數(shù)控落地銑鏜床滑枕撓度補償控制形式的改進及調(diào)試.pdf

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1、2014年4月機床與液壓Apr.2014第42卷第8期MACHINETOOL&HYDRAULICSVo1.42No.8DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2014.08.043數(shù)控落地銑鏜床滑枕撓度補償控制形式的改進及調(diào)試劉志友(齊重數(shù)控裝備股份有限公司,黑龍江齊齊哈爾161005)摘要:針對數(shù)控落地銑鏜床滑枕行程大而產(chǎn)生的撓度變形問題,采用改進液壓控制、電氣反饋裝置及電氣控制等措施,提高了滑枕低頭補償?shù)木燃盎硪苿訒r的補償反應(yīng)速度。該技術(shù)提高了數(shù)控落地銑鏜床滑枕的穩(wěn)定性。關(guān)鍵詞:s7.300PLC;銑鏜床;滑枕撓度補償中圖分類號:TG53;TG54文獻

2、標識碼:B文章編號:1001—3881(2014)8—135—3目前在機械制造行業(yè),大型數(shù)控落地銑鏜床主軸在鏜箱上,將導(dǎo)軌固定在活塞與鋼絲繩聯(lián)接支架上,直徑在260mm及以上,滑枕和鏜箱質(zhì)量大、相對結(jié)中間采用軸承杠桿臂聯(lián)接,通過編碼器的旋轉(zhuǎn)角度直構(gòu)剛性差,尤其主軸箱在工作過程中,銑鏜軸及滑枕接反映油缸的位置實際值,西門子CNC系統(tǒng)將反饋從主軸箱中伸出的距離比較大,從而使主軸工藝系統(tǒng)裝置提供的實際值傳送給PLC直接控制油缸位置,在加工過程中剛性變差,造成理論與實際重心值偏差可有效防止中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差對補償精度的不良影增大J。為補償受滑枕伸縮產(chǎn)生的主軸箱重心偏響,并有利于監(jiān)控補償

3、效果,當補償未到位時及時提移,普遍采用液壓缸對主軸箱理論與實際重心值產(chǎn)生醒操作者,并自動做出保護措施。的偏差進行補償?shù)慕Y(jié)構(gòu),但液壓控制部分無一例外地全部采用進口比例閥控制方式,在實際應(yīng)用中存在諸多弊端,如:補償響應(yīng)速度慢“、開環(huán)控制、系統(tǒng)重復(fù)精度低,比例閥控制系統(tǒng)成本過高并且容易受油液溫度及清潔度的影響,發(fā)生故障時不易察覺等。文中對該結(jié)構(gòu)的控制形式進行了徹底的改進,以某公司為青島海西重工生產(chǎn)的FMBI26X120X60L-NC數(shù)控落地鏜為例,該臺機床主軸直徑260mm,滑枕行程1600mm,通過改進提高了系統(tǒng)補償精度和穩(wěn)定性,同時降低生產(chǎn)及維修成本,以保證滑枕移動母線與立柱移動

4、母線的垂直度在規(guī)定范圍內(nèi),保證整機的加工精度要求。文中介紹的方案經(jīng)該設(shè)備長期使用驗證,已完全解決了這項技術(shù)難題。1主軸箱平衡補償系統(tǒng)的補償結(jié)構(gòu)及檢測和反圖1落地銑鏜結(jié)構(gòu)示意圖饋裝置如圖1所示,滑枕伸出時受其自重影響,使其產(chǎn)生向下彎曲變形產(chǎn)生進度誤差。以上述機床為例,實測滑枕伸出1600mm時變形量在0.45mm左右,數(shù)控落地銑鏜床的軸與y軸的垂直度精度(即滑枕水平方向與立柱垂直方向的垂直度)為一項最基本的幾何精度要求,嚴重影響著該機床的加工精度,該項精度的補償需要有良好的定位精度、快速的響應(yīng)和跟隨性,使軸在靜止、運動的狀態(tài)下有一個高精確的水平定位精度,使機床幾何精度保持在最佳狀

5、態(tài)。如圖2所示,采用絕對值編碼器將其用支架固定圖2油缸測量反饋裝置圖收稿日期:2013—02—19作者簡介:劉志友(1981一),男,大專,助理工程師,長期從事于重型機床的制造、安裝、調(diào)試及改造。E—mail:zyliu1981@163.tom。·136·機床與液壓第42卷2液壓控制系統(tǒng)的改進和A口增加兩個節(jié)流閥用以減小切換動作時的沖擊;對補償油缸的液壓控制方式進行了徹底的改進,同時將油缸的行程加大,由原來的80mm增加到改如圖3所示。將原比例減壓閥取消,用ATOS生產(chǎn)的造后的120mm,以提高補償量,減少故障概率及維方向控制閥代替原有的比例減壓閥,并在回油T口修成本。三位換向

6、閥比例閥PPTT補償油缸補償油缸(a)改進前(b)改進后圖3改進前和改進后液壓控制系統(tǒng)示意圖3電氣控制及程序設(shè)計OUT34::.2西門子s7-300是一種功能非常強大的PLC系0UrI35::M2.1統(tǒng),通過PLC對軸與Q軸(補償油缸活塞移OU,I’36:=DB63.DBW22動)絕對位置的讀取和監(jiān)控,將軸絕對位置值作IO37:=P#DB63.DBX18.0DWORD1為補償?shù)膮⒖贾担ㄟ^系統(tǒng)PLC的運算,將控制信IO38:=P舟DB63.DBX4.0DWORD1號轉(zhuǎn)化為誤差脈沖量輸出到PLC的輸出口,驅(qū)動方IO39:=向閥的開閉及換向,控制補償油缸的絕對位置。為防NOP0止操

7、作人員誤操作,特編寫電子鎖程序。編寫專用平衡油缸補償量手動調(diào)整控制程序,方便操作者在補償電子鎖程序:精度不理想時調(diào)整補償量,調(diào)節(jié)結(jié)束后自動保存新補償值,并為常用調(diào)整參數(shù)、多附件頭補償表預(yù)留接口AL31.0方便調(diào)試。在程序中監(jiān)控補償響應(yīng),在實際補償值未A(達到設(shè)定值時觸發(fā)報警,提示操作者查找原因。在調(diào)OI21.6試主軸箱平衡補償系統(tǒng)前,應(yīng)首先保證各部件相關(guān)幾0M9.1何精度合格。調(diào)試中兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性、超調(diào)量與穩(wěn))態(tài)精度。FPM9.0主程序:Ls5T#800MSANM2.1SET19ANM2.

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