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1、錦綸一6生產(chǎn)廢水的處理 某集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品為錦綸簾子布、簾子線,其主要原料為己內(nèi)酸胺聚合物。 廢水主要來源于聚合切片的革取廢水。革取廢水經(jīng)單體回收處理,剩下少量己內(nèi)酷胺單體沒有回收價(jià)值。廢水中的主要污染物為己內(nèi)酚胺及其分解產(chǎn)物。每噸簾子布產(chǎn)生45t廢水,日排放量為6000t/d,根據(jù)環(huán)境部門的要求,廢水處理應(yīng)達(dá)到GB8978-1996(1999年修改)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),處理后廢水達(dá)標(biāo)排放。1廢水水量、水質(zhì) 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,廢水的水量、水質(zhì)見表1。表1廢水的水量、水質(zhì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)水量/(m3·d-1)6000pH值6~7ρ(BOD5)/(mg·L-1)500~1000ρ(CODcr)
2、/(mg·L-1)1000~2000ρ(NH3-N)/(mg·L-1)10~20ρ(己內(nèi)酰胺)/(mg·L-1)300~500 錦綸廢水水量。水質(zhì)有如下特點(diǎn): ①由于錦綸廢水不是連續(xù)排放,水質(zhì)隨時(shí)間變化而變化?! 、趶U水主要來源于聚合切片的革取廢水,由于己內(nèi)酰胺極易分解,在生物降解過程中轉(zhuǎn)化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,成為本工程處理的難點(diǎn)和重點(diǎn)之一。2處理工藝及設(shè)計(jì)參數(shù)2.1處理工藝 通過對(duì)生產(chǎn)裝置和廢水水質(zhì)調(diào)查,選用前置反硝化的生物脫氮工藝,處理工藝流程見圖1。 廢水匯集在調(diào)節(jié)池,然后由柬提升至水解酸化池,該池同時(shí)接納部分回流污泥。在兼氧、缺氧條件下,通
3、過水解和產(chǎn)酸菌的作用使廢水中復(fù)雜高分子或難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子簡單有機(jī)物,提高了有機(jī)物生化性能。然后廢水進(jìn)人反硝化池。反硝化池中設(shè)置有軟性填料,通過棲息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流廢水中的NO2-,NO3-轉(zhuǎn)化為N2,從而達(dá)到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,反硝化池中的反硝化菌可以用進(jìn)水中的有機(jī)物為碳源,無需再外加碳源。A,B,C工藝曝氣池是由東華大學(xué)開發(fā)的一種好氧生物反應(yīng)池,該反應(yīng)器將污泥負(fù)荷分為高負(fù)荷、一般負(fù)荷和低負(fù)荷3個(gè)區(qū)間串聯(lián)運(yùn)行,可以結(jié)合脫碳和硝化的設(shè)計(jì)要求,確定A,B,C各段的停留時(shí)間。A,B,C曝氣池不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥
4、膨脹并減少了剩余污泥量,甚至在工程系統(tǒng)的運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)污泥的“零排放”。A,B,C曝氣池出水進(jìn)入沉淀池,實(shí)現(xiàn)泥水分離,污泥一部分回流至A,B,C曝氣池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥進(jìn)行濃縮干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分達(dá)標(biāo)排放。2.2A,B,C工藝簡介 污泥負(fù)荷Fw與污泥容積指數(shù)Is,v的關(guān)系曲線見圖2?! 「鶕?jù)圖2曲線確定處理參數(shù)。為控制污泥膨脹和提高系統(tǒng)處理效率,曝氣池設(shè)計(jì)為A,B,C3段處理系統(tǒng),使運(yùn)行落實(shí)在圖2曲線中a~a’段、b~b’段、C~C’段,既能使有機(jī)物在反應(yīng)系統(tǒng)中迅速徹底代謝,又能使污泥保持良好性能?! 段:高負(fù)荷
5、區(qū),Is,v可控制在200以下,一般不會(huì)產(chǎn)生污泥膨脹?! 段:一般負(fù)荷區(qū),選擇在減速增殖期,為維持這一數(shù)值,宜用回流污泥量進(jìn)行控制?! 段:低負(fù)荷區(qū),選擇污泥處于內(nèi)源代謝呼吸期?! 段不回流污泥,而在其中設(shè)置填料,廢水從B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜與活性污泥雙重作用下凈化,F(xiàn)/M比值大大降低。微生物處于內(nèi)源呼吸期,周圍營養(yǎng)源已無法滿足生物膜和活性污泥中細(xì)菌需求.此時(shí),部分細(xì)菌在好氧條件下衰亡,分解成營養(yǎng)料供應(yīng)活著的微生物,達(dá)到了污泥減容化?! ≡贏,B,C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有機(jī)物以最大速率轉(zhuǎn)化為污
6、泥;B,C2段污泥合成比A段低得多2.3主要構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù) ?、僬{(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護(hù)高度03m,停留時(shí)間12h?! 、谒馑峄赜行莘e3000m3,2座,有效水深4.7m,保護(hù)高度0.3m,停留時(shí)間24h?! 、鄯聪趸赜行莘e6000m3,1座,停留時(shí)間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d?! 、芷貧獬胤諥,B,C3段,各段的停留時(shí)間分別為2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的實(shí)際有效容積分別為630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實(shí)際總供氣量51
7、~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]?! 、菸勰嗷亓鞅?組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚(yáng)程H=10.5m,電機(jī)功率7.5kW?! 、薹聪趸到y(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚(yáng)程H=18m,電機(jī)功率11kW。 ?、唢L(fēng)機(jī)3組,2用1備,單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風(fēng)壓49kPa,電機(jī)功率45kW。3工程運(yùn)行及處理效果分析3.1處理效果分析 根據(jù)污水廠和監(jiān)測(cè)站提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),整理結(jié)果詳見表2。表2運(yùn)行結(jié)果數(shù)據(jù)運(yùn)行歷時(shí)/dpH值ρ(COD