廟平_15井復(fù)雜淺層水平井鉆井技術(shù)

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1、工程技術(shù)廟平-15井復(fù)雜淺層水平井鉆井技術(shù)劉 鵬 甘肅省玉門油田作業(yè)公司工程技術(shù)科玉門 735200張培強(qiáng) 甘肅省玉門油田作業(yè)公司D12866鉆井隊(duì) 玉門 735200摘要:總結(jié)分析了玉門老君廟背斜M油藏頂部區(qū)的淺層水平井廟平-15井(完鉆井深792.94m,垂深473.48m;水平位移423.74m,水平段長189.18m)的井眼軌跡控制技術(shù)及鉆遇復(fù)雜的處理方法和措施,為運(yùn)用水平井技術(shù)增大油井泄油面積,提高單井產(chǎn)能,開發(fā)M油藏剩余油和為該區(qū)域的優(yōu)質(zhì)快速鉆水平井積累了經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵詞:水平井 井眼軌跡 滑動鉆進(jìn) 定向鉆進(jìn)廟平-15井是玉門老君廟油田M油藏頂部區(qū)的

2、一口開M2為辨狀河流相,其中M1以細(xì)砂巖為主,分選好,M2以細(xì)、發(fā)水平井,該井位于酒西坳陷老君廟油田B179井160°25m中砂巖為主,分選較好,泥質(zhì)含量低;M3為沖積扇相,以含砂處,鉆探目的是運(yùn)用水平井技術(shù)增大油井泄油面積,增加單井中粗砂巖為主,分選差,泥質(zhì)含量高??刂苾α?,提高單井產(chǎn)能,增加老油田產(chǎn)油量,利用水平井優(yōu)設(shè)計(jì)斜深為790.96m,設(shè)計(jì)垂深為470m,A點(diǎn)靶前位移勢開發(fā)M油藏剩余油。237.75m,B點(diǎn)水平位移426.7m,水平段長188.95m,設(shè)計(jì)方位209.49m。中靶要求:軌跡上下擺動不超過3m,A、B靶水平一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方向靶寬各5m,

3、設(shè)計(jì)靶點(diǎn)數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)鉆數(shù)據(jù)修正。1.地質(zhì)設(shè)計(jì)2.鉆井工程設(shè)計(jì)廟平-15井鉆探目的層為M層,該層砂體分布連續(xù)穩(wěn)定,井身剖面設(shè)計(jì)為直-增-穩(wěn)-增-穩(wěn)五段制中長曲率為正韻律沉積,自上而下由M1、M2、M3三個小層組成。M1、半徑水平井。剖面設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。表1 廟平-15井剖面設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)站點(diǎn)測深(m)井斜(°)方位(°)垂深(m)側(cè)平移(m)東(m)北(m)閉合距(m)閉合方位(°)物退度(°/30m)KOP240.000.000.00240.000.000.000.000.000.000.00EOB523.5575.61207.67448.13161.47-74.9

4、8-143.00161.47207.678.00EOD558.8475.61207.67456.90195.65-90.86-173.28195.65207.670.00a601.4987.88211.35463.01237.75-111.62-209.92237.75208.009.00b790.9687.88211.35470.00426.70-210.13-371.62426.91209.490.003.井深結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)二、鉆遇復(fù)雜及處理過程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)見表2。1.一開表層井漏表2廟平-15井鉆井結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)該井于2008年3月19日8:00搬遷,3月22日20:

5、00用鉆頭尺寸鉆達(dá)設(shè)計(jì)(m)套管尺寸套管下深(m)水泥返高(m)開次Ф444.5mm×3A鉆頭一開鉆進(jìn),鉆至井深9.27m泥漿失返。(mm)設(shè)計(jì)實(shí)際(mm)設(shè)計(jì)實(shí)際設(shè)計(jì)實(shí)際一開444.54036339.735.02地面地面用復(fù)合堵漏劑調(diào)配高粘堵漏泥漿循環(huán)入井,靜沉3h后試循二開311350373.56244.5372.62地面地面三開216790.96792.94139.7786.88地面地面環(huán),泥漿無返出。23日6:00再次用復(fù)合堵漏劑調(diào)配高粘泥漿160SCIENCE&TECHNOLOGYFORDEVELOPMENTEngineeringTechnolog

6、y注入井內(nèi),靜沉4h后試循環(huán),泥漿仍然無返出。23日12:30鉆井參數(shù):鉆壓5~20kN,轉(zhuǎn)速50~85r/min,排量33用水泥5t配密度1.85g/cm的水泥漿4m注入井內(nèi)封漏,候30~35L/s,泵壓1~2MPa。3凝4h后試鉆,堵漏不成功。18:30再次注入密度1.85g/cm的一開采用輕鉆壓開鉆,保證井眼開直,堅(jiān)持每鉆進(jìn)3~4m3水泥漿1m封漏,候凝4h后試鉆,堵漏成功。劃眼一次,并嚴(yán)格控制劃眼速度。由于表層裂縫性漏失嚴(yán)重,3月24日4:00鉆至井深16.42m,再次發(fā)生漏失,采用復(fù)在保證井下鉆具安全的同時(shí),采用單泵小排量、低鉆壓強(qiáng)行鉆合堵漏劑調(diào)配

7、高粘泥漿隨鉆堵漏的方法強(qiáng)鉆至井深31.63m進(jìn),最大限度防止沖垮或蹩漏地層。一開鉆完,迅速下表層套3泥漿失返,再次用復(fù)合堵漏劑調(diào)配高粘泥漿20m循環(huán)注入井管封固惡性漏失井段,為后續(xù)水平井工作做好準(zhǔn)備。內(nèi)堵漏,靜沉2h后試循環(huán),堵漏無效。然后調(diào)配密度1.87g/2.二開直井段(35.02~202m)33cm的水泥漿8.5m注入井內(nèi)封漏,候凝4h后,鉆塞完試循環(huán),鉆具組合:311.mm鉆頭+203mm無磁+203mm鉆挺漏失降低。25日8:00下Ф444.5mm×3A鉆頭加一開鉆具組+310mm扶正器+203mm鉆鋌+177.8mm鉆鋌+159mm鉆鋌合,采用復(fù)

8、合堵漏劑調(diào)配高粘泥漿隨鉆堵漏的方法,邊補(bǔ)漿邊+127

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