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1、秦家屯聯(lián)合站原油脫水系統(tǒng)技術(shù)分析及討論姚鵬(中國(guó)石油化工股份有限公司東北油氣分公司四平采油廠,吉林長(zhǎng)春130000)1概況秦家屯聯(lián)合站2000年12月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)原油處理能力為29.2x104t/a,設(shè)計(jì)外輸能力10.98x104t./a,采出水處理能力為2000m3/d,原油庫(kù)存能力為2000llll。-$11分離器原油處理能力400m3/d。目前年處理原油11.58x104t,日處理污水1000—1100m3。2聯(lián)合站原油處理流程分析秦家屯聯(lián)合站分隊(duì)計(jì)量(七棵樹油田和秦家屯油田)工藝流程r1:。瀚辯鬻鬻:破例采油鼠—L辱袖二隊(duì)一七棒糾采曲率峋飛爭(zhēng)髑渤悃☆燜,—‘]”{=:
2、!!摻,}瓤’‘‘-i4I,igl一—爭(zhēng)1也£墊堡』。一與,·‘罾’再木撲礙象生j.吐盤秦家屯油田區(qū)塊來液,加入破乳劑后進(jìn)入2#三相分離器進(jìn)行脫水后進(jìn)人中間罐(圖中l(wèi)#油罐);七棵樹中轉(zhuǎn)站來液進(jìn)入l{}三相分離器進(jìn)行脫水后進(jìn)人好油罐(圖中2#油罐);各隊(duì)拉油通過卸油臺(tái)打油泵進(jìn)入沉降罐,經(jīng)過脫水泵打入秦家屯油田區(qū)塊來液進(jìn)三相分離器管線與秦家屯油田區(qū)塊來液一起進(jìn)入2#三相分離器。3聯(lián)合站原油處理工藝分析聯(lián)合站脫水崗是聯(lián)合站各崗的重中之重,脫水崗的運(yùn)行直接影響到四平采油廠的原油生產(chǎn)和原油銷售。在我們不斷摸索和試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)了一些制約脫水崗生產(chǎn)的因素:3.1分隊(duì)計(jì)量與站庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)空間運(yùn)行之間
3、的矛盾聯(lián)合站運(yùn)行設(shè)計(jì)能力是10萬噸級(jí),2012年已達(dá)到1l萬噸(Et均約300噸),罐運(yùn)行只有3天的空間,脫水崗每天需往污水崗打水約為63lm3,從10月1日至今,El均進(jìn)油332噸,拉運(yùn)液量日均為450噸。脫水泵排量為lln11、污水泵排量為22in3、污水外輸泵25m3。正常運(yùn)行情況下,脫水泵打油處理500m3沉降罐,每處理l米需要約6小時(shí)。如預(yù)原油不合格,需將不合格原油倒人中間罐后經(jīng)脫水泵打油處理,不考慮倒罐時(shí)間,脫水泵處理中間罐每處理1米需要約9小時(shí)。運(yùn)行壓力大,運(yùn)行高峰時(shí)污水泵、脫水泵需要同時(shí)啟動(dòng)兩臺(tái)泵,能耗高泵效低,無備用泵,維修成本增加、能耗增加。如遇倒罐處理,將
