熱連軋廠高壓水除鱗泵組節(jié)能改造及系統(tǒng)優(yōu)化研究應用.pdf

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1、冶金/礦山通用機械I警m、GMin、ietⅡnHrgicni&M確eIHdHstn、l熱連軋廠高壓水除鱗泵組節(jié)能改造及系統(tǒng)優(yōu)化研究應用濟南鋼鐵集團檢修公司(山東250101)李玉峰【摘要】濟鋼熱連軋生產線除鱗泵站能耗大,除鱗壓力低,氧化鐵皮清除不徹底,設備故障率高,制約生產的穩(wěn)定運行。通過對高壓水除鱗泵組進行節(jié)能改造,對除鱗箱、除鱗集管及管路進行優(yōu)化,降低了能源消耗,提高了除鱗效果,保證了鋼板表面質量。【關鍵詞】高壓水除鱗優(yōu)化節(jié)能效果一、前言濟鋼熱連軋廠從加熱爐出來的連鑄板坯,由爐后高壓水除鱗箱去除一次氧化鐵皮后,經(jīng)輥道運

2、輸?shù)酱周垯C前,經(jīng)粗軋高壓水除鱗后,由粗軋機可逆軋制3~5道次,軋制成厚度為28~40mm的中間坯,經(jīng)精軋高壓水除鱗后,再進入Fo~F6精軋機組軋制成厚度1.5~19mm、寬度900~1550mm的成品帶鋼。高壓水系統(tǒng)的除鱗效果,對成品帶鋼的表面質量和合格率起著決定性的作用。二、熱連軋廠高壓水除鱗系統(tǒng)存在的問題熱連軋廠高壓水除鱗泵組分為兩套系統(tǒng),老系統(tǒng)與軋線同步建設投用,泵組為重慶水泵廠產品,依靠增速機提速,運行模式為2開1備,在軋制節(jié)奏較快時,板坯除鱗壓力較低,效果較差。公司于2007年對高壓水除鱗泵組進行了擴容改造,新建

3、了一套新系統(tǒng),新系統(tǒng)由濟鋼國際工程公司和營口流體設備公司進行設計施工,泵組為沈陽格瑞德泵,依靠液力偶合器進行升降速,運行模式為2開1備,專供精軋除鱗,老系統(tǒng)則專供爐后和粗軋除鱗。兩套系統(tǒng)投用后,各個除鱗點的壓力均可達到19MPa以上,基本保證了鋼板的除鱗效果,有利于新產品的開發(fā)。但在系統(tǒng)運行中,由于兩套系統(tǒng)不兼容,導致了能源的浪費,同時粗除鱗系統(tǒng)泵組故障頻發(fā),輸出壓力降低,備件及維修費用增加,嚴重制約了生產的穩(wěn)定運行。主要體現(xiàn)在如下方面。1.粗除鱗泵組能耗高,高壓水溢流量大熱連軋廠粗除鱗泵組由電動機、增速器和離心泵等組成,

4、離心泵額定壓力為20MPa,經(jīng)過多年運行后,供水壓力最高到18.5MPa,不能滿足高強度鋼除鱗需要;因為離心泵一直以額定高速高壓運行,耗電量較大,而且對設備磨損大,管路沖擊大。據(jù)統(tǒng)計,2011年度熱連軋廠耗電總量為1.69x108kw-h,高壓水除鱗泵組耗電量為4.75×107kw-h,占全廠耗電總量的28%,其中粗軋機泵組單臺年耗電量約為14×107kw.h。爐后粗除鱗集管和粗軋機除鱗集管瞬時用水量合計為682m3/h。3臺粗除鱗泵組2開1備,每臺離心泵流量350m3,ll,2臺泵組供水量700m3/h,當兩點同時除鱗時

5、,系統(tǒng)供水處于平衡狀態(tài)。由于除鱗時間約為生產時間的一半,即便不除鱗,泵組也以額定流量運行,高壓水通過最小流量閥直接排到?jīng)_渣溝內,所以l/2的高壓水被白白浪費掉。2.兩套除鱗系統(tǒng)不兼容粗除鱗泵組供水壓力最高18.5MPa,精除鱗泵組供水壓力最高23MPa,粗除鱗管路和精除鱗管路由于壓力:Ⅲ蚴:期僦1652014年第12期wmv.e蜘x.comV、,GMinMdntlHrgical&MinelndHst堪不同,兩套高壓水管路互相獨立,粗除鱗外供高壓水和精除鱗外供高壓水不能實現(xiàn)相互補充。由于壓力不同,泵組不能互相備用,根據(jù)生產需

6、要兩系統(tǒng)均為2開l備,共4開2備,不但能耗高,設備維護量大,還造成備件及維修費用增加。若其中一套系統(tǒng)出現(xiàn)故障停機時,另一套系統(tǒng)無法單獨滿足現(xiàn)場生產需要。3.爐后粗除鱗箱結構不合理爐后除鱗箱是生產線投產時制造的設備,由于工作性質及工況條件的原因,除鱗箱運行至今已經(jīng)存在許多問題,主要體現(xiàn)如下。1)由于集管高度限制,若板坯厚度變化則影響除鱗效果。2)由于高壓水及氧化鐵皮的長期侵蝕除鱗箱老化嚴重,造成氧化鐵皮及除鱗水外泄。3)上集水管固定,若粗軋機中間坯翹頭時進入除鱗箱會撞擊上集管。而且經(jīng)過測算,除鱗噴嘴的打擊力僅有0.89N/m

7、m2,經(jīng)常導致板坯除鱗不干凈,尤其在組織生產J55、x70系列的品種鋼、SPHC系列的薄規(guī)格鋼種時,除鱗不凈問題尤為突出,為了減少因表面氧化鐵皮殘留引起的質量缺陷,不得不把這些除鱗不凈的板坯回爐,造成能源浪費及生產效率低下。4.粗軋機前高壓水管及集管設計不合理,除鱗效果差粗軋機前除鱗管徑為DNloomm,除鱗時所需總水量為271.5m3/h,水流速度約9.6IIl,s。在集管的設計中,為了保證供水量及壓力,要求水流速度不得大于5州s,而且噴射閥的設計流速也要小于5IIl/s。由于水流速度嚴重超標,對管路沖刷嚴重,管路的維修

8、更換量加大。除鱗效果與集管的工藝布置有很大影響,包括集管距離板坯表面的高度,噴嘴的數(shù)量、流量和噴射角等,以上因素的設計不合理導致粗軋機除鱗集管的噴嘴搭切量不合適,打擊力小,在軋制過程中易造成條狀氧化鐵皮的殘留,嚴重影響產品表面質量和合格率,造成質量差異,殘留的氧化鐵皮也會加速軋輥的磨損,降低軋輥的使用壽

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