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1、我國(guó)煙氣脫硫技術(shù)與應(yīng)用摘要:我國(guó)煙氣脫硫控制技術(shù)的研究開發(fā)始于60年代初,對(duì)燃煤電廠、燃煤工業(yè)鍋爐和冶金廢氣開展了煙氣脫硫工藝研究、設(shè)備研制,取得實(shí)驗(yàn)室小試和現(xiàn)場(chǎng)中試結(jié)果。關(guān)鍵詞:煙氣脫硫我國(guó)煙氣脫硫控制技術(shù)的研究開發(fā)始于60年代初,對(duì)燃煤電廠、燃煤工業(yè)鍋爐和冶金廢氣開展了煙氣脫硫工藝研究、設(shè)備研制,取得實(shí)驗(yàn)室小試和現(xiàn)場(chǎng)中試結(jié)果。80年代以來,開展了一系列研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。原國(guó)家科委組織了“七五”和“八五”攻關(guān)項(xiàng)目,對(duì)國(guó)際上現(xiàn)有脫硫技術(shù)主要方法進(jìn)行研究和實(shí)用性工程裝置實(shí)驗(yàn);國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)設(shè)立課題支持脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)研究,取得了很多成績(jī)。目前我國(guó)自行研究開發(fā)的煙氣
2、脫硫方法,尚處在工業(yè)化示范試驗(yàn)階段。國(guó)家科技部在“九五”期間,組織“中小鍋爐實(shí)用脫硫防塵技術(shù)與裝備研究及產(chǎn)業(yè)化”攻關(guān)課題,其中包括針對(duì)燃煤電廠煙氣脫硫技術(shù),采用脈沖電暈等離子體煙氣脫硫新技術(shù)研究;與此同時(shí),引進(jìn)了脫硫技術(shù)項(xiàng)目,進(jìn)行示范規(guī)模試驗(yàn)和工業(yè)化運(yùn)行應(yīng)用。 我國(guó)電廠煙氣脫硫技術(shù)起步于1961年,科研院所和高等院校相繼投入研究開發(fā)力旦,進(jìn)行于法、濕法和半干法等等的煙氣脫硫的探索研究,國(guó)家科技部(原國(guó)家科委)“七五”“八五”和“九五”的脫硫?qū)m?xiàng)支持取得極好進(jìn)展。但目前我國(guó)自行開發(fā)的煙氣脫硫工程,尚處在小試、中試階段。工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不多。 1.旋轉(zhuǎn)噴霧干法煙氣脫硫中試
3、 1983年,在四川白馬電廠建成了處理煙氣量3500Nm3/h小型試驗(yàn)裝置基礎(chǔ)上,在該電廠進(jìn)行70000Nm3/h中試裝置。經(jīng)過近一年的調(diào)試和2000小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)考查,使用石灰為脫硫劑,處理高硫煤(硫含量為3.5%)煙氣,在鈣硫比為1.4時(shí)脫硫率約為80%?! ∶摿騽﹪娙宋账院?,與煙氣中SO2發(fā)生反應(yīng),生成固體灰渣,固體灰渣在塔內(nèi)下落時(shí)不斷干燥,最終形成干燥固體粉塵,一部分在塔內(nèi)分離排出,另一部分隨煙氣進(jìn)入電除塵器除去?! 」に嚵鞒贪ǎ何談┲苽洌談{液霧化,接觸混合反應(yīng),液滴蒸發(fā)與SO2吸收和廢渣排出。主要設(shè)備:(1)噴霧機(jī):RN—10T型,轉(zhuǎn)速1000r/m
4、in,霧化漿液10t/h。(2)吸收塔:φ8m,圓筒體高6m。(3)電防塵器:雙室雙電場(chǎng),有效截面積2×15.8m,單電場(chǎng)長(zhǎng)4.5m。(4)引風(fēng)機(jī):Y4—73NO18D型,轉(zhuǎn)速960r/h,容量143920m3/h,壓力3300Pa。(5)石灰消化器:φ600×4500mm,容量3-5t/h。(6)濕式球磨機(jī):MXQG1500型,φ1500×3000mm,出力2-7t/h(干料)。主要技術(shù)問題,高速旋轉(zhuǎn)噴頭磨強(qiáng),影響霧化質(zhì)量形成結(jié)垢,漿液輸送泵的耐久性等?! ?.旋轉(zhuǎn)噴霧干法煙氣脫硫工藝試驗(yàn)研究 1987年開始,為引進(jìn)丹麥Niro公司旋轉(zhuǎn)噴霧干法煙氣脫硫設(shè)備運(yùn)行積累操作經(jīng)驗(yàn)
5、,在北京市橡膠六廠6.5t/h鍋爐上引出部分煙氣,建立處理2000Nm3/h煙氣量的試驗(yàn)裝置,開展前期工藝試驗(yàn)。Ca(OH)2漿液的霧化以及與煙氣充分混合反應(yīng)脫硫裝民包括干燥吸收塔、高速離心噴算機(jī)、氣流分布器和終產(chǎn)物收集器。干燥吸收塔直徑2m,高5m,高速離心噴霧機(jī)轉(zhuǎn)速為17000—27200r/min,漿液流率為50kg/h。Ca(0H)2由生石灰在消化槽制成,煙氣入口溫度150℃.被處理S02濃度1000-2000ppm。絕熱飽和溫度值為24.6℃、鈣硫比1.2—1.8時(shí),脫琉串為66%-79%?! ?.湖北松木坪電廠建成5咖KIn3/h煙氣水洗再生活性炭脫硫中試 19
6、87年建成,用含碘O.5%的活性炭為脫硫劑,填裝在并列的4座填充脫疏塔中,煙氣通過脫硫塔時(shí),SO2被活性炭吸附并催化氧化成硫酸。飽和后的脫硫塔用不同濃度的稀硫酸隨和水分五級(jí)依次洗滌再生,炭中殘留的硫酸濃度降至約3%左右,然后用蒸汽干燥再投入脫硫運(yùn)行。第一、二級(jí)洗出為20%稀硫酸產(chǎn)品,20%稀硫酸經(jīng)濃縮制得70%硫酸。最長(zhǎng)單塔累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約2000h,最長(zhǎng)的全流程連續(xù)運(yùn)行15天。入口S02濃度大于3000PPm,出口S02濃度小于350Ppm,脫硫率88%?!〈呋钚晕锏獾牧魇Ш拖×蛩釢饪s是該法的嚴(yán)重問題、致命弱點(diǎn),阻礙了擴(kuò)大應(yīng)用?! ?.四川豆壩電廠5000Nm3/h煙氣磷
7、銨肥料脫硫中試 1982年西安熱工研究所首先探索本方法,1983年至1985年初熱工所與四川環(huán)??蒲兴献鬟M(jìn)行3m3/h小試,確定了該法的基本流程。1986年磷銨肥法煙氣脫琉被遴選為國(guó)家“七五”重點(diǎn)攻關(guān)專題,在四川豆壩電廠建成5000Nm3/h中試裝置,于1990年底連續(xù)運(yùn)行2000h以上.經(jīng)國(guó)家組織的驗(yàn)收簽定確認(rèn)該法流程合理可行。中試時(shí)S02濃度為1600-2700Ppm的煙氣,總脫硫效率維持在>95%,磷礦粉萃取率>90%,獲得有效成分為37%的氮磷復(fù)臺(tái)肥料數(shù)十噸?!〗?jīng)高效除塵后的煙氣含塵濃度<