小于10%。原油經(jīng)脫水泵增壓后進入電脫水設(shè)備進行脫水。脫水后的原油摻入新鮮水后進入電脫鹽設(shè)備進行脫鹽處理,同時脫出的洗鹽水回摻至電脫水設(shè)備入

7、口,實現(xiàn)預(yù)洗鹽功能。從電脫鹽設(shè)備出來的原油先進入脫氣塔進行原油穩(wěn)定,穩(wěn)定壓力為15kPag以滿足原油外輸RVP的要求,然后進入油一油換熱器降溫后進入原油儲罐儲存,最后經(jīng)外輸泵增壓后將合格原油外輸。48I扎毒髫群2017年03N圖4.2原油處理流程方案二(下轉(zhuǎn)第50頁),c一∞模型得到的管內(nèi)壓強比,c—s模型的結(jié)果稍大。u型管內(nèi)壓降比直管內(nèi)壓降大,這是由于彎管增加了流動阻力,使得壓降增加。2.2溫度分布圖4為用兩種模型模擬直管內(nèi)流體溫度沿軸向變化的曲線。由于初始段管內(nèi)外流體換熱溫差很大,溫度增長梯度很大。隨著管內(nèi)流

8、體溫度升高,溫度增長梯度逐漸減小,曲線趨向平緩,最終達到充分發(fā)展。圖5為用兩種模型模擬u型管內(nèi)流體溫度沿軸向的變化曲線,其變化趨勢與直管內(nèi)的變化趨勢相同。圖4直管內(nèi)流體溫度變化曲線圖5U型管內(nèi)流體溫度變化曲線用關(guān)聯(lián)式計算得到LNG出13溫度比FLUENT模擬結(jié)果低17.74K,相對誤差為6.52%。導(dǎo)致二者計算結(jié)果偏離的原因為:一是所用關(guān)聯(lián)式誤差的影響;二是LNG在管內(nèi)流

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