“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx

“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx

ID:52548595

大?。?5.30 KB

頁(yè)數(shù):3頁(yè)

時(shí)間:2020-03-28

“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx_第1頁(yè)
“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx_第2頁(yè)
“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx_第3頁(yè)
資源描述:

《“無(wú)人工廠”里的“智能制造”.docx》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、“無(wú)人工廠”里的“智能制造”——長(zhǎng)虹模塑生產(chǎn)線上難見(jiàn)人影數(shù)千平方米的車間里,機(jī)器轟鳴,幾十臺(tái)機(jī)床正源源不斷、有條不紊地生產(chǎn)著各種模塑產(chǎn)品,除了偶爾有一兩個(gè)工作人員在更換模具外,偌大的車間里很難再見(jiàn)到人影。每個(gè)巨型的機(jī)身上都有一塊巴掌大的電子屏,機(jī)床上所有的生產(chǎn)數(shù)據(jù),都可以在這上面進(jìn)行顯示和搜索?! q末年初,記者來(lái)到位于高新區(qū)的長(zhǎng)虹模塑科技有限公司塑料四廠注塑車間,吃驚地發(fā)現(xiàn),以往在科幻片中才見(jiàn)過(guò)的“無(wú)人工廠”,原來(lái)真有其事?! 】床灰?jiàn)的“巨手”  車間里只見(jiàn)機(jī)器不見(jiàn)人,但記者卻明顯地感覺(jué)到有一雙“巨手”在操縱著這一切,讓無(wú)

2、人的生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)得比有人時(shí)更流暢?! ∵@雙“巨手”是什么?它從何而來(lái)?車間注塑工藝產(chǎn)品經(jīng)理王志剛說(shuō):“這就是我們由信息化支撐的智能制造?!薄耙郧吧a(chǎn)線上大部分工作都要靠人工完成,需要的人手多,效率還很低?!避囬g負(fù)責(zé)人潘秋華告訴記者。潘秋華的辦公室位于車間的一角,正對(duì)著注塑生產(chǎn)線。兩三年前,他每次走出房門(mén),就能看見(jiàn)生產(chǎn)線上無(wú)數(shù)忙碌的工人;而現(xiàn)在,他的視野范圍內(nèi)就只剩下自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器,在空曠的廠房中默默地運(yùn)轉(zhuǎn)?! ‘a(chǎn)品經(jīng)理王志剛從專業(yè)的角度,津津樂(lè)道地向記者介紹他們的“智能制造”:在實(shí)現(xiàn)信息化之前,塑料四廠生產(chǎn)車間的相關(guān)數(shù)據(jù),全部

3、依靠人工收集、錄入、分析、整理,最后再交給后端進(jìn)行處理。而現(xiàn)在,從生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)、設(shè)備、模具、再到成品庫(kù),整個(gè)過(guò)程都與后端平臺(tái)達(dá)到實(shí)時(shí)共享,產(chǎn)品過(guò)程追溯和管控因此一目了然。甚至每一件產(chǎn)品的質(zhì)量狀況,也在生產(chǎn)過(guò)程中就能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),不會(huì)再像以前那樣直到產(chǎn)品出爐了,才知其質(zhì)量好壞,由此也極大地降低了原料的廢損?!艾F(xiàn)在我們的生產(chǎn)速度提高了50%,產(chǎn)品合格率達(dá)到了90%以上?!蓖踔緞傋院赖卣f(shuō),“人手卻反而比以前少多了,原先80多個(gè)人的一個(gè)班,現(xiàn)在只需要30來(lái)人?!薄 」と藗兊南矏偂 ∩a(chǎn)線上難見(jiàn)人影,那么“僅存”的工人們到哪里去了呢

4、?王志剛說(shuō):“在二樓,現(xiàn)在生產(chǎn)線上不怎么需要人了,工人基本上都集中在二樓的集中處理區(qū),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最后的驗(yàn)收入庫(kù)?!庇谑?,記者跟隨著這位意氣風(fēng)發(fā)的產(chǎn)品經(jīng)理,來(lái)到了二樓。比起一樓的生產(chǎn)車間來(lái),二樓的集中處理區(qū)顯得更空曠、干凈和安靜。10幾位員工正在對(duì)生產(chǎn)線上輸送上來(lái)的各種產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè),一位女工一邊忙一邊告訴記者:“以前上班時(shí),我們都守在一樓的車間里,過(guò)道窄,噪音大,又悶熱,稍不注意還會(huì)出現(xiàn)安全事故,那時(shí)候上班是種折磨?,F(xiàn)在我們不用再擠在機(jī)床前了,都在二樓上班,你看這里這么干凈漂亮,沒(méi)噪音,還有中央空調(diào),現(xiàn)在上班成了一種享受。這是

5、以前我們想都不敢想的!”  另一位工人也忍不住表達(dá)著內(nèi)心的喜悅:“現(xiàn)在,我們?cè)僖膊粫?huì)夏天熱得滿身大汗,冬天凍得手打哆嗦了!”  潘秋華告訴記者:“這些生產(chǎn)線上的工作,都特別繁重、重復(fù),沒(méi)有人愿意在這種環(huán)境惡劣、勞動(dòng)強(qiáng)度大的工作環(huán)境中長(zhǎng)時(shí)間待下去,而且現(xiàn)在90后員工對(duì)工作環(huán)境和生產(chǎn)崗位要求越來(lái)越高,我們只有通過(guò)自動(dòng)化及環(huán)境的改善來(lái)留住人才、留住員工。”他說(shuō),通過(guò)自動(dòng)化和環(huán)境的改造,塑料四廠一線員工流失率已大大降低?! ¢L(zhǎng)虹特色的“智能制造”  互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代給傳統(tǒng)的制造企業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊,為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),長(zhǎng)虹積極轉(zhuǎn)型,圍繞“智能戰(zhàn)

6、略”努力構(gòu)建新的能力平臺(tái),用信息化支撐的“智能制造”也應(yīng)運(yùn)而生?! ?jù)介紹,長(zhǎng)虹模塑科技有限公司塑料四廠是長(zhǎng)虹實(shí)行智能制造的試點(diǎn)單位。從2013年5月塑料四廠全面推行信息化后,目前該廠的信息化打造已初步完成。  以信息化為支撐的智能化系統(tǒng)管理平臺(tái)的搭建推廣,在原本孤立的機(jī)床間建起了無(wú)形的通道,生產(chǎn)流程中每個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)都在這些通道中實(shí)時(shí)流通,在后端平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交匯。因此,原本嘈雜擁擠的車間里不再需要工人全天候監(jiān)控,貫穿整個(gè)生產(chǎn)線的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以在后端平臺(tái)進(jìn)行追溯和監(jiān)控,產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),塑料四廠也因此升級(jí)為真正的“無(wú)人工廠”。

7、“川內(nèi)像這樣把所有環(huán)節(jié)融合到同一系統(tǒng)進(jìn)行智能管控的,只有長(zhǎng)虹一家?!蓖踔緞傋院赖馗嬖V記者。如今長(zhǎng)虹旗下的許多公司,都已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入智能制造時(shí)期,隨著長(zhǎng)虹智能戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),未來(lái)長(zhǎng)虹將有越來(lái)越多的“無(wú)人工廠”出現(xiàn)。

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫(huà)的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無(wú)此問(wèn)題,請(qǐng)放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫(kù)負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對(duì)本文檔版權(quán)有爭(zhēng)議請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無(wú)法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請(qǐng)聯(lián)系客服處理。