油管輸送射孔不成功案例研究

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1、油管輸送射孔不成功案例研究  摘要:近年來隨著油田開發(fā)的不斷深入,油管輸送式射孔不斷增多,大大提高了生產(chǎn)效率,但在施工中往往會發(fā)生槍身不起爆或部分起爆等不成功的問題,本文針對以上情況,分別從施工器材、操作方法、施工環(huán)節(jié)方面進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。通過分析高121-側(cè)斜45井油管輸送第二柱導(dǎo)爆索斷爆原因和北3-11-斜P47管輸炸槍原因,加強了對射孔彈和導(dǎo)爆索的認(rèn)識,在以后的工作中提高油管輸送成功率起到一定作用,為高效生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。關(guān)鍵詞:油管傳輸射孔射孔彈導(dǎo)爆索油管輸送式射孔能夠一次性射開所有的油氣層,在各類高壓油氣層下射孔,尤其是在電纜射孔不能進(jìn)行的井內(nèi)

2、射孔,例如,水平井、高溫高壓井、氣井等。油管輸送對油氣層的損害小、在采油(氣)樹全部裝好后射孔,可以有效的預(yù)防井噴、安全可靠。隨著大慶油田開發(fā)的深入,斜井、水平井等復(fù)雜井的不斷增多,井下情況也愈加復(fù)雜,采用電纜射孔經(jīng)常會發(fā)生遇阻、井噴等突發(fā)情況。因此,油管輸送射孔以其特有的優(yōu)勢,較好地解決以上問題,因此應(yīng)用越來越廣泛。但隨著油管傳輸工作量的增加,受各種因素的影響,現(xiàn)場施工也出現(xiàn)了一些問題,導(dǎo)致油管輸送射孔不成功的情況發(fā)生。針對近年來在油管輸送射孔施工中不成功的案例,5對其原因進(jìn)行分析,提出了相應(yīng)的改善措施,目前已經(jīng)取得了良好效果?,F(xiàn)對引起油管輸送射孔不成功的以下兩種

3、原因進(jìn)行分析。原因1、導(dǎo)爆索或傳爆管沒能正常傳爆導(dǎo)致槍身未能正常穿孔原因2、槍身發(fā)生聚爆,造成不能正常穿孔一、高X-11井油管輸送第二柱導(dǎo)爆索斷爆原因分析該井油管輸送射孔兩次定位,射孔井段1176.8-1018.2,單中接40柱,槍型TY-102,彈型DP44RDX-5,投棒起爆,點火后起槍發(fā)現(xiàn)1-2柱射孔槍未穿孔,在第2柱槍頭部,扶正管內(nèi)發(fā)生斷爆,圖1為斷爆導(dǎo)爆索端面。圖1斷爆導(dǎo)爆索切面圖原因及分析:由上述情況可知,該井的導(dǎo)爆索或傳爆管沒能正常傳爆導(dǎo)致槍身不能正常穿孔,引起該現(xiàn)象的原因可能有人為、材質(zhì)、周圍環(huán)境的變化都會影響傳爆管及導(dǎo)爆索的傳爆。1.人為因素在施工

4、前沒有認(rèn)真檢查導(dǎo)爆索傳爆管是否完好,彈架裝配過程導(dǎo)爆索與彈架之間固定不好,制動片沒有鎖緊,這樣在彈架下井過程中導(dǎo)爆索下滑,5增大了兩柱槍傳爆管之間的距離,使下部分射孔槍傳爆管不正常傳爆,達(dá)不到傳爆的條件,導(dǎo)致傳爆管爆燃,不能引爆導(dǎo)爆索影響正常穿孔;在切割導(dǎo)爆索時導(dǎo)爆索頭漏藥過多,影響傳爆管與導(dǎo)爆索之間的傳爆,還有導(dǎo)爆索長短不規(guī)范,有長有短,短的傳爆距離達(dá)不到要求,長的傳爆管互相摩擦,易損壞,都會影響正常傳爆,導(dǎo)致槍身不起爆;在卡傳爆管過程中,傳爆管與導(dǎo)爆索之間未能卡緊,施工過程中脫開,引起傳爆管與導(dǎo)爆索之間傳爆不良,達(dá)不到傳爆導(dǎo)爆索條件,使導(dǎo)爆索不能正常傳爆;下槍前

5、要看好兩支槍身之間的傳爆管偏心距離是否過大,由其是單中接,扶正管易彎曲折斷;雙中接在彈架穿入槍身過程,傳爆管沒有扶正管的保護(hù)易與槍管內(nèi)壁摩擦,可能損害傳爆管,不能正常傳爆。2.材質(zhì)因素導(dǎo)爆索與傳爆管本身不符合標(biāo)準(zhǔn),本身密度或傳爆能量不夠,達(dá)不到起爆要求。3.外界因素陰雨天施工可能會引起導(dǎo)爆索或傳爆管的潮濕,還有傳爆管與導(dǎo)爆索之間進(jìn)入雜物,有時槍身中接涂抹過多的黃油,黃油粘在導(dǎo)爆索上,在槍身下井時黃油可能會流入到傳爆管與導(dǎo)爆索縫隙間,影響傳爆管與導(dǎo)爆索的接觸使其不能正常傳爆,使其發(fā)生斷爆。二、中X-11炸槍原因分析5電纜傳輸射孔,第13次2.0m(1.8m有彈),點火

6、后遇卡,加大拉力電纜拉斷,8月30日槍身及彈架撈出,槍尾炸裂,彈架、未發(fā)射孔彈及槍尾掉入井底,該次后1.5m未發(fā)射(1.3m彈)。1.射孔槍炸槍的原因1.1槍體進(jìn)水,射孔彈沒有形成聚能。可能造成進(jìn)水的原因有:零件尺寸不好,加工問題。(槍兩端密封部位、泄壓孔部位、內(nèi)盲孔部位);密封配件沒起到應(yīng)有作用,尺寸有問題或損壞。(O型密封圈、泄壓孔封孔蓋)。1.2導(dǎo)爆索爆速降低,使射孔彈、復(fù)合藥爆燃,沒有形成射孔。導(dǎo)爆索受損的原因:一是運送拆裝時導(dǎo)爆索被刮破漏藥(絲扣、內(nèi)盲孔臺面、零件棱角會把導(dǎo)爆索刮破等);二是射孔彈架彎曲向射孔器內(nèi)安裝時,硬塞致使導(dǎo)爆索被損壞,存在或折彎斷藥

7、,三是導(dǎo)爆索本身質(zhì)量問題,達(dá)不到爆速要求。1.3射孔器材料問題,泄壓孔沒有起到設(shè)計的作用,打開率太低;槍身原材料達(dá)不到要求,強度不夠,原材料有缺陷;槍原設(shè)計問題,造成槍體強度不能滿足使用。2.加工精度分析2.1加工精度不夠能夠形成進(jìn)水主要有三處,槍兩端密封面、泄壓孔、內(nèi)盲孔。兩端密封面、內(nèi)盲孔、泄壓孔若存在問題,會導(dǎo)致槍體進(jìn)水;泄壓孔如加工沒達(dá)到要求,打開率太低。52.2密封配件問題:O型密封圈質(zhì)量(尺寸、耐油性、耐溫性)存在有問題;泄壓孔封孔蓋(也稱泄壓墊)有問題(即也是密封承壓問題),都會造成槍身進(jìn)水,引起炸槍。3.操作問題下井前射孔彈架導(dǎo)爆索破損、復(fù)合藥、

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