4、無法核產(chǎn)。3.2脫水崗日處理原油能力的局限性秦家屯聯(lián)合站目前只有兩臺(tái)三相分離器(七棵樹油田和秦家屯油田),如進(jìn)行分隊(duì)計(jì)量生產(chǎn),每臺(tái)三相分離器El處理原油能力150噸/天,如發(fā)生設(shè)備維修、清罐等作業(yè)無備用三相分離器。三相分離器檢修保養(yǎng)清理時(shí),將嚴(yán)重影響了聯(lián)合站運(yùn)行。3.3工藝流程制約分隊(duì)計(jì)量卸油臺(tái)的油想要進(jìn)入三相分離器進(jìn)行處理有兩個(gè)流程可以實(shí)現(xiàn),一是卸油臺(tái)打油進(jìn)摻水匯管后進(jìn)入三相分離器;二是卸油臺(tái)打油進(jìn)5001113沉降罐再由脫水泵打入三相分離器。卸油臺(tái)打油進(jìn)摻水匯管,只能與秦家屯來油摻在一起進(jìn)入同一臺(tái)三相分離器;由于500I"113打油進(jìn)三相分離器管線與秦家屯油田進(jìn)三相分離器管
5、線共用一條管線,所以秦家屯油田來液和卸油臺(tái)打油無法實(shí)現(xiàn)分開計(jì)量,導(dǎo)致無法對(duì)秦家屯油田進(jìn)行單獨(dú)核產(chǎn)。3.4濕氣對(duì)燃燒器及發(fā)電機(jī)組的影響七棵樹油田來液中含有大量的天然氣,分離器分離出來的濕氣中仍然含有大量的液體,濕氣供給三相分離器燃燒器、采暖爐、摻水爐、發(fā)電機(jī)組燃燒,對(duì)燃燒器及發(fā)電機(jī)組造成很大的損傷,會(huì)造成燃燒不充分,輸氣管線堵塞的情況。3.5三相分離器壓力波動(dòng)對(duì)含水的影響三相分離器理想運(yùn)行壓力在0.25Mpa,進(jìn)液要求穩(wěn)定,波動(dòng)值不能超過進(jìn)液總量的10%,來液壓力不穩(wěn)及打油流量的不穩(wěn)造成三相分離器運(yùn)行壓力波動(dòng)在0.16Mpa一0.40Mpa之間,氣量波動(dòng)大導(dǎo)致三相分離器內(nèi)有水界面
6、不穩(wěn),油水界面低,利于油中含水降低,但不利于水中油珠聚結(jié),會(huì)造成水中含油增高。相反,油水界面高,會(huì)使油相含水升高。壓力過高,使分離器的沉降區(qū)液面下降,破壞油水界面,造成油室、水室液面過低,出13原油含水和污水含油嚴(yán)重超標(biāo),油、水管線竄氣等一系列問題;壓力過低,使分離器內(nèi)油水分離區(qū)原本穩(wěn)定的油水界面被打亂,使水層迅速升高,油層變薄,縮短了原油沉降停留時(shí)間,造成油水分離器油室、水室液面過高,增大油中含水率,嚴(yán)重時(shí)造成氣管線帶油。4聯(lián)合站原油處理工藝規(guī)劃研究針對(duì)前三個(gè)問題,產(chǎn)量的增加,儲(chǔ)存、計(jì)量空間的局限性、工藝流程的局限性。建議增加第二儲(chǔ)油罐區(qū)及新增建三相分離器一臺(tái)。減輕聯(lián)合站的運(yùn)
7、行壓力。同時(shí)恢復(fù)好油罐、中間罐的底水回收裝置,減少倒罐處理含水超標(biāo)原油脫水泵的運(yùn)行壓力,已達(dá)到提高泵效,降低能耗,降低維修成本的目的。針對(duì)濕氣的問題,建議濕氣出口加裝天然氣干燥設(shè)備,以減小對(duì)燃燒器和發(fā)電機(jī)組的損傷,使維修保養(yǎng)周期增長(zhǎng),降低維修保養(yǎng)成本。使得生產(chǎn)穩(wěn)定,效率提高。針對(duì)三相分離器壓力波動(dòng)影響原油含水及污水含油的增高,一方面要解決來液流量的波動(dòng)及打油流量的調(diào)節(jié)來控制三相分離器壓力的平穩(wěn);另一方面要加強(qiáng)崗位操作工人職業(yè)道德教育,提高責(zé)任心,加大巡檢力度,隨時(shí)觀察、調(diào)整分離器的處理液量及