重介質(zhì)旋流器入料方式對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的影響-論文.pdf

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1、增刊山西焦煤科技Supplement2014年8月ShanxiCokingCoalScience&TechnologyAug.2014·技術(shù)經(jīng)驗(yàn)·重介質(zhì)旋流器人料方式對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的影響李時(shí)運(yùn)(西山煤電(集團(tuán))公司質(zhì)量管理處,山西太原030053)摘要在三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器內(nèi)部顆粒運(yùn)動(dòng)行為分析的基礎(chǔ)上,闡述了兩種不同入料方式,旋流器內(nèi)部徑向主要運(yùn)動(dòng)顆粒由于性質(zhì)不同,而引起分選指標(biāo)的差異;同等條件下相比較,有壓給料方式容易出現(xiàn)損失,無壓給料方式容易出現(xiàn)污染,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)情況得到驗(yàn)證,無壓給料方式能夠減少損失,符合精煤回收的最大效率原則,該種入料方式在我

2、國選煤廠得到了廣泛應(yīng)用。關(guān)鍵詞三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器;入料方式;分選指標(biāo);最大效率中圖分類號(hào):TD94文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1672—0652(2014)增刊一0048—021背景在重介旋流器內(nèi)的分選過程,基本上按密度分層。在2l世紀(jì)初,煤炭洗選加工行業(yè)得到突飛發(fā)展。無壓入料方式條件下,物料是從旋流器頂部中心口給其中,重介質(zhì)選煤技術(shù)因適應(yīng)范圍廣、洗選效率高、易入,經(jīng)預(yù)先潤濕和螺旋后進(jìn)人旋流器,密度高于分選于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn),在新廠建設(shè)和老廠技術(shù)改造界面密度的重顆粒在合力的作用下穿越分選界面進(jìn)中得到廣泛應(yīng)用J。近幾年,新建選煤廠和老廠技入外旋流,而輕

3、顆粒則不會(huì)穿越分選界面,留在內(nèi)旋術(shù)改造中約80%均采用重介質(zhì)選煤技術(shù)J。流中。因此,無壓重介旋流器內(nèi)部顆粒的主要運(yùn)目前,重介質(zhì)選煤技術(shù)正處于無壓三產(chǎn)品旋流器動(dòng)是重顆粒穿越分選界面向邊壁運(yùn)動(dòng)的過程。在有分選技術(shù)與有壓三產(chǎn)品分選技術(shù)比較的發(fā)展過程中,壓入料方式條件下,物料和懸浮液混合后經(jīng)泵從旋流這兩種分選技術(shù)的最大區(qū)別就是入料方式的不同。器柱段頂部切向給人,由于邊壁密度較高,低密度顆三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器入料方式的不同對(duì)分選指標(biāo)的粒沿徑向上浮,密度低于分選界面密度的輕顆粒在徑影響主要通過對(duì)旋流器內(nèi)部顆粒的運(yùn)動(dòng)行為進(jìn)行分向浮力的作用下穿越分選界面進(jìn)入內(nèi)旋流,

4、而重顆粒析,了解人料方式對(duì)旋流器生產(chǎn)指標(biāo)的影響。則不會(huì)穿越分選界面,留在外旋流中。因此,有壓重2顆粒運(yùn)動(dòng)行為分析介旋流器內(nèi)部顆粒的主要運(yùn)動(dòng)是輕顆粒穿越分選界顆粒在旋流器內(nèi)部根據(jù)密度差異進(jìn)行分選,重介面向中心運(yùn)動(dòng)的過程,而不是重礦粒穿越分選界面向質(zhì)旋流器內(nèi)部密度場從中心到邊壁逐漸增大,自上而邊壁運(yùn)動(dòng),輕顆粒穿越分選界面向中心運(yùn)動(dòng)的雙向運(yùn)下也呈現(xiàn)逐漸增大的分布規(guī)律,即分離界面是顆粒徑動(dòng)過程。向速度和軸向速度都為零的綜合面。當(dāng)旋流器入料采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器時(shí),內(nèi)部徑向主要方式不同時(shí),在徑向方向上運(yùn)動(dòng)的主體顆粒的性質(zhì)是運(yùn)動(dòng)是重顆粒向邊壁運(yùn)動(dòng)。由于顆粒

