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《小料球預(yù)加水成球工藝技術(shù)研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、小料球預(yù)加水工藝技術(shù)研究隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整和水泥新型干法技術(shù)的快速發(fā)展,加大了立窯水泥企業(yè)提高運行質(zhì)量的壓力,快一步海闊天空,慢一步落伍淘汰,同煤集團公司水泥廠在與日俱進的節(jié)拍中立足現(xiàn)在,著眼長遠既不投入太多的資金予以大規(guī)模的立窯改造,又要瞄準全國最好水平的現(xiàn)代立窯技術(shù)進步動態(tài)走內(nèi)涵發(fā)展的道路。近幾年來水泥不斷增加科技投入,整體推動企業(yè)從機立窯向現(xiàn)代立窯企業(yè)過渡,小料球預(yù)加水成球工藝技術(shù)研究就是一項先進實用性技術(shù),他的推廣和應(yīng)用是現(xiàn)代立窯企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)能與新型干法窯相比批的重要舉措。成球工藝是水泥立窯生產(chǎn)中一個關(guān)鍵而重要
2、的環(huán)節(jié),預(yù)加水成球無疑是成球技術(shù)的重大突破,對改善料球質(zhì)量(粒徑均齊、強度適中、高溫爆破率降低),減少窯內(nèi)阻力,提高熟料產(chǎn)質(zhì)量、降低燒成熱耗等均有明顯的作用。但是90年代初的預(yù)加水成球工藝已不能滿足目前小料球煅燒技術(shù)的要求。02—03年水泥廠開始對預(yù)加水成球工藝立項進行科研鞏關(guān),即小料球預(yù)加水工藝技術(shù)研究。一.原有預(yù)加水成球工藝存在的問題水泥廠于1994年上馬了第三代預(yù)加水成球工藝線,投產(chǎn)后也收到了明顯的效果,但隨著立窯煅燒的技術(shù)進步,原有預(yù)加水成球系統(tǒng)已不適應(yīng)現(xiàn)在生產(chǎn)的需要,系統(tǒng)設(shè)備存在以下一些問題。a.水量使用閥門控制
3、,因此不可能根據(jù)生料量做到準確跟蹤。b.生料的計量由于采用誤差較大的沖擊式流量計量欠準確。c.穩(wěn)流小倉的型式與尺寸的設(shè)計欠合理。d.穩(wěn)流絞刀采用普通的單管式或雙管螺旋輸送機,穩(wěn)流作用不強。e.料、水跟蹤效果差,不能保證成球水分的恒定和良好的成球質(zhì)量。二.針對原有工藝存在的問題進行改進針對原有預(yù)加水成球工藝系統(tǒng)設(shè)備存在的問題我們進行多方調(diào)研和論證對原有工藝進行系統(tǒng)的改進,從而采用以下幾項技術(shù)。2.1.調(diào)速電機控制管道泵轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)良好的料、水跟蹤。2.2.采用懸掛式絞刀秤,計量粉料取代以前的沖擊流量計。2.3.庫底采用特種穩(wěn)料
4、絞刀改善粉料的可控性及穩(wěn)定性。2.4.預(yù)加水成球系統(tǒng)設(shè)備的改進:⑴雙軸攪拌機采用大扇形角度可調(diào)葉片設(shè)計??筛鶕?jù)當(dāng)?shù)卣惩撂匦哉{(diào)整葉片角度以改變攪拌時間,滿足料球強度的要求。⑵成球盤上采用動力刮刀及邊部加塑料墊板可改善清盤效果,提高成球質(zhì)量。⑶適當(dāng)降低成球盤邊高,調(diào)整落料點位置,可實現(xiàn)小料球成球。三.工業(yè)性試驗(試驗完成后小料球預(yù)加水工藝流程圖見2#軟盤)由于設(shè)計時考慮周全,試驗進展情況一直非常順利。①我們采用了國家建材局科技開發(fā)中心山東臨朐建材電子設(shè)備廠的稱重式計量絞刀稱和微機電控系統(tǒng),改以前的沖擊流量計為稱重計量絞刀,電遠
5、傳轉(zhuǎn)子計量改為渦輪流量計,微機控制水、料比例。②給3#窯換了加長加大的雙軸攪拌機1#、2#窯雙軸機進葉片調(diào)整,從而合理粒度強度的要求,使小料球,有足夠的硬度。③成球盤我們一直沿用動力刮刀并在邊部加塑料墊片,從而改善了清盤效果,提高了成球質(zhì)量。1④重新調(diào)整了成球盤生料落料點,從第二象限改在第四象限。⑤對雙軸機上部的噴水嘴進行了調(diào)整,以實現(xiàn)霧化噴水的效果。四.經(jīng)濟效益分析1.料球質(zhì)量得到明顯改善,達到料徑均齊,強度適中,高溫爆破率降低,基本能保證有90%以上的料球為5—8mm的小料球,這為小料球煅燒奠定了基礎(chǔ)。2.使窯內(nèi)阻力減
6、少,燒成熱耗降低,由于料徑均齊,因此料球間的空隙率增加,料層阻力小,反應(yīng)速度快,風(fēng)機電流降低,獲得了顯著的增產(chǎn)節(jié)能效果,從根本上提高熟料的燒成質(zhì)量和立窯生產(chǎn)能力。3.經(jīng)過一年多的試驗,三臺窯綜合能耗下降10%,按三臺窯年用煤1.5萬噸計,年節(jié)煤3千噸,(每噸100元計)節(jié)資30萬元,另外,由于實現(xiàn)了小料球煅燒三臺窯平均臺時都提高1噸左右,使熟料制造成本下降了0.1元左右。年熟料增產(chǎn)1萬噸左右,經(jīng)濟與社會效益同步提高。該系統(tǒng)兩套設(shè)備投資40萬元,年綜合經(jīng)濟效益達到50萬元以上,且間接效益隨著時間的推移將更加顯現(xiàn)。五.結(jié)論小料
7、球預(yù)加水成球工藝技術(shù),不僅適用于新建水泥廠新建的工藝生產(chǎn)設(shè)備的要求,而且特別適合老廠原有成球盤基礎(chǔ)上對舊工藝進行改造,該工藝操作簡單,維護方便,運行平穩(wěn),計量精確,水、料跟蹤及時,具有較高的性能價格比及廣泛的推廣應(yīng)用前景,屬立窯行業(yè)先進、實用性技術(shù)。1