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1、化工設(shè)計(jì)通訊第40卷第6期?64?ChemicalEngineeringDesignCommunications2014年12月蒸汽轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段熱效率低的原因分析熊華敏(中海石油建滔化工有限公司,海南東方572600)摘要:結(jié)合2500t/d甲醇裝置蒸汽轉(zhuǎn)化爐的工藝流程及運(yùn)行狀況,分析與探討蒸汽轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段熱效率低的原因,并制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施。關(guān)鍵詞:蒸汽轉(zhuǎn)化爐;對(duì)流段熱效率;煙氣偏流;過(guò)剩空氣;粉塵;預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑;換熱盤(pán)管+中圖分類(lèi)號(hào):TQ223.121文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1003‐6490(2014)06‐0064‐02CauseofLowThermalEffici
2、encyoftheConvectionSectionintheSteamReformerXIONGHuamin‐(CNOOCKingboardChemicalCo.,Ltd.,DongfangHainan572600,China)Abstract:Basedonthesteamreformerprocessandoperationinthe2500t/dmethanolplant,analyzeanddiscusslowthermalefficiencycauseoftheconvectionsectioninthesteamreformer,andproposetheapp
3、ropriateimprovements.Keywords:steamreformer;thermalefficiencyoftheconvectionsection;gasbiasflow;excessair;dust;pre‐reformingcatalyst;heatexchangecoil中海石油建滔化工有限公司甲醇裝置由原料氣加熱至365℃,然后送往脫硫系統(tǒng),將硫[1]-9DPT設(shè)計(jì),采用低壓甲醇合成技術(shù),以天然脫除到10×10以下;脫硫系統(tǒng)出來(lái)的原料氣氣為原料,設(shè)計(jì)日產(chǎn)2500t精甲醇。裝置投產(chǎn)與蒸汽混合后,經(jīng)E303/2和E303/1加熱至至今已經(jīng)超過(guò)3a,生產(chǎn)
4、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)蒸汽轉(zhuǎn)化爐575℃,然后進(jìn)入預(yù)轉(zhuǎn)化爐,高碳烴轉(zhuǎn)化為輕組對(duì)流段熱效率沒(méi)達(dá)預(yù)期的效果,部分換熱盤(pán)管存分;從預(yù)轉(zhuǎn)化爐出來(lái)的工藝氣流經(jīng)E302/2和在超溫現(xiàn)象,部分工藝氣經(jīng)盤(pán)管加熱后無(wú)法達(dá)到E302/1加熱至630℃,然后送入蒸汽轉(zhuǎn)化爐生設(shè)計(jì)溫度,為保護(hù)超溫盤(pán)管,裝置必須減負(fù)荷運(yùn)成甲醇合成氣。E305為燃燒空氣加熱器,空氣行,影響了產(chǎn)量?,F(xiàn)對(duì)蒸汽轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段熱效率被加熱至379℃,然后送往燒嘴。轉(zhuǎn)化系統(tǒng)流程低的原因作一分析,并尋求相應(yīng)的改進(jìn)措施。示意如圖1。1蒸汽轉(zhuǎn)化爐介紹本裝置蒸汽轉(zhuǎn)化爐采用頂燒式,輻射段爐膛內(nèi)共有448根轉(zhuǎn)化管,分成8排,每排56根;共有144個(gè)燒嘴,分
5、成9排,每排16個(gè)。對(duì)流段煙道氣入口處有8?jìng)€(gè)輔助燒嘴,輔助燒嘴后共有8組換熱器。E303/2和E303/1為高壓蒸汽過(guò)熱盤(pán)管,轉(zhuǎn)化氣廢熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽流經(jīng)兩組盤(pán)管加熱至510℃進(jìn)入高壓蒸汽管網(wǎng);E304為天然氣脫硫加熱器,將圖1轉(zhuǎn)化系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖收稿日期:2014‐05‐12作者簡(jiǎn)介:熊華敏(1984-),男,湖南永州人,化工工藝工程師,中海石油建滔化工有限公司工藝技術(shù)監(jiān)督。第6期熊華敏:蒸汽轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段熱效率低的原因分析?65?前后的煙氣溫度分布很均勻,E303/2換熱效率2蒸汽轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段存在的問(wèn)題差不是由煙氣溫度分布不均造成的。對(duì)流段熱效率較差,與設(shè)計(jì)工況不符。主要3
6、.2過(guò)??諝獾挠绊懕憩F(xiàn)為對(duì)流段出口的排煙溫度偏高、E304和在實(shí)際的燃燒過(guò)程中,由于燒嘴結(jié)構(gòu)造成的E305進(jìn)口的煙氣溫度偏高、預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口工藝空氣和燃料混合不均和轉(zhuǎn)化爐爐體的漏氣等因氣溫度偏低、蒸汽轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度偏低。素,實(shí)際進(jìn)入的空氣量比理論空氣量要多,實(shí)際對(duì)流段排煙溫度高造成E305超溫、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速空氣量與理論空氣量的比值稱(chēng)為過(guò)??諝庀禂?shù)。高和振動(dòng)大、透平軸頭泵安全閥頻繁啟跳等問(wèn)過(guò)剩空氣系數(shù)過(guò)小,則燃燒不完全,浪費(fèi)燃料,題,影響了設(shè)備的安全運(yùn)行;為保護(hù)設(shè)備,裝置甚至造成二次燃燒;過(guò)??諝庀禂?shù)大,可以使燃必須減負(fù)荷運(yùn)行,影響了產(chǎn)量。預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口和料完全燃燒;過(guò)剩空氣系
7、數(shù)過(guò)大,則會(huì)使煙氣攜蒸汽轉(zhuǎn)化爐入口工藝氣溫度偏低,造成蒸汽轉(zhuǎn)化帶的熱量增多,降低轉(zhuǎn)化爐的熱效率,造成對(duì)流爐的燃?xì)庥昧吭黾?,增加了能耗。段出口煙氣溫度上漲。本裝置過(guò)??諝庀禂?shù)設(shè)計(jì)值約1.09,而實(shí)際值比設(shè)計(jì)值稍高,對(duì)對(duì)流段3轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段熱效率差的原因分析熱效率有一定的影響,但不會(huì)是造成對(duì)流段熱效3.1煙氣偏流的影響率低的主要原因。煙氣偏流一般是指煙氣的流量、成分和溫度3.3粉塵的影響分布不均。其中,煙氣溫度分布不均是造成對(duì)流轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行一段時(shí)間后,對(duì)流段換熱盤(pán)管的傳熱效率下降的重要原因。將對(duì)流段各組換熱器翅