5、間的阻擋作用,不同的,這樣就導(dǎo)致分選效果的差異。導(dǎo)致部分重顆粒沒有進(jìn)入外旋流,混雜到輕產(chǎn)物中成三產(chǎn)品重介旋流器有兩種入料方式:一種是無壓為產(chǎn)品,造成精煤污染;當(dāng)采用有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋給料;另一種是有壓給料。首先,對(duì)重介旋流器內(nèi)部流器時(shí),內(nèi)部徑向主要運(yùn)動(dòng)是輕顆粒向中心運(yùn)動(dòng),同顆粒的運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行分析,總結(jié)出兩者的差異。礦粒樣因顆粒間阻擋作用力的存在,部分輕顆粒沒有進(jìn)入收稿日期:2014—04—23作者簡介:李時(shí)運(yùn)(1986一),男,安徽淮北人,2009年畢業(yè)于安徽理工大學(xué),助理工程師,主要從事煤質(zhì)管理工作(E—mail)32130532@qq.corn

6、2014年增刊李時(shí)運(yùn):重介質(zhì)旋流器入料方式對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的影響內(nèi)旋流,混雜到重產(chǎn)物中成為產(chǎn)品,造成精煤損失。重產(chǎn)物中的錯(cuò)配量為3.85%,錯(cuò)配物總量為4.31%。3某選煤廠實(shí)踐示例兩者相比較,輕產(chǎn)物中的錯(cuò)配物含量前者高于后者,兩種入料方式的不同導(dǎo)致徑向運(yùn)動(dòng)物料性質(zhì)的即無壓給料容易造成污染;重產(chǎn)物中的錯(cuò)配物含量后不同,進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)也產(chǎn)生了不同程度的影響。無者高于前者,即有壓給料容易造成損失,從現(xiàn)場生產(chǎn)壓給料方式容易出現(xiàn)混雜,有壓給料方式容易出現(xiàn)損過程中的精煤數(shù)量效率也能得到驗(yàn)證,有壓給料的數(shù)失,即無壓給料方式的精煤中容易夾帶中煤,有壓給量效率為98.0

7、8%,而無壓給料的數(shù)量效率為料方式的精煤容易損失到中煤中,即中損高。這樣的98.71%。其中,總錯(cuò)配物含量有壓高于無壓,說明損現(xiàn)象在選煤廠較為常見,下面列出一選煤廠指標(biāo)數(shù)據(jù)失是錯(cuò)配物的主要部分,這就是有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋見表1,錯(cuò)配物曲線圖見圖1。流器分選時(shí)的中損普遍較高的原因。所以,在現(xiàn)場生表1某選煤廠指標(biāo)數(shù)據(jù)表產(chǎn)實(shí)踐中降低精煤損失,實(shí)現(xiàn)精煤最大回收率是提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益的主要途徑。另外,造成上述現(xiàn)象的原因還與有壓重介旋流器內(nèi)部運(yùn)動(dòng)顆粒相互擠碰、相互干擾有關(guān)J。這主要有兩方面原因:1)與原煤的性質(zhì)相關(guān)。正常情況下,原煤中所含輕顆粒的量較大,且粗顆粒

8、相對(duì)較多。有壓重介旋流器內(nèi)部主要運(yùn)動(dòng)是輕顆粒向中心運(yùn)動(dòng),而無壓重介旋流器內(nèi)部主要運(yùn)動(dòng)是重顆粒向器壁運(yùn)動(dòng),所以有壓重介旋流器

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